空分装置循环水电导率升高的原因分析与处理措施

超微电极
空分装置循环水电导率升高的原因分析与处理措施
张娟娟;王立萍
【摘 要】引流袋空分装置循环水系统是保证系统运行的重要手段.针对循环水电导率升高的现象,主要从空气质量、水池排污、过滤器故障及软化水制作系统故障等方面进行了原因分析.在对各项原因进行分析的基础上,提出来相应的处理措施,达到控制循环水电导率在合理范围的目的.
【期刊名称】《甘肃科技》
【年(卷),期】2016(032)017
【总页数】3页(P53-55)
【关键词】循环水;电导率;离子交换器;阳离子交换树脂
【作 者】扫路刷张娟娟;王立萍
【作者单位】金川集团股份有限公司动力厂,甘肃 金昌 737100;金川集团股份有限公司动力厂,甘肃 金昌 737100
【正文语种】中 文
【中图分类】TK223.5
金川集团股份有限公司 (以下简称金川集团)空分装置循环水系统,主要由冷却塔、水池、风机、离心水泵、旁滤器及全自动钠离子交换器等设备组成,其循环水系统蒸发量是依靠全自动钠离子交换器制作软化水进行补充。其结构系统简图如图1所示:
空分装置循环水系统的主要作用,一是冷却压缩空气,实现等温压缩,降低空分系统能耗;二是冷却压缩机润滑油,保证润滑油系统正常工作;三是冷却大型压缩机电机,保证电机稳定运行;四是在空气预冷系统,降低高温压缩空气的温度,洗涤除去空气中灰尘、硫化物及易使分子筛中毒的化合物。因此,循环水系统是空分装置的血液,管理好循环水系统,是保证其安全稳定运行的基础。
循环水电导率越高对冷却设备的腐蚀就会越严重,电导率反应循环水中含盐量的多少,盐含量越高金属的电化学腐蚀反应强烈。且循环水中Cl-的增加,加强金属的络合反应,使化学反应增强。引起压缩机冷却器列管表面的点蚀及局部腐蚀,造成其管壁穿孔或爆裂。同
珠片绣时,盐含量越高就会造成碳酸钙、水溶性无机盐的析出,出现“热结垢”和“冷结垢”的现象,降低冷却器换热效率,堵塞管道、换热器及喷头等。
2.1 空气中SO2、CL2、CO2及灰尘的影响
金川集团主要是开采镍硫化矿,加工生产电镍的企业。由于生产工艺的原因,厂区空气中含有SO2与CL2这两种强腐蚀性气体。而空装置循环水系统采用的是开放式冷却塔结构,当气体与灰尘进入水中发生如下化学反应:
形成以上所示离子,使软化水中离子数量增加,引起电导率升高。
2.2 循环水水池没有连续排污或排污量不足
通常在冷却水池采用表面排污或上部连续排污,主要是排除水中的含盐量和含硅量。由于空分装置循环水的蒸发量主要由预冷系统水冷塔污氮气饱和蒸发、冷却塔风机强制通风蒸发、开放式冷却塔自然蒸发组成。设备运行期间蒸发量不断增大,使循环水中盐不断浓缩,离子浓度不断增加。如果水池没有连续排污或排污量不足,就会导致循环水电导率的不断上升。
2.3 循环水系统旁滤器故障的影响
循环水旁滤器的作用是将一部分循环水,连续通过过滤介质,控制过滤速率,在一定时间内,把全部冷却水都过滤一遍。其原理就是通过连续滤除水中的污垢来保持水的清洁。但如果旁滤器出现故障不工作、过滤量不足或不反洗的情况,都会造成水质变差,引起循环水电导率升高现象的发生。
2.4 原水过滤器与稀盐水过滤器故障的影响
循环水系统原水过滤器与稀盐水过滤器是针对自来水与稀盐水中的泥沙、机械杂质及漂浮物进行物理过滤的设备。当自来水与稀盐水由入口进入,首先经过粗滤网滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网。在过滤过程中,细滤网逐渐累积水中的脏物、杂质,形成过滤杂质层,由于杂质层堆积在细滤网的内侧,因此在细滤网的内、外两侧就形成了一个压差。当过滤器的压差达到预设值时,将开始自动清洗。一旦原水过滤器与稀盐水过滤器出现滤网破损或不反洗故障,自来水与稀盐水中杂质进入交换器,就会造成阳离子交换树脂被泥沙包裹或中毒,使交换器的制水量减少,增加再生频次,导致循环水电导率升高。
2.5 软化水制作系统故障的影响
自动关窗器
空分装置循环水系统配套安装软化水制作装置,是通过钠离子交换器,利用NaCL溶液中的Na+离子,置换水中的Ca2+、Mg2+生成软化水,来补充系统循环水蒸发量。主要设备包括全自动钠离子交换器、源水过滤器、盐水过滤器、浓盐池、稀盐池、盐泵等。软化水制作设备故障有交换器阀门泄露造成再生盐液进入循环水池导致软化水电导率升高的影响。和交换器单台产水量减少,再生频次增加,带入软化水中的离子数量增加,导致软化水电导率升高的影响。
1)交换器出水气动阀门泄露。交换器出水阀是阀板及密封衬胶的气动两位阀,在软化器做水过程中处于常开位置,而再生过程时处于关闭状态。交换器在长期运行过程中,阀门经常开关,阀板及阀门密封老化,可能出现无法完全密封的状态。阳离子交换树脂再生时由于阀门泄露,大量的再生盐液进入循环水池,造成循环水电导率升高。
2)钠离子交换器筒体或中排衬胶脱落。交换器筒体与中排都是采用碳钢衬胶作为防腐措施,但在设备长期运行过程中经常会出现衬胶层脱落的现象。当碳钢与水长期接触后就会发生吸氧腐蚀,即发生铁作为负极,铁中杂质作为正极的原电池反应。其反应方程式为如下所示:
当水的pH值大于2.5时,Fe2+会被氧气再次氧化为Fe3+,其方程式为如下所示:
生成的Fe3+一方面与阳离子树脂紧密结合使树脂失效,另一方面Fe(OH)3胶体会吸附在树脂表面堵塞阳离子交换通道,导致阳离子交换树脂彻底失去Ca2+、Mg2+离子交换能力。交换器生成软化水的量减少,系统软化水补充不及时导致电导率的升高。
3)交换器内阳离子交换树脂量减少。交换器内离子交换树脂是带有官能团(有交换离子的活性基因)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。其外形通常是一种直径为0.4~0.6mm的球形颗粒物。由于交换器筒体内中排鱼骨纱网破损或树脂磨损粉化造成交换器内树脂量减少后,则单台软化器产水量减少,此时交换器的再生频次增加,软化水电导率升高。
4)交换器再生程序中各步骤的执行时间不合理。空分装置循环水系统经过长期统计分析发现,软化器制水量的减少,除了树脂泄露、磨损、粉化及Fe3+中毒失效导致的原因外,还有树脂再生过程中各步骤时间设计不够合理的原因。
(1)反洗时间设计过短:交换器再生的第一步即反洗,反洗分为小反洗与大反洗。小反洗氟橡胶成分分析
是打开小反洗阀,通过软化器中排进水,冲洗中排以上树脂表面。大反洗是打开大反洗阀,向软化器底部进水,对软化器内所有树脂进行清洗。但设计这步骤的执行时间为小反洗3min,大反洗10min。由于生水中的杂质、有机物、硅胶体、铁胶体、铁锈颗粒及细菌等被树脂吸附后,会使树脂中毒。因此,反洗过程必须有足够的时间,使树脂得到彻底的洗涤。如果离子交换树脂反洗不完全,则会导致交换器的制水量减少,再生频次增加,软化水电导率升高。

本文发布于:2024-09-24 02:31:55,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/4/218029.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:交换器   树脂   软化水   系统
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议