水汽取样装置应用分析与改进

水汽取样装置应用分析与改进
  摘要:针对原有汽水集中取样系统存在的问题进行研究分析,设计改造方案,使用效果良好。为同类型汽水集中取样系统提供参考。
        关键词:汽水集中取样系统;热力系统;冷却器;高压截止门;预冷器
       
        1 前言
        水和蒸汽是热电生产的传导介质,水和蒸汽品质监督是火力发电厂生产中的重要环节。水、汽品质影响着热力系统运行的经济性和安全性。水和蒸汽品质监督是指对给水、炉水、饱和蒸汽、过热蒸汽、再热蒸汽的品质监控。给水、炉水品质不合格,会在省煤器、水冷壁管、过热器和汽包内产生结垢或腐蚀,甚至发生爆管,影响锅炉的经济性和安全性。进而造成蒸汽品质不合格而引起的过热器、蒸汽管道和汽轮机通流部分积盐。因此,在热力系统中加强对水汽品质监控意义重大。火力发电厂的水汽集中取样装置,是为了便于对运行水质取样进行化学分析,将每台机组的取样管路集中在一处进行集中取样。水汽取样管的材质为1Cr18Ni9Ti不锈钢,规格为Φ12*2mm,用于输送高温水及蒸汽,水温235℃、蒸汽温度540℃,工作压力15.4MPa。化学取样分析需将管内的水汽降温降压至压力<0.6MPa,温度
<30℃。
        2 现状
人体穴位模型        我厂经两次扩建,现有装机容量:4×320MW+2×1000MW凝汽式汽轮发电机组,超临界、超超临界两种汽水集中取样系统都存在不同程度的弊端。下面就超临界机组汽水集中取样系统都存在的问题谈谈我的体会:
        1.高压一、二次、排污门内漏;
        2.由于高压门内漏造成冷却器盘管流量过大水样超温。甚至冷却盘管过热而发生泄漏,以致于汽水取样系统无法正常运行。
       
        3 原因分析
        3.1由于汽水取样系统是在恶劣工况下运行,起初我们试图改用不锈钢高温高压苛刻环境下使用、更高品质的美国Swagelok高压门解决高压门内漏的顽疾,但是收效不佳。
        高品质美国Swagelok高压门的特点:(1)球形静压密封方式:阀杆阀尖部位安装硬质合金球(WCrCo),硬质合金球可三维方向360°任意旋转。阀门关闭时,硬质合金球与阀体之间采用球形静压密封。(2)阀杆采用两节式结构,阀杆密封部位在阀门操作时沿轴
向平移,操作时手感轻松。(3)阀门主要材质均采用进口(3016Cr17Ni12Mo2Ti)材料精密加工。密封部位采用磨削加工,阀门热变形小,手感轻。
        3.2冷却器盘管经过连续运行后发生泄漏,泄漏部位不固定,每一处均有数条与管子垂直的横向裂纹,裂纹开口宽度<0.1mm,开裂部位的管壁无宏观塑性变形及胀粗现象,裂纹的性质为宏观脆性的横向开裂。曾对泄漏处进行补焊,效果不佳。
       
        3.3由于汽水取样系统是在高温和高压双重恶劣工况下运行,从图3可以看出,在现有的技术条件下,只有在高温低压或低温高压的情况下,汽水取样系统运行的恶劣工况才能得以改善。
        (1)冷却器的冷却盘管的外径在12-14mm,高温高压样水在冷却器入口处热交换强度高,长期运行导致该处冷却盘管破裂,缩短该级冷却器的使用寿命。
        (2)在取样流量为1500ml/min情况下,样水在通道内的流速100m/s以上,(见范宁公式)对通道冲刷磨损,尤其是对阀杆阀尖部位的硬质合金球(WCrCo),和与阀体之间采用球形密封尤为严重。
        流体力学中的范宁公式:
        △P=2fLV²ρ  ×(1+3.74Di)
        GDi  Dc
        f--摩擦系数;
        V--流体在管道内平均速度;
        L--管长度;
污染物扩散模型        Di--管内径;
        Dc--冷却筒的外径;
        ρ--流体密度。
一体化橡胶道口板        3.4冷却器冷却盘管内的高温高压样水流速过快,在冷却器中不能充分进行热交换,致使样水水温过高,不能及时有效进行化学水汽品质监督。
     
        4.对策与改进
        4.1在原汽水集中取样系统前加装一组(8只)高效降温冷却器(预冷器)。同时,利用减压阀将汽水取样管内样水的流速降低。使得高温高压样水在高效降温冷却器得到初步的冷却。当样水在冷却盘管内由汽相变为液相时,这种相变引起压力急剧下降。样水在管
内呈深度湍流流动状态,极大提高了热交换效率,可节约冷却水,而且样水流速约为8m/s时在冷却器的热交换强度不会太高,不会导致冷却器盘管损坏。通过初步冷却的样水在经过高压一、二次门、排污门时,对高压门的损伤得到了很大的缓解。进而,汽水集中取样系统的一二级冷却、排污也得到了有效地控制,为低温盘在线仪表的投入和手工取样提供了保证。(见图5)
       
       
蒸缸        5 结论
        通过对原汽水集中取样系统的改造,在线仪表的投入率由不足30%提高至90%以上。水汽质量监督的准确性、及时性得到了很大的改善。为指导炉内水处理工作(锅炉排污、加药)提供了准确、科学的依据。保证了机组热力系统的安全稳定运行。同时,降低了维护成本和工作强度。
        参考文献:
        [1]肖纪美编著,应力作用下的金属腐蚀.北京:化学工业出版社,1990.131
        [2]陆世英编著.不锈钢应力腐蚀事故分析与耐应力腐蚀不锈钢.北京:原子能出版社,1
985,56
        [3]周柏青,陈志和,热力发电厂水处理[M].北京:中国电力出版社,2010.
        [4]山东工学院东北电力学院.工程流体力学热力.北京:电力工业出版社,1980.电力线适配器
数控机床防护罩        [5]国电太原第一热电厂.化学水处理系统和设备[M].北京:中国电力出版社,2009.

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