水产工业园废水处理改造工程实例

水产工业园废水处理改造工程实例两辊矫直机
摘要:西北片污水处理厂原设计规模为2.0×104m3/d,采用典型的城市污水处理工艺,实际进水80%为工业废水,实际处理处理能力1.0×104m3/d,处理工艺采用“调节池(事故池)+气浮池+水解酸化+改良型AAO池+高效沉淀+絮凝沉淀池+滤布滤池;应急采用芬顿氧化+反应沉淀池”工艺,工程运行表明可以稳定达标,为类似工业废水处理提供了参考。
关键词:海产品加工 芬顿 滤布滤池 高效沉淀
1概述
定海区西北片污水处理厂位于浙江省舟山市定海工业园,毗邻长丰河,位于东塘河东侧,19#路北侧,服务范围为定海工业园区全区,东起干览,西至岑港烟墩区,南至小沙与马岙,处理的污水主要为服务范围内的工业污水和部分生活污水。
舟山市定海区西北片污水处理厂现状设计规模2万m³/d。现状采用典型的城市污水处理工艺,工艺流程如下图。污水厂现状出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
目前西北片污水处理厂实际处理规模约1.0万m³/d,废水来源主要是工业废水,有化工、造纸、废物处置、水产、船舶修造、危险废物处理等多种行业废水,其中水产加工为主,成分复杂,运行过程中存在以下问题:(1)进水水量波动大,进水量最高日达到20140m³/d,最低日为2072m³/d,平均日为10800m³/d,变化极大;(2)纳管企业增加,船舶机械企业、造纸企业、化工企业、水产养殖企业、养猪场、物流仓储企业外,还有印染企业、电镀企业等;(3)进水水质复杂,现有进水主要污染物NH3-N、总磷、总氮、COD均出现了严重超标纳管的情况。其进水水量80%以上是工业废水,特别是部分工业废水中TN、TP、难降解COD过高,处理难度大,导致该污水厂处理效果不佳,效率很低,处理成本偏高,部分时段曾出现严重超标的情况。
2设计规模及出水水质现状
2.1设计规模
西北片污水处理厂改造工程设计规模为2.0×104m3/d。
2.2进出水水质现状
(1)设计进水水质
指标
CODcr辐照杀菌设备
BOD5
SS
NH3-N
TN
TP
进水水质(mg/L)
500手动榨油机
350
400
45
70
8
注:综合分析处理成本及管理管控企业排放的情况,污水处理厂应急状态进水定为CODcr≤1000mg/L,TN≤80mg/L,其余指标不超过平时进水水质标准。
(2)设计出水水质
本次改造后,污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
指标
CODcr
BOD5
防盗井盖
SS
NH3-N
TN
TP
出水水质(mg/L)
≤50
≤10
≤10
≤5
≤15
≤0.5
3存在问题及改造思路
(1)经现场调研,原处理工艺主要存在以下问题:
1)进水水量波动大,目前污水厂处理设施中并没有应急措施,急需增加水质及水量调节处理。
合约众筹
2)原设计为单纯接纳城市生活污水,处理工艺为改良AAO→二沉池→滤布滤池→紫外线消毒。但目前实际污水来源主要为工业废水和生活污水,工业废水占比高达80%,COD最高超过1000mg/L,原处理工艺及设计参数均不能满现阶段处理综合污水的要求。
3)由于接入了机械加工、水产品加工等废水,在预处理未达到要求时,动植物油、石油类浓度较高,二者的裹挟作用严重影响了厌氧和好氧生物处理效果。
4)由于接入了机械加工等工业废水,综合污水的B/C值较低。当工业废水占比≥50%时,B/C值实测为0.29~0.34,可生化性较差。
5)未考虑来水水质超标,没有设置应急状态下的水处理单元。
(2)根据上述分析,在处理规模(Q=20000m³/d)不变的情况下,为将该污水处理厂改造为工业废水占较大比例(80%)的综合污水处理厂,拟新建污水预处理单元,改建生化处理及深度处理单元,新建应急状态下的芬顿氧化单元,改造思路:
1)增加污水预处理单元,采用气浮工艺降低动植物油浓度,通过水解酸化工艺提高污水可生化性,提高可接纳工业废水的比例;通过调节池减少工业废水水质、水量波动对污水生化处理造成的影响。
2)增加应急状态的处理单元,通过芬顿氧化,降低来水难降解有机物,提高污水可生化性。
3)复核生化处理单元,增加厌氧池停留时间及硝化也回流比通过改造提高脱氮除磷能力[1-2]
4)强化深度处理单元,进一步去除污染物,确保出水达标排放。
27.5g bt3设计处理工艺
正常情况下污水从进水泵房至曝气沉砂池,自流至新建调节池,充分混合后经泵提升至新建气浮池,自流至水解酸化池,先后进行SS及难降解COD的去除,后自流至改造后的改良AAO池,改良AAO池至二沉池水位维持现状不变,经泵提升至新建高效沉淀池,滤布滤池,自流至消毒池,最后进入出水泵房排至内河水系。
应急状态下污水从进水泵房至曝气沉砂池,自流至新建事故池,进入芬顿反应池处理后再流至调节池,再进行后续工艺。
污泥流向:芬顿反应池与气浮池剩余污泥排入水解酸化池的污泥池,与水解酸化池污泥一起打入新建储泥池,高效沉淀池、二沉池及污泥池的剩余污泥分别打入储泥池,并进入污泥脱水机房脱水,工艺流程如下图所示。
4主要构筑物及设计参数
(1)调节池、事故池及芬顿氧化沉淀池(合建)
1)调节池。两格,单格尺寸为28.60×14.8×6.7(H)m,钢筋混凝土结构,有效容积5164m3,水力停留时间6h。调节池采用潜水提升泵提升,共3台,2用1备。流量=450m3/h,扬程=12m,N=30kW。调节池内设置pH计、COD在线监测仪,用于监测调节池水质。
2)事故池。尺寸为28.60×16.30×5.60(H)m,钢筋混凝土结构,有效容积2470m3,事故时间3h,事故池采用潜水提升泵提升,共3台,2用1备。流量=105m3/h,扬程=10m,N=7.5kW。事故池内设置pH计,COD在线监测仪,用于监测事故池水质。
3)芬顿氧化池。钢筋混凝土结构,芬顿氧化池由调酸区、催化剂混合区、氧化剂混合区、氧化反应区、中和区组成。调酸池尺寸:1.7m×1.0m×3.3m,催化剂混合池尺寸:1.7m×1.0m×3.3m,氧化剂混合池尺寸:1.7m×1.0m×3.3m,氧化池2格,单格尺寸5.6m×3.9m×6.4m,中和池尺寸:1.0m×1.7m×3.5m,设搅拌机8台。

本文发布于:2024-09-22 21:15:45,感谢您对本站的认可!

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