SR4燃烧器在改善窑况和熟料质量中的作用

2017年第1期No.1 2017
斯普纪水滬导根
Cement Guide for New Epoch娆威论铋
中图分类号:TQ172.625.3 文献标识码:B文章编号:1008-0473(2017)01-0043-08 DOI编码:10.16008/jki.l008-0473.2017.01.006 S R4燃烧器在改善窑况和熟料质量中的作用
蔡长明
襄阳中和机电技术有限公司,湖北襄阳441000
摘要每个窑况都有自己的特征参数,抓住特征参数,让窑况受控。建立用10项参数全面数值化测评 燃烧器综合性能的数据模型(评分系统),来指导窑头燃烧器的头部改造和新燃烧器的设计和使用。坚持 “一煤一设计,一窑一修正”的设计理念,以燃烧器调查表为基础,从煤粉特性着手确定主要设计参数,以用户特定窑况做进一步修正;同时坚持新旧燃烧器10项结构参数的对比设计,对原燃烧器的性能优点予以传 承,并进行技术的改进和升级,力求改造后的燃烧器在生产中表现出优异的综合性能。在生产中,控制好二 次风温和窑电流,使用好燃烧器,不仅窑况稳定,熟料质量也好。
关键词燃烧器结构参数修正性能
0引言
国内预分解窑水泥生产线2015年统计有1 700 多条。每条窑况均具备各自的特征参数而区别于其 它旋窑。我公司在多年的窑头燃烧器生产调试中,深刻认识到二次风温和窑电流两个根本特征参数是 一条预分解窑生产线的关键工艺参数。只要抓准这 两个参数,窑况就会达到预期调整目标,使一般窑 况成为优质窑况,加上窑头燃烧器的精细调节,使 熟料结粒优化和持续高产,窑况进一步成为当地的 标杆。
1燃烧器+大参数与窑况的对应关系
如何充分发挥窑头燃烧器“节能降耗、优质 高产、低NOx排放、窑皮均勻、耐火砖使用寿命 长、窑况调整灵活、寿命长”的综合效能,这是我 们共同关注的问题。
2014 ~ 2015年我公司对国内十多家的燃烧器 典型结构和主要参数进行了研究,并与所在水泥厂 的窑况工艺参数逐一对比分析;同时结合我公司历 时17年燃烧器的设计调试经验,设定边界条件,现 场取煤粉,积极与华中科技大学煤燃烧国家重点实 验室合作,运用计算机仿真技术,把不同结构燃烧 器的火焰仿真情况做了优劣对比;总结出一套用10 项参数全面数值化测评燃烧器综合性能的数据模型 (评分系统),用于指导窑头燃烧器的头部改造和 新燃烧器的设计和使用。
2016年我公司坚持“一煤一设计,一窑一修 正”的设计理念,以燃烧器调查表为基础,从煤粉 特性着手确定主要设计参数,以用户特定窑况做进 一步修正。同时坚持新旧燃烧器10项结构参数的对 比设计,对原燃烧器的性能优点予以传承,并进行 技术的改进和升级,力求改造后的燃烧器在生产中 以优异的综合性能打动客户,在燃烧器生命周期内 保持优质窑况。国内常用燃烧器10大结构参数与火 焰及窑况的对应关系见表1。
2 SR4燃烧器技术特点
2.1结构特点
我公司SR4燃烧器见图1。其结构特点是:风 道排布从外至内为轴流风、煤风、旋流风、中心风 及柴油点火管道。
2.2 SR4燃烧器轴流风孔的典型特点
圆形孔,孔数少,单孔孔径大,动量损失 小。同样的风量和截面积,轴流风在窑内穿透料幕 的能力强,避免了高温峰值;当轴流风速超过45 1^3726〇111/8后,窑内因火焰回流增加,温度提 升明显,无烟煤、劣质煤的燃尽非常有利。拢焰 罩与火焰直接接触部位带有扩散锥,减少了对拢焰 罩的冲刷,拢焰罩长度缩短到5 mm。
2.3旋流风的特点
带10° ~ 25°扩散锥,可通过波纹补偿器调 整出口截面积和出风角度;扩散锥使火焰产生扩展
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No.1 2017 蔡长明:SR4燃烧器在改善窑况和熟料质量中的作用娆成论祕表1国内常用燃烧器10大结构参数与火焰及窑况的对应关系表
序号名称主要内容对火焰及窑况的影响
1轴流风截面积与
开孔方式
轴流风开孔面积、孔数、方孔或圆孔、
大型屋面板可调比例等。
一次风压大小,火焰推力(刚度),磨损寿命;
第二中心回流区强度;NOx排放量。最终决定烧
成带的长度。
2旋流风开孔面积
及可调比例
旋流风与轴流风面积比、调节方式、
出风方式。
黑火头的长度,旋流风强度;
一次风是火焰成型风;
旋流风决定火焰的宽度。
3火焰系数窑内净空间与燃烧器火焰直径比,火
焰直径与扩散锥直径比。
火焰的原始宽度,离料的远近,fCaO易烧程度;
火焰发散强度,第一中心回流区回流初始强度。
4火焰扩散角旋流风内壁扩散角和外壁扩散角两部
火焰粗细,在线可调性;
磨损后的补充值。
5旋流强度包括叶片的阻塞系数、沿程压损、旋
流角度、旋流数、旋流风速等
旋流风强度,头煤燃尽时间;
对煤粉细度、高内水的适应性。
6燃烧器出口送煤
风速
一般按照22〜28 m/s
与煤粉的K相对应;
煤粉K < 15%,建议22〜24 m/s。
7火焰推力包括设计推力、使用推力和优质熟料
结粒实际所需的推力。
保证国内头煤的燃尽时间,中国煤炭分布,着火
点与燃尽时间不同;
新型环保包装材料
保证熟料的良好结粒,既不粗大,也不太细,立
升重偏低影响窑况。
8一次风率包括设计一次风率,在用一次风率,
一次风机风量和电机功率满足生产的
程度。
烧成带窑皮厚度,更换煤品种后的适应性,异常
工艺事故处理能力。
9稳焰器中心风孔板截面积,中心风开孔个数
与单个直径。
火焰燃爆程度,窑皮平整度,第一中心回流量的
大小,黑火头长度。
10拢焰罩(防磨罩)包括长度厚度与扩散角。
6 m~12 m位審皮温度;
燃烧器头部结焦速度与硬度,在线清焦难度。
触料。旋流风通道采用轴流式旋流器,阻塞系数一 般小于0.4,降低了气动阻力,可以产生足够的旋 流强度。
中心风孔为均布小圆孔,截面积占比大,起 稳定火焰、调整旋流强度和冷却头部作用。中心风 孔板面积大,第一中心回流空间大,火焰稳定性 好。
该燃烧器冷态下与窑的交点一般在窑长度90% 的位置。热态交点主要视熟料质量状况确定。
盛德提银机3在改善窑况中的实际表现与作用
3.1山西A  2 500 t/d生产线高M g O熟料调试恢复强度的案例
业主2016年4月开始使用头部改造后的窑头 SR4燃烧器。4〜7月熟料产量和质量都比改造前有 明显提高。自8月开始,因用户石灰石矿山发生变化,
图1SR4燃烧器
性射流,尽量多地从火焰中心回流高温二次风,缩 短黑火头。能快速适应煤质的波动和原料的变化,同时调节出粗细适当的火焰形状,使火焰近料而不
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斯世纪水滬專根
Cement Guide for New Epoch後成论杨
辦拉^重由1260 ~ 1300的下_!11100 ~ 1200的,窑 前飞沙加大,二次风温降低50 t左右,熟料28 d强 度由56 MPa以上降低到53MPa的危险边缘,熟料混 合材掺量降低3%,影响到企业效益。我公司接到 业主传真后,及时派出专业技术人员协助业主调 试。
2016年9月30日到厂后,与业主中控室管理
人员一起查熟料质量:立升重=1 100 g/1左右,fCaO=2_ 1%,二次风温870 t,窑电流均值(550 士50)A。熟料糠心料占50%,窑前有个别直径超过 20 cm的窑皮料,链斗机内有20%飞沙料和白灰,窑前昏暗。燃烧器扩散锥在〇位,内外风42 kPa左 右。测筒, —档轮带前240 ~ 290 ^, 9 ~ 13 m 位290 ~ 350 18 m位温度最高点到372 t,20 m位^350^:, 23i»(it240~270T;,30m f4260 ~ 300T:, 41 m360 头煤增加0.3 t/h至7.8 t/h顶烧。熟料立升重开始上升。
中午向业主报告:(1 )燃烧器火焰过于靠
料,部分火焰扎向料层。燃烧器黑火头50 cm,定
位太靠窑内。有可调空间。(2)高MgO配料,熟
料的铁建议调高到3.4%,减少煅烧难度和提高熟料 立升重。业主果断决策,燃烧器水平靠料左右回调 了20 mm,上下调高8 mm。熟料结粒整体变小。内风扩散锥向管道内调小4 mm,提高一次风压到内43 kPa,夕卜45 kPa。晚上6:00又将内风调到 46 k P a,外风43 kPa。火焰亮度提高。窑前飞沙 有减少趋势。fCaO下降到合格范围。
10月1日,上午业主将二次风闸板由70%提局 到80%,将高温风机由37.5Hz调整到35 Hz,实验 高温风机用风的余量。10:00出现致密黄心料,未 成功。恢复高温风机90 A电流和3 020 t/d窑产量。下午将燃烧器清焦后,保持在38 Hz,—次风压 38 kP a,熟料很致密,立升重也在1200 g/1左 右,没有明显提髙。fCaO合格。17:00扩散锥调 整到+6 mm,内风50 kPa,外风48 kPa,火焰亮度 立即提高30 ~ 50丈,窑前亮度增高,飞沙料进一 步减少。查看熟料直径1cm料比较致密,小铁锤砸 开困难,端面熔融物达到70%以上。因12 m~ 14 m 窑筒体温度居髙不下,在350 ~ 370 ^,16: 53试 着撤头煤从7.5 t/h分2次2 h撤到6.9 t/h。窑电流没有 明显变化,熟料立升重有下降。21:30因立升重降低 到1140的,同时入窖生料沿拼高,头煤加回7.2 t/h (一次风压 18.3kPa)。
煤磨出磨温度54 进磨150 ~ 180 煤磨压差3 200 Pa〇煤粉的全水在4.5%左右。需要高强 度和宽的火焰。将燃烧器拉出到窑外30 cm。煤粉燃 烧缓慢,分解炉温度倒挂890 t-875 ^=15t。分 解炉出口温度
提不起来。窑电流平均值在480 A左 右。将燃烧器现场表压提高到48 kPa,10 min后分 解炉温度倒挂现象消失,烟室温度下降17 分 解炉出口温度可以提高到890 分解炉出口温度 保持在890 窑电流偏高到550 A,比875 ^高70 A,窑皮量增加,熟料立升重有提高,烧成 带12 m~ 14 m最高温度普遍下降10丈左右,整体 副窑皮有增长趋势。9:00与中控窑操一起,取熟料 筛余颗粒做立升重,1180 g/1,没有发现问题。
二节滑轨10月2日上午,业主将燃烧器扩散锥调整到-12 mm (向窑内方向,火焰扩散角增加),因内风截面积加大,一次风压降低到37 kPa。增加一 次风机频率到48 Hz,增加了9 Hz。一次风量与用 户第一根燃烧器持平。高温风机增加到38.5 Hz,电流90 A。
与业主沟通,业主讲:(1)已经交代化验室 将由  2.8调减到2.5 ~  2.6还没有到位;(2 )怀疑 我们燃烧器火力强度不够导致熟料立升重上不去。我们向用户分析了这两天窑况:现在整体烧成带温 度高,窑前火焰亮度刺眼,窑电流波动值由110 A 减小到70 A,熟料致密度高;敲开熟料,断面熔融 物达到70%~ 90%。可以排除我们燃烧器火焰强度 问题。立升重不高是由生料成分引起的。
10月2日下午3:00观察窑内火焰亮度同比昨天 温度偏低50 T左右,飞沙料腾起量增加。燃烧 器前方3 m位火焰宽度在2 m左右,比昨天增加 50%。测筒体温度,一档轮带前240 ~ 290 8 m 位340 t,12 m~ 14 m位置330 ~ 360 t,18 m位温 度最高到330 T;,23 m位240 ~ 270T;,30 m~ 32m 位260~ 180丈,4
1m位320尤。窑皮在增加;检查 熟料,大于2 cm粒料表面正常,内心有40%糠心微 孔料;5 mm~7 mm熟料结粒密实度有提高。
下午对比分析了去年10 ~ 11月与当前熟料全 分析熟料,认为偏差在液相和液相粘度上。去年熟 料中的铝在4.6%左右,今年在5.0%左右;去年熟 料中铁在3.3%左右,目前在3.0%左右;去年氧化 镁高到5.2%左右,今年在4.7%左右;目前液相量 虽然同比下降了28.5%-28.1%=0.4%,主要是液相粘度增加,烧成难度有所加大;去年M gO在5.5%左
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右,熟料立升重可达1 300 g/1,今年4月使用我公司 SR4燃烧器熟料立升重为1280 g/lQ
10月3日大夜班:熟料中Si02大于21.8%,熟料 整体结粒细小。虽然立升重大约在1 220 g/1左右,但fCaO小于0.8%,说明熟料中Si02可能含有结晶 硅,确实对熟料结粒影响偏大。早上8:30业主通知 将扩散锥由-12 mm位置调整到+6 mm位置,一次风 压提高到46 kPa,观察火焰上下离料偏远,靠料调整尾端千斤顶4 m m,同时内风压力大于外风5 1^^(52 1^^-47 1^^),即使熟料^^=0.92,fCaO也降低到1.0%左右。C3S保持在56%以上。熟 料连续几天3 d抗压强度在29.5 MPa以上。看熟料溶 融物情况,28 d抗压强度不会降低。9月26〜28日3 d抗压强度与熟料的全分析、立升重的对应关系见 表2。
小结:在熟料M gO下降、Si02升高、窑况变化
表2 9月26〜28日3d抗压强度与熟料的全分析、立升重的对应关系
曰期  3 d抗压强度/MPa fCaO/%立升重/(g-r1)AkOa/%Si〇2/%Fe2〇3/%CaO/%K H+K H~C3s/%MgO/% 26日26. 90. 871218  5. 0221. 56  3. 1763. 550. 8910. 87852  4. 30 27日29. 7  1. 31115 1  4. 8521. 18  3. 2164. 100. 9270. 90057  4. 40 28日29. 8  1. 261140  4. 8021. 00  3. 1864.000. 9250. 90357  4. 63说明:(1))熟料的负册要保证在0.90以上,只要fCaO低于1. 3%,立升重即使在1160 g/1左右,也不影响熟料强度的 发挥。如果负^^低于0.88,即使立升重大于1230 g/1,fCaO低于0.8%,熟料强度也受到影响。
(2)通过降低Si02到21.4%以下,提高生料册,是提高目前熟料沿挪降低生料易烧性的重要途径之一。
情况下,通过增加火焰强度,火焰靠料调整,将 熟料尼ff=0.93的fCaO烧低到1.2%左右,提高C3S到 56%以上,能恢复熟料强度。窑熟料产量保持在 3 100 t/d〇
s100无人机现场熟料结粒见图2。
图2现场熟料结粒情况
3.2山东某3 200 t/d生产线提高高碱熟料强度的调试案例
2014年山东某3 200 t/d生产线连续多月熟料强 度偏低,3 d抗压强度只有28〜30 MPa,28 d抗压强 度在48〜50 M P d间。熟料结粒偏大,粒径在<510 cm 以上的熟料比例达到20%。敲开大块熟料,白心生 烧料和糠心料多。当地原料碱高,熟料中碱当量 在0.8% ~ 1.3%,生料易烧性好。虽然有意控制(:5筒下料管温度在865 T以下,但当入窑生料成分波 动,燃烧器火焰变形或者调节燃烧器火焰变长时,大块糠心料依然偏多。2015年选用我公司SR4燃烧 器后,3月份进入生产调试。2015年3月1日窑开始 投料,3月9日窑达到额定台时,窑投生料280 t/h,窑速4.4 r/min。下文介绍热态窑况的调整过程。3.2.1燃烧器黑火头的调整
调整前黑火头偏长,在60 cm左右。在保持头 煤送煤罗茨风机出口风压波动小于1.5 kPa的前提 下,逐步减少头煤送煤罗茨风机的频率,由48 Hz减 少到42 Hz,燃烧器黑火头减少到20 cm〜30 cm;二次风温提高到1040 °C以上。烟室温度由1 130尤下降到1 100 T:左右。
3.2.2熟料粒度的调整
(1 )对一次风机出口压力按39 kPa、35 kPa 和30 kPa各烧4 h,对比出窑熟料的结粒变化情 况。确定在35 kPa—次风机压力下,熟料的立升重 高,平均值为1363 g/1;  3 h的fCaO平均值最低,为
1.38%〇
(2) SR4燃烧器在点火初期,扩散锥在0位,熟料结粒依然偏大,包心料没有好转迹象。先将旋 流风扩散锥标尺调到-5 mm,期待提高燃烧器的旋 流强度,但1〜2 h后,发现熟料结粒变大,敲开大 块熟料糠心料的比例在升高,窑口有持续不断的 020cm大蛋滚出。这说明调整扩散锥膨胀节的方 向反了。立即将膨胀节标尺向+5 mm调整。窑口滚 出的O20 cm大蛋熟料基本消失,熟料整体结粒变 小,90%以上的熟料结粒小于060mm,飞沙料的 比例小于5%。但熟料中仍有5%左右的疏松黄心料 难以避免。将膨胀节标尺向+ 10 mm调整,再烧2 h 情况依然。
(3)燃烧器的离料调整。考虑到燃烧器初期
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新發纪水泥|裉
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定位与窑的交点在60 h位,而且一次风压已经提高 到35 kPa,是否因为燃烧器尾端火焰提前与分解良 好的高碱料接触形成酥松包心料到窑前烧不透造 成?
大家讨论后,就尝试压低燃烧器的尾端定位,每次调整10 mm,相当于燃烧器头部抬高3.3 cm。观察2 h后熟料结粒情况,疏松黄心料比例逐步减 少。在连续调整30 mm后,疏松黄心料基本消失。95%以上的熟料结粒小于4>40 mm,飞沙料的比例 小于5%。熟料结粒和泽基本正常。
3.2.3窑况风煤料平衡的调整
熟料结粒基本正常几天后,二次风温不稳定,在1 000〜1 060 T范围波动。烟室温度有时升 高到1 130 二档轮带到窑主电机位置窑皮垮落频繁。fCaO在1.5%〜3.0%之间波动。我们对头尾 煤比例和三次风闸板开度进行了精细调节。针对 高碱熟料fCaO偏高的特点,制定头煤调整制度:只 要fCaO连续2h低于0.6%,就减少头煤O.l t/h;在熟 料立升重降低到1 300 g/l以下,且fCaO升高到2.0% (高碱料高KH,fCaO比正常熟料时高),就预加 头煤0.2 t/h。尾煤以保持C5下料管温度、分解炉出 口温度在85
5〜865 ^范围为主,窑主机电流因为 脱落发热和窑变形失去参考意义。三次风闸板开度 以分解炉中部和出口温度偏差小于10 T(两路仪 表温度都已校验准确,K型热电偶插入炉壁深度都 为30 cm)为微调依据。温度偏差持续几小时高于 15 就调高三次风闸板2%/4h。三次风闸板开度经过几次调整,到48%后,二次风温稳定在1 030〜1 080 T,烟室温度稳定在1 060〜1 080 T 范围。窑皮频繁垮落的现象基本消失。肖秀丹
3.2.4配料方案的优化
参考一般熟料的配料经验,熟料成分按照X//=0.92±0.02, SM=2.7±0.1,熟料中Al203=4.7%土0.1%控制,但窑投料一周后,发现熟料3d抗压强度 有时低于30 MPa,最低时只有26.5 MPa。且波动偏 大。双方组织力量进行了仔细排查:与其他单位熟 料和生料全分析对比,数据正常,分析误差在合格 范围;熟料结粒正常,没有糠心料影响到熟料强度 的发挥,熟料立升重保持在1 300〜1 350 g/1;查 高碱熟料的煅烧特点,钾硅酸钙带走一部分CaO,使得有效变小,按常规包格公式计算的C3S已经 打了折扣。在熟料fCaO低于2.0%的情况下,逐步提 高熟料的尤好值。在熟料尤丑升高到0.95 ±0.02后,熟料易烧性变差。将轴流风压提高到42 kPa,旋流 风提高到45 kPa,以提高第二中心回流区火焰强 度,提高生料的预烧性,减少烧成带煅烧难度。补 偿一次风压升高,黑火头增加,降低烧成带温度,将内风表压提高,超过轴流风表压5 kPa。熟料3d 抗压强度基本稳定在30〜33 MPa范围,28 d抗压强 度提高到53 MPa以上。
3.2.5调整效果
2015年5月7日,双方对2015年3月1日到5月5 日两个月的熟料质量进行了统计:3d抗压强度月 均值31.9M Pa,28 d抗压强度月均值为54.8 MPa。生产42.5级水泥,熟料的配比下降8%,吨水泥生 产成本下降8元,月均熟料产量由3 850 t/d提高到 3 920 t/d〇
小结:在生料易烧性发生变化后,必须及时调 整火焰予以适应。熟料结粒、圆球度和颜是窑况 调整的根本出发点和方向。加上燃烧器良好的可调 性,为建立优质高产的标杆窑况打下坚实的基础。
图3调整后熟料结粒情况
调整后熟料结粒情况见图3。
4如何让窑况“听话”
4.1抓准窑的特征二次风温
在生料成分、生产用煤热值、篦冷机工艺设 备、窑投料量、高温风机拉风、窑尾含氧量等基本 参数确定后,二次风温只在一个较小的范围内波动 (一般波动±20T左右),二次风温与实际头煤 用量之间就建立了一定的对应关系。在我们调试的 多条生产线中,头煤的真实流量受煤粉仓的仓重、煤粉进仓
点、送煤罗茨风机压力、煤粉秤的动态计 量特性等因素的影响,实际是动态多变的,有时在 窑内没有垮圈掉窑皮的情况下,也会给二次风温带 来30〜50 t的波动,如果发现偏迟,熟料质量受

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标签:熟料   燃烧器   火焰   窑况
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