146提取废水中的冷量、改造高温高湿车间空调的节能实践

提取废水中的冷量、改造高温高湿车间空调的节能实践
南通勘察设计有限公司      杨晓宏(1)
南通市建筑设计研究院      王立忠(2)中间道路
摘要:本文通过一个工程实例,较为详细地叙述了如何提取含ClFe2O3等浓度较高废水中冷量的过程,对机组和系统的设计作了重点介绍,以期为以后从河水、湖水或废水、污水中提取冷热量的水源热泵机组等系统提供些许经验和借鉴,实现以最小代价获取更多冷、热量的节能概念。
关键词喷淋废水、水质问题、冷量提取、热湿交换效率、喷咀直径
1 问题的提出:
英瑞纤维(如东)有限公司细纱车间共有细纱机68台,3万纱绽,由于工厂位于城郊,故仍被允许使用地下水直接喷淋,深井水水温t18℃,喷淋后直接作为废水排掉的水温为22℃,两个空调室据厂方提供的资料显示井水出水量为200T/h。尽管如此,夏季8dc-dc变换器月份细纱
车间温度仍高达37.5~40℃(车弄内温度甚至高于40℃)湿度66%以上,这样高温高湿的环境不仅工人无法忍受,更重要的是由于近几年来纺织厂使用的棉花含糖量上升,使得在湿度过大时细纱很容易粘在皮辊上出现断头,给生产造成很大的困难,鉴于上述情况,考虑到节省能耗节省投资等因素,决定充分利用空调室喷淋后200T/h排掉的废水中的冷量以解决细纱车间的降温去湿问题。
2 废水中冷量提取的具体方案:
从前述可知,作为废水排掉的喷淋后深井水,水温为22℃,根据厂方提供的资料其水量为200T/h,如果将其升高5℃,将可吸收100Kcal/h的热量,如果能利用它将高温高湿车间的热量移除,从能源利用角度考虑将是十分理想的节能方案!为此设计了下列制冷系统,见系统原理图2.1
从图中可以看出,其实就是利用22℃的废水对制冷机组进行冷却,带走冷凝排热,但机组的工况与常规工况完全不同。
2.1 水质问题及其解决办法
2.1.1 22℃的空调废水水温十分理想,但其水质工况十分糟糕,首先由于该厂地处如东境内,距黄海不过十几公里,临近宋代的范公堤,所以地下水中Cl含量较高。这在设计制冷机组的冷凝器时要充分考虑介质的腐蚀性,比如换热器铜管进行加厚处理,或使用镍-铂合金铜,本设计中根据厂方意见为节省投资采取了加厚铜管的处理方法,将原来ф16*1.1 mm铜管管束改为ф19*1.5mm管束,延长腐蚀年限,增加使用寿命。
2.1.2 更麻烦的是水中Fe2O3和所含的短纤维的问题,前已述及空调废水由来自地下60m处浅井水经与细纱车间湿热空气喷淋后形成,实践中发现井水中含铁量较高,二价铁离子一旦与空气接触即被氧化成三氧化二铁沉淀,(工人称之为“黄泥巴”或铁锈),这种沉淀物极易附着在喷水室构件及管壁表面。工程设计和实施前还有一个问题令人十分担心,即细纱车间“飞花”现象十分严重,虽经“尘笼”过滤器过滤,但进入洗涤室的空气中仍有大量短纤维存在,故空调废水中亦会有絮状纤维通过制冷机的冷凝器。上述两个问题直接影响到制冷机的工作状况及产冷量的大小,严重时机器会高压保护,停止工作。为解决这个难题,首先采取多设置过滤网的方法,废水进入冷却水池前经过自动反冲回转式过滤器过滤,之后再经过闸式双层不锈钢网过滤,最后进入水泵吸水口前的过滤网过滤后进入制冷机,这样的措施至多只能阻挡纤维进入冷凝器,不能很好地阻止前已述及的Fe2O3沉淀物
进入机组,所以在制冷机设计制作时,还采取了放大水流速度,加大对管壁的冲刷,使水中含有粘状的Fe2O3沉淀物难以附着在换热器的铜管内壁。经过夏季高温季节连续运行两个月的实践表明,采取上述措施确实收到了良好的效果,拆开冷凝器水端端盖,无堵塞现象,上部一半铜管内壁尚能见到“铜”,但是下部一半铜管已经被Fe2O3较淡地附着一层,就是这样一层很薄的附着物,在冷冻机其它工况不变(尤其是空调喷淋废水进出水温不变)的情况下,竟然在无间断使用一个月后使得高压从13.5kg/cm2升至17kg/cm2,所以一段时间后必须使用稀盐酸进行清洗。
2.1  系统原理图
2.2 特殊工况下制冷机组的设计
2.2.1 制冷机冷量的确定
细纱车间主要是设备散热,通过计算其总冷负荷为1540kw,热湿比ε=Δh/Δd490029kj/kg,原来两个空调室的送风量为35m3/h,夏季高温季节时采用90%的回风,室内设计参数按厂方生产要求取t35℃,ф=46%,通过id图的计算可知,(参见图-2),系统所需的总冷量应为QL. Δi112.47kg/s.78.8-63.8)=1687.6kw,前已述及厂方提供的资料中井水出水量为200T/h,温升为4℃(18℃上升到22℃),井水提供的冷量为930.4kw,故制冷机产冷量应为1687.6-930.4757kw65Kcal/h
已知参数:
室外状态点W33.0  28.6  72%  23.3g/kg  93.0kJ/kg
室内状态点N35.0  25.3  46%  16.4g/kg  77.5kJ/kg
室内空调冷负荷:1540.870KW ;  室内空调湿负荷:11.320kg/h;  新风量:30000m3/h钢丝胶带
计算结果:
总送风量(O—N):357654 m3/h
空调制冷量(C—O):1687.590KW
空调器进风状态点参数C34.8  25.6  48%  17.0g/kg  78.8kJ/kg
空调器出风状态点参数O22.0  21.7  98%  16.4g/kg  63.8kJ/kg
送风状态点O22.0  21.7  98%  16.4g/kg  63.8kJ/kg
混风比(N—C—W):8%
热湿比(N—W):490029 kJ/kg
2.2.2 制冷机设计工况的确定
2.2.2.1 机组蒸发温度的计算
id计算可知,送风状态点(亦可称之为露点)干球温度t222定心支片℃,湿球温度ts221.7℃,进入双级喷淋室的新风和回风混合后状态点参数为干球温度t134.8℃,湿球温度ts125.6℃,该工程是典型的利用天然水源作为第一级喷水,用冷冻水作第二级喷水的双级喷水室,故采用减焓双级喷水室的热工计算方法,
ts1ts2
t s1tj
η为双级喷水室总的湿球温度传热效率,η=
η还可以通过《空调设计手册》表6-54查出为0.28,从上述公式可求出tj11.7℃,故冷冻机出水温度取11℃,则机组蒸发温度t011-56℃。
2.2.2.2 机组冷凝温度的计算
井水喷淋后空调回水温度可达22℃,其出水量可达200T/h,远高于65Kcal/h制冷机冷却水量160T/h的要求。考虑到冷却水质较为污浊其污垢系数较大的因素,(污垢系数按常规的两倍计算为0.172m2S/KJ)冷凝温度tk35℃取值。冷凝器换热钢管为防止结垢,将管内水流速变为常规的1.5倍,为此适当将管束减少,(为保证换热面积不变须同时适当加长管束),为加强换热在管束外部做螺旋流道,管外侧做压花螺纹,撕破层流。
2.2.2.3 压缩机的选择
根据莱复康压缩机Refcomp-Leonardo计算软件可求出,当选用SRC-S-305压缩机在上述条件下(且其过冷、过热度均按5℃取值)其制冷量及功耗和COP值分别为:
Q0381.3KW    N68.3KW  COP5.583
选用两台压缩机Q762.6KW65.6Kcal/h
2.2.2.4 上述一系列的措施和办法,主要目的就是要充分利用22℃的空调废水(本来直接
排入下水道中)用最小的代价换取减焓去湿用的t11℃的空调冷水,所设计的螺杆式冷水机其COP值可达5.6,实践中若能实现这一方案将是一个十分节能的空调制冷系统。
2.3 人工冷源喷水室的节能设计
2.3.1 喷水室与表冷器的选择
当水温低于空气露点温度时,采用喷水室和表冷器均能实现热、湿交换,尤其是湿交换直接决定减焓降湿的效果,采用喷水室时是喷咀喷出的所有细小水滴间与空气发生热、湿交换,采用表冷器时当热阻过大或冷水水温过高时其热、湿交换效果会劣于喷水室;更为主要的一点是,细纱车间的飞花虽经深井水喷淋和第一道挡水板的“拦截”但仍会有一部分进入表冷器表面,加之空气中少量的深井水亦会将Fe包边角钢2O3带入表冷器,会使狭小空间内表冷器传热性能快速下降,并很难清洗,另外表冷器加挡水板的风阻远大于喷水室的风阻,这将直接影响送风量的大小,因此采用喷水室较符合实际情况。
2.3.2 喷水室的节能设计
由于系改造工程,受空间狭小的限制,增加的人工冷源,只能在一个角落内设置,要想增
加热湿交换效率,充分利用人工冷源的冷量,必须在喷咀布置、孔径选择以及挡水板的形式上多做考虑。
2.3.2.1 喷排的布置
设计中由于考虑到水苗要充分覆盖的因素,甚至产生了喷咀越多越好的想法,故按三排设计。实践表明,由于喷水量有限,喷咀过多,使得雾化效果较差,实际上三排喷咀并不比双排喷咀在热工性能方面有多大优越性,在双排的喷水室中,对喷比两排均逆喷效果更好。这些通过反复实验均得到了验证,在相同的进水温度时从三排改为两排对喷后进出水温差由原来 的Δt3℃提高到Δt3.6℃(其出水量均大于冷冻机额定水量)
2.3.2.2 喷咀及孔径的选择
选用喷射角度达120-135°的PY-Ⅰ型喷咀,一般的理论认为,按喷咀喷出的水滴直径有粗喷、中喷和细喷之分,细喷水滴直径仅为0.05~0.2mm,与空气接触时温度升高快,容易蒸发,所以适用于空气加湿过程,当喷咀直径≥3mm时,可以得到中喷和粗喷,此时喷出的水滴直径较大(中喷为0.15~0.25mm,粗喷为0.2~0.5mm),与空气接触时温度升高慢,
不易蒸发,适用于空气冷却干燥过程。根据这一理论,并考虑到水质不是很理想故选择了d05mm的喷咀直径,实际调试中发现喷出的水滴直径确实够大,但冷却干燥(减焓降湿)的效果并不理想,后改用d03mm合成皮革PY-Ⅰ喷咀,其雾化程度明显加强,通过实测处理前后空气的焓差明显增大。
2.3.2.3 挡水板的选择
在《对降低喷水室能耗,提高热湿交换效率的几点探索》一文中从理论上分析了三种挡水板的特点,并推荐采用一种改良蛇形挡水板,其特点是过水量小,而风阻力亦小,(其阻力系数为ξ=2.89,而折板型挡水板ξ=13)此次把它用于工程实践算是对上述理论分析的一种检验。为减少工人定期拆除挡水板清洗的负担,此次特意让生产厂订制了一种搭扣式连接的方法,使用结果表明,喷淋室改造前后(即增加新挡水板前后)风量无明显变化,亦无过水现象。
3 实践结果总结
3.1 实践表明上述从喷淋废水中回收冷量的做法十分有效,深井水可以从原来的18℃提升到30℃再排放,将原来的4℃温升提高到了12℃温升,见下图:
t 3t2
t 3t1
根据热平衡关系可求出:X200              87.5T/h
通过实测数据计算证明其深井水出水量仅为87.5T/h,远小于厂方提供的200T/h的水量,故上述该套系统向车间提供的冷量应为
CX3018
860
Q                * 1000-∑N1029KW
其中∑N为压缩机功率,冷却泵冷冻泵功率之和为192KW,该数据比车间计算需冷量减少658.6KW,这主要是因为实际深井水量与厂方提供的相差甚远,不仅直接减少冷量,而且使得进入冷凝器的温度由22℃变为26.5℃(为防止水泵吸空池内水必须混合一部分冷凝器排水使用),故使得机组工况点发生变化,冷凝温度由原设计35℃变为40℃,制冷机的产冷量亦相应减少。尽管如此细纱车间仍达到了令人比较满意的程度,温度比原来下降4℃,相对湿度在50%~58%之间,夏季高温天气已能正常生产。

本文发布于:2024-09-22 23:20:30,感谢您对本站的认可!

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