干燥系统常见故障及排除方法

氯 碱 工 业Chlor  一 Alkali  Industry 第55卷第6期2019年6月Vol. 55 , No. 6Jun. , 2019
【氯氢处理】
干燥系统常见故障及排除方法
李友好*
* [作者简介]李友好(1972-),男,助理工程师,1992年毕业于甘肃省机械工业学校稀土冶炼专业,同年分配到甘肃稀 土新材料股份有限公司烧碱厂盐酸合成岗位工作;1999年调入烧碱厂调度室工作;2005年调入烧碱厂氯酸车间从事工艺、设 备管理工作至今。
[收稿日期]2019 -02 -15
(甘肃稀土新材料股份有限公司烧碱厂,甘肃白银730922)
[关键词];处理工艺;干燥;干燥塔;温度;酸浓度
[摘 要]给出处理工艺流程。在处理过程中,干燥是整个处理工艺的关键。造成干燥后的含 湿量偏高的原因有工艺设计问题,有设备本身的问题,也有操作上的原因。具体包括:泡罩塔气相温
度较高,出泡 罩塔气相温度高,出酸浓度过低,塔阻力降过低,塔板倾斜;干燥塔塔板积液,塔板上没有泡沫层。针对各类情况, 分析出现这些情况的原因,并给出处理方法。
[中图分类号]TQ028.2 [文献标志码]B  [文章编号]1008-133X(2019)06 -0015 -03
Common  troubles  of  chlorine  drying  system  and  removal  methods
LI  Youhao
(Caustic  Soda  Plant  of  Gansu  Rare  Earth  New  Materials  Co. , Ltd. , Baiyin  730922, China)Key  words : chlorine  gas  ; treatment  process  ; chlorine  gas  drying  ; drying  tower  ; temperature  ; acid  concentration
Abstract : A  chlorine  gas  treatment  process  is  given. In  the  chlorine  treatment  process , drying  is  the  key  to  the  whole  treatment  process. The  factors  of  causing  high  moisture  content  of  chlorine  after  drying  include  process  design , equipment  itself  and  operation , such  as  high  gas  phase  temperature  of  bubble  column , high  temperature  of  bubble  column  outlet  gas, too  low  acid  concentration , too  low  tower  resistance , inclination  of  tray , liquid  accumulation  in  the  dry  tower  column  tray  and  no  foam  layer  on  the  tray. In  view  of  various  situations , the  reasons  for  these  situations  are  analyzed  and  the  treatment  methods  are  given.
1处理工艺流程处理工艺流程如图1所示。2常见故障及排除方法2.1干燥后的含湿量偏高造成干燥后的含湿量偏高的原因有工艺设 计上的问题,有设备本身的问题,更有操作上的原 因,纵观起来有如下可能性⑷。2. 1. 1泡罩塔气相温度较高的含湿量与其温度有密切的关系,温 度高,其含湿量也增加,进泡罩塔气相温度升高。在
同样的液气比情况下干燥的效果就会有很大不同, 温度越高,其干燥效果越差。进气温度每上升10
其含湿量就增加1倍,且其稀释热也成倍增
加⑵,因此,进塔气体温度上升必然会导致硫酸液 面上水蒸气分压上升、传质推动力减少,其干燥效果 必受影响,不仅硫酸单耗增加,干燥后氧气含湿量也 必然偏高。
处理方法:①增加冷却液循环量,降低进泡罩塔15
氯碱工业2019年气相温度;②降低冷却液温度,以降低气相温度。
1—洗涤塔;2—钛冷却器;3—水雾捕集器;4-75%硫酸填料干燥器;5-85%硫酸填料干燥器;
无线演示控制器6T5%硫酸填料干燥器;7—纳氏泵;8—汽液分离器;9—捕沫器;10—缓冲罐;11一酸雾捕集器;一12—钛泵;
有机冲施肥13—板式换热器;14,17—流量计;15—75%硫酸循环泵;16-75%硫酸换热器;18—85%硫酸循环泵;
19—85%硫酸换热器;20—流量计;21-95%硫酸循环泵;22-95%硫酸换热器;23—泵酸换热器;24—分配台
图1处理工艺流程图
Fig.1Process flow diagram of chlorine treatment
2.1.2出泡罩塔气相温度高
出泡罩塔气温较高,说明硫酸吸收水的稀释热被气相带出,浓硫酸移去热量不多,同样影响到硫酸液面上的水蒸气分压,对传质影响也是显而易见,因而直接影响到的含湿量,硫酸循环量小导致无法移去太多的稀释热。
处理方法如下。①降低进酸温度。进塔硫酸温度降低,就能在与传质吸收中降低硫酸液面上的水蒸气分压,增加传质推动力,降低进酸温度,只需降低冷却液的温度。②调整液气比,加大硫酸循环量。这样可以将稀释热由循环量大的硫酸带出,以降低出塔气相温度。③降低进塔气温。降低进塔气温,含水量自然降低,干燥后稀释热由酸移出,这样液面上水蒸气分压降低,推动力大,自然出塔气温就降低了。
2.1.3出酸浓度过低
出干燥塔浓度实际反映了干燥酸总体浓度,投入传质吸收的干燥酸浓度降低,就会使传质推动力降低,气液接触达到相平衡的机会就增加,从而影响干燥效果。
处理方法:①补充进酸浓度;②调换循环酸。2.1.4塔阻力降过低
干燥塔(填料塔、泡罩塔)在传质过程中总需保持一定的阻力降,因为填料塔中气流需克服逆流接触及填料层阻力所产生的阻力降,泡罩塔中气流需克服各塔板湿板阻力所产生的阻力降。塔保持阻力降可以确保一定的干燥效果,塔阻力降过低是气液比失效或气流与液体接触不良所致,对填料塔而言,喷淋密度小或气量较小,气体走短路,均会使阻力降降低,对泡罩塔来说,液流量过小,干板阻降小,进塔气量小也会造成塔阻降过低。
处理方法:①增加气相回流量(泡罩塔),保持合适的气流速度;②增加进塔酸量(对填料塔而言,增加喷淋密度),调整液气比。
2.1.5塔板倾斜
干燥塔(包括填料塔、泡罩塔)塔板倾斜且安装不准,不符合倾斜度小于0.2%的原则。塔扳倾斜会造成气体走短路,不经干燥就出干燥塔,使干燥塔成为管路。
处理方法:停车处理,修检塔板。
网络压力测试
2.2干燥塔塔板积液
干燥塔(包括泡罩塔、填料塔)塔板积液会有阻力降(进出口压差)明显增大、出塔硫酸明显减少现象。同时有氯压机抽不动、出口压力下降、电解总管正压上下波动等现象发生。
造成积液原因大致如下。①塔酸循环量太大,
16
第6期李友好:干燥系统常见故障及排除方法以致气液比失调。②气速太高。对于泡罩塔来说, 一旦达到雾沫点汽速,泡沫层被吹散成雾沫层,严重 的雾沫夹带造成阻力大。对于填料塔来说,气速在 泛点以上,气流出口近处积液,气流无法通过,塔阻 力骤增。③泡罩塔溢流管堵塞,或塔板溢流堰过高, 造成塔板液层过厚,填料塔底部有堵塞,出酸不畅。处理方法:①减少塔酸循环量,调整液气比;②
降低气量,升大回流;③清理塔板及溢流堰,适当降 低堰高。
2.3塔板上无泡沫层
泡罩塔气带应控制在漏液点与液泛点之间,当 气速在漏液点以下时,塔板上的液体无法留在塔板 上,全部从筛孔中泄漏下来,气液在塔板上以鼓泡形
式接触传质,干燥效果极差。
造成这种情况的原因是:①气量太小,阻力降太 低;②进酸量少造成塔板上留不住液体,全流下去; ③塔板变形,部分拱起,造成气流走近路。处理方法:①增加进塔气量,提高气速;②增加 进酸量,调整液气比;③塔板整形,停车检修。3结语氯碱生产中干燥处理的工作是很普通的操tuner接口
作,其工艺控制技术也比较成熟,但并不能因此就轻 视其生产过程中出现的问题。对于出现了的问题,
要认真分析,对症下药,以免导致处理问题的盲目 性,影响生产的正常运行。参考文献
[1] 李相彪.氯碱生产技术[M].北京:化学工业出版社,
2011:103 - 105.[2] 方度,蒋兰茹,吴正德.氯碱工艺学[M].北京:化学工业出版社,1990:25 -27. [编辑:蔡春艳](上接第14页)2.4电解液浓度及流量保持阳极液浓度稳定很重要。一般地,离子
中Na *迁移数多于阳极液中,Na *供应需要通过扩 散实现。膜表面以及周围溶液中,Na *含量要小于 阳极液中。若阳极液浓度低于临界值下限,不仅会 导致槽电压急剧上升,而且会导致水电解,纯度 下降,膜上还会出现水泡。反之,如果阳极液浓度高
于临界值上限,会导致膜收缩,槽电压急剧增加。生 产上要求二次精制盐水进口质量浓度控制在300
g/L 左右,阳极液出口淡盐水控制指标为220 g/L 左 右。此外,阴极液浓度也会导致槽电压波动。阴极 液浓度对离子膜的含水率有一定的影响,碱液浓度 升高,离子膜的含水量下降,膜电阻上升,导致电压 上升。离子膜电解法是典型的析气反应,导电性较差
的氢气和会附着在面向阴阳极液的离子膜表 面,形成“气泡帘”,这种气泡效应对离子膜电解槽
槽电压影响显著⑼。气泡效应不仅增大了电极表 面的欧姆电压降,而且影响电流分布的均匀性,增大 电化学极化3】。一般要保证系统内有足够流量的 电解液进行循环,将气泡快速带离电极表面。同时
使液体在离子膜表面产生湍流,在此过程中气体的 析出过程中加强了搅拌,加快了液相中的传质速度, 尽可能使离子膜的液体浓度和电流密度均匀分布,
提高电解槽的电流效率,降低槽电压⑴)。3结语高浓除砂器
影响离子膜电解槽槽电压的因素复杂繁多,不 仅对生产操作提出很高的要求,尽可能避免不当操 作导致的槽电压异常情况,而且需要不断设计优化 改进离子膜电解槽。参考文献
[1] 刘国桢.现代氯碱技术手册[M].化学工业出版社,
2018.[2] 方度,蒋兰荊,吴正德,等.氯碱工艺学[M].北京:化学
工业出版社,1990.[3] 胡占东.测量离子膜电解槽膜电压的新方法[J].中国氯 碱,2014( 10):33 -37.[4] 谷玉山,余勇.离子膜电解槽槽电压上升原因探析[J]. 中国氯碱,2002(6)=4 - 5.
[5] 叶洪义.离子膜电解槽及氢气压力压差的控制方法
[J].中国氯碱,2010(12):3-4.
[6] 王亚军.伍迪BM2. 7离子膜电解槽的生产工艺控制[J].中国氯碱,2006(9):19-22.
[7] 谷岩巍.离子膜电解槽电压上升的几点原因[J].经济技 术协作信息,2010( 19):179 -179.[8] 武秀梅.离子膜电解槽电压升高的原因分析[J].氯碱工 业,2005(7):21 -22.
[9] 邢家悟.离子膜法制烧碱操作问答[M].北京:化学工业 出版社,2009.[10] 隋艳.浅议影响离子膜电解槽电流效率的因素[J  ].广 州化工,2014, 42(2):140-141.
[11] 叶洪义.离子膜电解槽及氢气压力压差的控制方 法[M].中国氯碱,2010(12):3-4.
[编辑:蔡春艳]17
电锅炉制造

本文发布于:2024-09-25 11:18:53,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/4/222908.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:氯气   离子   降低   浓度
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议