莱钢永锋1000m3高炉及热风炉烘炉、开炉方案

莱钢永锋1000m3高炉热风炉
烘炉、开炉方案
炼铁厂
二○○六年五月二十八日
一、成立高炉热风炉烘炉开炉小组:
  长: 刘长江
副组长: 于世波  蔺双平  张立勇  杨德山
  员: 谭茂新  毕京全      薛其利  钟其昌 
白振林  王大为    李学良  岳井清 
郭合敏  胡景春  杨怀顺  于喜贵 肖绍福 
刘振才  郑玉之  周尚才  姚海军  赵士安 
杨廷远  何卫东  胡玉德  宋金城       
王合生
项目分工:
蔺双平负责所有高炉工艺验收和准备工作。
张立勇、杨德山负责所有高炉设备验收和准备工作。
谭茂新、毕京全、吕建、薛其利负责所有高炉烘炉工艺准备工作和各种工艺参数的校对。
王大为、李森负责高炉炉顶设备及矿槽上料设备检查和验收工作。
胡景春、杨怀顺负责循环水泵房、喷煤、冲渣验收和准备工作。
于喜贵、肖绍福负责热风炉和干法除尘设备检查和验收工作。
刘振才负责炉前设备、矿槽除尘和出铁场除尘设备检查和验收工作。
郑玉之、周尚才、姚海军、赵士安负责所有电气、仪表验收和准备工作。
杨廷远、何卫东负责所有设备点检工作。
胡玉德、宋金城负责安全工作。
赵勇负责对外联系和上料工作。
王合生负责后勤工作。
二、高炉、热风炉烘炉目的:
烘炉目的是使高炉耐火材料砌体内水分缓慢蒸发,提高砌体整体强度,使整个炉体设备逐渐加热至生产状态,避免生产后因剧烈膨胀而损坏设备。影响一代炉子的使用寿命,因此对高炉及热风炉烘炉要严格按烘炉曲线控制烘炉温度。
三、高炉烘炉具备条件:
1.热风炉烘炉完毕,已具备正常生产条件;
2.高炉、热风炉、煤气系统试漏和试压合格,缺陷得到处理,达到规定要求;
3.高炉、热风炉、运料和上料系统计算机经过空载联合试车,运行正常,操作可靠,各项参数,功能画面显示,打印记录均达到设计和竣工验收标准。
四、热风炉烘炉具备的条件:
细胞分离培养1、热风炉水系统供水运转正常,考虑到中心泵房很可能不能按期完工供水,采取如下措施:(完成时间718日责任人:胡景春)
1)选用一台扬程50m、出口流量200t/h的水泵;
2)用钢板制作一3米×3米×2.5米水箱;
3)用水泵及水箱安装,循环给热风阀体及阀饼供水。
2、热风炉系统各阀门试车完毕,动作灵活,各种电器、仪表、液压系统运转正常,热电偶调试准确,投入正常运行。如动力不能供电,接临时电源试车。(完成时间718    责任人:岳井清)
3、热风炉风管道打压合格。
4、热风炉系统安装临时照明。(完成时间719      责任人:赵士安)
5、烘炉队安装烘炉设备。(完成时间718    配合烘炉队工作:岳井清)
6、燃油及相应设备必须到现场,如油罐、油泵、鼓风系统。
五、烘炉总体方案:
  1、热风炉采用全程重油烘炉,由烘炉公司负责严格按照炼铁厂提供的烘炉曲线进行烘炉,拱顶温度1100℃结束,烘炉时间为720日至813日。
2、高炉采用动力部备用轴流风机给新高炉送风进行烘炉。重新铺设一条Φ820的管道接至热风炉冷风管道上,具体位置由炼铁厂给据现场实际情况确定,要求89前安装完毕并试压结束,动力部冷风管道风机出口阀门必须安装完毕,并关严,以免高炉烘炉时冷风送到风机处,影响风机安装、调试。
3、烘高炉时热风炉采用煤气烧炉、送风,煤气用量约为30000M3/H,为避免其它各种意外情况出现导致煤气量满足不了使用,要求烘炉公司随时做好用重油烘高炉的准备。
六、热风炉烘炉、高炉烘炉、开炉节点计划:
75日,供电热风炉调试(钢帘线如动力不能供电接临时电源试车)ofp002
715日,压缩空气供应,热风炉筑炉完毕。
718日,中心水泵房运转,热风炉试水(如中心泵房不能运转,提前备临时水泵,水箱循环供水)。
719日,烘炉队进入安装,烘炉设备。
720日,烘炉开始,按烘炉曲线烘炉。
85日,热风管道砌筑完毕。
89日,备用风机供风管道安装试压完毕。
810日,热风炉煤气系统试压结束,具备送煤气条件。
810日,助燃风机具备供助燃风条件。
811日,高炉系统试车、试水、试压结束,安装烘炉导管及测温装置。
813  热风炉烘炉完毕,具备送风条件。
814日,热风炉用油烘炉结束,起动备用风机供风,引煤气烧热风炉烘高炉。
823日,烘高炉结束,凉炉。
827日,安装煤气导出管,做泥包,炉缸装枕木,装开炉料。
七、热风炉烘炉方案:
1、烘炉开始时间720日,烘炉曲线如图。
2、监督、协调严格按烘炉曲线执行。(责任人:岳井清   届时安排每班一名热风工监督、协调。
3、烘炉队责任:
1)严格按烘炉曲线要求进行,拱顶温度1100℃结束;
2)因烘炉造成我方工程设备损坏,由烘炉队负责。
4、烘炉所需燃料及用量:与烘炉队交流提报供应部采购。(完成时间71    责任人:岳井清)
5、烘炉开始各阀门状态:热风阀、冷风阀关闭,烟道阀全开 (责任人:岳井清)
6、热风工每小时记录一次拱顶温度以及冷却水运行状况(责任人:王光宁)
7、烘顶温度达1100℃,烘炉队撤退进行封人孔操作。(责任人:岳井清、于喜贵)
8、烘炉设备要安全、稳妥地拆卸,清理好现场的油罐及易燃物件,达到正常工作标准。(责任人:烘炉公司)
9、保存好烘炉的原始记录及烘炉曲线。(责任人:岳井清)
八、高炉烘炉方案:
一.烘炉前的准备工作
1.高炉本体
高炉本体砌砖完毕,全部验收合格。(蔺双平负责)
高炉炉壳与冷却壁之间灌浆完毕,验收合格。(蔺双平负责)
炉体各层热电偶安装完毕,验收合格。(郑玉之、姚海军负责)
炉体气密箱安装完毕,炉顶设备试运行正常。(张立勇、于喜贵、郑玉之、肖绍福、周尚才、刘振才、李森负责)
2.冷却系统
炉体工业水水系统试水正常,水路畅通无泄漏。(李学良、胡景春、杨怀顺负责)
冷却壁,风口中、小套炉底用软水(低高压)供水正常,烘炉前一个班系统运行正常,全部水管必须有水。
软水密闭循环主供水管压力:0.75MPa,水量2200m3/h
4g视频监控
风口小套高压水压力:豆渣搅拌机14MPa
风口中套软水压力:0.6MPa。(李学良负责)
炉顶膨胀点,膨胀位指示准确。(张立勇、姚海军、郑玉之负责)
水泵站、循环泵、补水泵、空冷却器等工作正常,达到正常生产要求。(胡景春、杨怀顺)
3. 送风系统
热风炉系统运转正常,开关灵活,限位开关准确、到位。(岳井清、郭合敏负责)
热风炉烧好,具备送风条件。(岳井清负责)
高炉风口各套装好,弯头直吹管上好,要求不跑风。(薛其利、白振林负责)
烘炉导管装好。(于喜贵、薛其利负责)
豆渣搅拌机
放风阀、混风阀、混风调节阀达正常生产要求。(张立勇、蔺双平、岳井清、姚海军、郑玉之负责)
4. 炉前准备工作
煤气导出管装好,自动化安装好烘炉用热电偶后,堵好泥。(姚海军、薛其利、白振林负责)
烘炉前按尺寸做好铁口泥包,泥包使用免烤料。(薛其利、白振林负责)
炉前主要设备运转正常。(李森负责)
炉前渣、铁沟做好并烤干,同时准备好堵口泥。(薛其利、白振林负责)
5. 自动化系统
主控室计算机监控系统调试完毕,水压、风量、风温、顶压、风温调节,气密箱温度等参数计量准确,调节灵活。(郑玉之、周尚才、张立勇、姚海军负责)
水系统各种压力、流量、温度计量显示准确。(姚海军、赵士安、郑玉之、周尚才、李学良、胡景春、杨怀顺负责)
6. 炉顶上料系统
炉顶放散阀,除尘器大闸、高压阀组除尘器放散等试车达正常生产水平。(由电气、维修车间联合检查,机动科核检落实)
炉顶一、二均、上、下密,均压放散阀及探尺运行正常。(于喜贵、蔺双平负责)
气密箱接通压缩空气或N2,压力、流量正常检查,接引管路正常。(机动科会同维修、电气共同负责)
炉顶打水及炉顶蒸汽管路安装完毕,达到正常要求。(于喜贵、李森负责)
煤气系统安装完毕,验收合格。(岳井清、杨德山、于喜贵负责)
7. 烘炉导管与烘炉热电偶的安装
铁口安装煤气喷吹管一套,高炉车间提计划维修车间负责制作。(薛其利负责)
安装烘炉导管。(由维修安装、薛其利负责)。平事大吉MP压力 _______________________________________________________________________________________________________________________

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