甲醇回收系统腐蚀原因分析及对策

甲醇回收系统腐蚀原因分析及对策
高见光摘要:水的声阻抗近年来,陆续发现萃取水管线减薄穿孔、甲醇回收塔塔壁腐蚀、甲醇回收塔再沸器管束腐蚀内漏等现象,影响了装置的长周期运行造成。为了查清甲醇回收系统的腐蚀原因,文章对甲醇回收塔、甲醇换热器和再沸器等甲醇回收系统设备的腐蚀状况进行了分析,以期提出有效的腐蚀防护措施,保证设备运行安全。
关键词:甲醇回收系统;腐蚀分析;氧;酸性水溶液
一、甲醇回收系统的腐蚀现状
2022年3月份某天然气处理厂甲醇回收系统装置大修,发现甲醇回收塔T103有大块的锈垢脱落,塔内壁有大量红的铁锈,甲醇换热器E107管子腐蚀严重,堵管较多,进出管口腐蚀穿孔,整台更换,再沸器E106管束试压发现内漏,也进行了堵管处理,严重影响了处理厂的生产运行。
二、甲醇回收系统腐蚀原因汽车脚垫制造设备
从生产工艺流程进行分析,甲醇回收塔内的富醇水和萃取水都是在C4水洗-甲醇回收系统内进行循环使用的,为避免萃取水浓度过高影响萃取效果,必须定期置换干净的精制水,但受控制装置环保排放量的影响,补充水量普遍偏低。甲醇回收系统设备普遍使用碳钢。
1、电化学腐蚀分析
经不定期监测,甲醇回收塔底排水PH值普遍在5.0-6.0之间,呈酸性。甲醇回收系统中水溶液呈酸性,显典型的电化学腐蚀环境,极易造成碳钢设备的腐蚀。催化剂本身含有磺酸根离子,在水溶液中呈强酸性。MTBE的合成反应是一种酸催化反应,它的催化剂是以烯烃聚合物为载体,经浓硫酸磺化反应制成的一种大孔径强酸性阳离子交换树脂。使用硫酸作为磺化剂,一般情况下都是采用过量硫酸磺化的方法,如果催化剂在出厂前质量把关不严,除酸不彻底,催化剂孔道中残留少量的磺酸化合物。用硫酸进行磺化是可逆反应,在一定条件下生成的磺酸又会水解。在反应器更换催化剂期间,甲醇浸泡期间甲醇水的pH值普遍较低,最低达到3.0左右,说明催化剂中确实存在少量强酸性的磺酸化合物。在高温状态下,树脂的耐温性较差,部分催化剂颗粒中的磺酸基团会脱落下来,在水中形成弱酸性溶液。原料甲醇含有少量的有机酸。原料甲醇的纯度大约只有96%,其余4%为杂质,杂质
组成较为复杂,目前我们的分析部门没法分析出杂质的具体成分。但按照甲醇的生产工艺,杂质成分除了水外,还含有十几种微量的有机杂质,包括:醛、酮、醚、酸、酯等,即使99.9%的极优品甲醇,也含有0.0015%的甲酸。按每天甲醇使用量78吨计算,每天至少也有1.17kg的甲酸进入系统,足以使工艺水PH呈现弱酸性。反应器更换完催化剂后,必须先用甲醇进行浸泡。这部分甲醇含有较多的残余硫酸,和部分催化剂脱落的磺酸根离子,酸性较强。浸泡后的甲醇最后又回到T103进行回收,尽管这期间会加大精制水的置换量,但也难以彻底置换干净酸性物质,最终这部分甲醇还是进入系统进行循环使用。当酸性物质进入甲醇回收塔T103的下部后,其水溶液会给塔底部位的设备和管线造成较严重的腐蚀。
2、吸氧腐蚀
甲醇回收系统的酸性物质大部分应该都溶解在塔底的萃取水中,腐蚀应该集中在塔底部位。但实际上在甲醇回收塔T103的上部也发现了明显的腐蚀问题。所以,应该还存在其它的腐蚀。从2020年上半年开始,下游装置反映醚后C4氧含量严重超标,影响了催化剂活性。这说明C4水洗系统存在大量的溶解氧,一部分溶解在C4中进入了外系统,但还有一部
分存留在水洗-甲醇系统中,继续参与萃取水的循环使用,并造成了金属设备的氧去极化腐蚀。系统中氧的来源主要有两个途径:一是甲醇回收系统的补充水,补充水采用精制水而不是除氧水;二是原料甲醇本身含有一定的氧气。在2021年9月份的临时抢修中发现,甲醇回收塔填料表面上有大量的红褐块状垢物,具有较强磁性,能用磁铁吸取出来,可以判断其为氧化铁。这说明萃取水经过甲醇换热器E107后,它的腐蚀机理发生了变化。在E107之前,管线设备以酸腐蚀(析氢腐蚀)为主。由于水的温度较低,氧化性较弱,生成了低价的四氧化三铁。经过E107后,温度升高,氧的活性增加,在发生析氢腐蚀的同时也发生了吸氧腐蚀,并且吸氧腐蚀占据主导地位。氧化铁胶状物随萃取水进入碳四水洗塔T102,造成T102塔盘堵塞和塔壁腐蚀,之后又返回甲醇回收塔T103后附着在塔壁和填料表面。塔壁表面的氧化铁又与塔壁金属发生了氧化还原反应,使塔壁出现腐蚀。
3、垢下腐蚀
由于上游装置的生产波动,曾经一段时间,装置的原料C4杂质较多,甚至造成了碳四水洗塔T102塔盘堵塞。这些杂质进入水洗-甲醇系统,积聚在设备内壁形成垢物,形成了垢下腐蚀环境,加剧了碳钢设备的腐蚀。
三、预防措施
1、从原料上控制
反应中水主要来自三个部分:上游装置注意加强脱水,需加强MTBE装置内部原料罐以及进料聚结器的脱水。当进料醇烯比过高,在温度合适的情况下,甲醇会自身发生反应生成二甲醚和水,因此要控制醇烯比,在实际生产中尽量控制在1.05-1.1之间。
2、从反应器的温度上控制
虽然反应器床层温度一般在40-70℃,低于75℃,但并不意味着催化剂的磺酸根就不会脱落,在日常操作过程中要尽量避免工艺波动,如甲醇泵停运和装置发生停电,尽可能控制在操作温度的下限,根据化验分析结果及时调整醇烯比,将反应器床层温度控制在75℃以内。
3、监测萃取水pH
拉紧装置
目前大多数MTBE装置采样置换萃取水的办法来缓解甲醇回收系统的腐蚀。建议增加pH在
聚噻吩线分析仪,时刻监控萃取水的pH值,通过换水控制萃取水pH值在6.5~8,同时要求化验室定期分析萃取水样的pH值,用来验证在线分析是否正确,进行双重保险。
4、升级换热器材质
建议将甲醇萃取塔进料-萃取水换热器E-408以及甲醇回收塔重沸器E-410的管束升级为不锈钢材质,并对易发生腐蚀的管线进行定期测厚,从而避免因管线穿孔而造成装置停工。
5、酸腐蚀的防护措施
对于酸腐蚀问题,选用酸残余量低的树脂催化剂,提高原料甲醇的等级,减少杂质含量,对T103底排水PH值进行监控,发现PH值偏低要及时置换工艺水。其中第三种方法最为简单高效。此外,可以在T103底增加脱酸工艺流程,提高萃取水的PH值后再进行循环使用。
6、吸氧腐蚀的防护措施
对于吸氧腐蚀来说,最好的办法是隔绝氧气,但这是很难实现的。最好的办法是使用除氧电缆防盗
水作为工艺补水,以减少萃取水中的氧含量。另外,可以在E107中增加阳极保护装置来保护换热器。
参考文献:
[1]刘海廷,冯江元,颜誉业.MTBE装置设备腐蚀与讨论[J].炼油技术与化工,2017.
[2]童兆春.MTBE装置萃取塔腐蚀原因分析及处理措施[J].石化技术,2017,24(03):10-11.

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