机组滑参数停机、停炉快速冷却技术方案

#3、4机组滑参数停机、停炉快速冷却技术方案
在机组故障情况下或机组大小修停机后,为使锅炉快速冷却达到放水条件和汽轮机快速冷却达到揭缸条件,缩短机组检修和消缺时间,特制订机组快速冷却技术措施:
1、机组采用滑参数停机方式,在机组负荷降至60MW时,对应主蒸汽压力控制在4.5-5.0MPa,主汽温度控制在450-460背景板制作后,此时燃烧器运行方式为三、四层给粉机全停,一、二层给粉机投入运行。继续降负荷至55MW,投入对角两支大油稳燃(小油量点火装置故障情况下或烧完煤粉停炉),继续降压、降温、降负荷,负荷降至“零”时,主汽压力控制在3.0MPa,主汽温度控制在300-320,然后打闸停机。滑参数停机过程中,降压速度控制在0.05 MPa/min,降温速度控制在1.5/min。时间1.5-2.0h
2、如炉侧承压部件泄露需停机消缺,技术措施如下:
2.1将锅炉汽包水位上至250-300mm,给水泵继续运行,炉侧开启定排门和汽包事故放水门放水,锅炉上水流量保持在50-60t/h对锅炉大量换水,换水期间始终保持汽包水位在250-300mm,监视汽包上下壁温差40,否则应减少换水量和减缓给水温度降低速率。
2.2机组滑参数停机期间,机侧按规程逐步降低除氧器水温,机组打闸停机后进一步降低除氧器水温至80-100,通过较低温度的给水对锅炉大量换水,缩短锅炉冷却时间。
2.3通过大量换水将汽包壁温降至170以下,汽包压力0.8 MPa以下,停运给水泵,立即对锅炉进行带压放水操作。全开锅炉22组定排门、汽包事故放水门、给水管道所有放水门,尽可能缩短锅炉放水时间。放水完毕,执行检修安全措施后立即通知检修开始工作。
2.4锅炉停止上水后,机侧立即对除氧器加热提高水温,在条件允许的情况下尽可能的提高除氧器水温,为检修工作结束后提高锅炉上水速度创造条件,同时缩短锅炉启动时间。如炉侧检修工作需要做停运给水泵的安全措施时,更改安全措施如下:关闭给水泵出口门,通过给水再循环对除氧器进行加热;严密关闭锅炉给水主路、大小旁路的一二次电动门,保证在给水泵启动的情况下,锅炉不进水。
2.5检修工作结束后,检查安全措施确已拆除,立即向锅炉上水,控制汽包上下壁温差在50以内,尽可能增大上水量,缩短上水时间。
折流板除雾器2.6锅炉上水期间,做好锅炉点火的的一切准备,汽包见水位后,具备立即点火升压的条件。
准备工作包括所有辅机的检查,粉仓输粉,引、送风机启动及炉膛吹扫,炉前油系统油压建立等工作。
2.7锅炉升温、升压期间,升温、升压速率全部控制在规程规定的上限运行。措施:加强锅炉的排污,促进水循环的建立;增大排汽量,提高蒸汽温度;锅炉投入上层油和对应燃烧器,通过配风调整和增大风量来提高汽温;升温、升压后期,汽包压力保持在5.0-6.0 MPa左右,增大机侧启动排汽量,缩小炉、机侧蒸汽温差,缩短启动时间。及时联系化学专业做好蒸汽品质的化验、监督工作。
2.8主汽温度升至350以上时,通过增大排汽量,逐步降低主汽压力至3.0-3.5MPa,提高主蒸汽过热度,尽快达到机组冲转参数。
2.9锅炉升温、升压期间,机侧做好机组冲转的一切准备工作,主蒸汽压力、温度达到冲转参数后立即挂闸、冲转,监视机组各参数,在条件允许的情况下,尽可能缩短机组启动时间。
2.10注意事项:
2.10.1锅炉大量换水冷却期间,必须保证汽包水位在250-300mm。水位过高会造成过热器进水,造成设备损坏;水位低会造成汽包壁温差增大;因此,换水冷却期间要严格控制汽包水位在250-300mm。
3 、如机侧需停机消缺,缩短机组冷却时间,尽早达到揭缸条件,技术措施如下:
3.1滑参数停机过程中控制以下指标:幼猪
  主蒸汽温度至少有56发光材料℃过热度;温降率控制在2/min;降压速度控制在0.05 MPa/min;
  高压调节级蒸汽温度与金属温度之差应该保持在-30至111之间;
  高压缸上、下缸温差应小于40
  胀差: -1.5mm≤胀差≤7mm;
  轴瓦振动:小于0.05mm;
  轴振:小于0.127mm(五瓦轴振未解列前除外);
  轴向位移:-0.9mm≤轴向位移≤+0.9mm;
3.2滑参数停机过程中控制调节级蒸汽温度比该处金属温度低20-30为宜;负荷减至50MW时,主汽压力控制在4.2MPa,主汽温度控制在420-430,联系锅炉专业停止主蒸汽降压、减温调整,维持10分钟进行检查,负荷减至30MW时,主汽压力控制在4.0MPa,主汽温度控制在380-400,联系锅炉专业停止主蒸汽降压、减温调整,维持10分钟进行检查,机组运行无问题后继续滑参数减负荷至5MW维持运行,主汽压力控制在3.5MPa,主汽温度控制在330-350,当调节级蒸汽温度接近新蒸汽温度时,调节级壁温接近调节级蒸汽温度减负荷到零打闸停机。
3.3退出真空低保护、发电机主保护,汽机重新冲转至3000r/min,主汽压力滑降控制在2.5MPa,主汽温度滑降控制在280-300电锅炉制造℃,真空控制在60-70kPa,直到当调节级蒸汽温度接近新蒸汽温度时,调节级壁温接近调节级蒸汽温度时打闸停机;如汽温、汽压不匹配,经锅炉调整燃烧仍无法满足要求时,可将汽轮机转速控制在1500 r/min。
3.4上述过程中只要主蒸汽温度10分钟内直线下降50牧一征℃立即打闸停机,转入盘车状态;
3.5停机后循环泵运行2小时可停止循环泵,给水泵如运行应将冷却水倒为工业水,凝结泵连续运行至低压缸低于40停止运行。
3.6注意事项:
3.6.1滑参数停炉机过程中注意监视胀差,若负胀差达到-1.5mm,应汇报值长,停止减负荷及减温减压,停留暖机,如负胀差达到-2mm立即打闸停机。
3.6.2滑参数停炉机过程中,当高压缸上下温差达到40时,停止减温减压及减负荷操作,停留暖机,如高压缸上下温差达到50时立即打闸停机。
3.6.3滑参数停炉机过程中,当轴位移达到-0.9mm时,停止减温减压及减负荷操作,停留暖机,如轴位移达到-1.2mm时立即打闸停机。
3.6.4滑参数停炉机过程中,当轴振达到0.127mm(五瓦轴振未解列前除外),要加强对轴振及瓦振监视,如轴振达到0.254mm时立即打闸停机。
百度文库 - 让每个人平等地提升自我百度文库 - 让每个人平等地提升自我3.6.5注意主蒸汽参数及负荷变化情况,根据需要可进行干预,如按“保持”键修改“降负荷率”,联系锅炉改变主蒸汽参数变化率,保证过热度≥56
3.6.6注意供轴封用汽源及时切换,以维持正常的轴封供汽压力。
3.6.7其它事项按运行规程有关规定进行处理。

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