迅达5400故障代码行程控制

迅达5400故障代码行程控制(片段)
编号
错误名称
描述
出错原因
纠正方法
1
NormalStop
常规停车
正常的行程终止,注意:CADI不会记录常规停车这个事件。
不需要纠正
2
ExceptionMC
微处理器的特殊情况
微处理器的特殊情况。系统跳到特殊情况的程序并自动执行停止运行。这种特殊情况会被专门记录在CDAI的特殊情况日志里。可用专门的CADI菜单查看特殊情况日志。
a.
a.打给热线报告这个问题,确认所有CADI所叙述的错误信息都是适用的
b.EMC的问题
b.检查楼里的EMC来源
c.有缺陷的PCB
c.更换PCB
3
NoKSE_STDSTL
轿箱停在一个轴端,发觉KSE信号没有通讯到位置计算的距离编码器
a.错误的参数值
a.检查轴端KSE磁开关的物理位置是否和参数SHAFT_PARASHAFT_DISTANCE的值一致对应
b.错误的磁极
b.最低的KSE的磁开关是南极,下一个磁体(间隙的最低磁极)是北极.上部最多的磁极是南极.
c.KSE开关
c.检查KSE开关,检查KSE开关到PCB板的连接.
4
InvldMovement
错误的移动。当行程控制在停止相位时轿箱被发现有移动。当抱闸手动打开后轿箱发生移动,行程控制就能够察觉到移动。
抱闸或抱闸调节器坏了(抱闸力矩不足够大来固定住轿箱)
检查抱闸的机械结构(抱闸调节器,抱闸轴套)
5
SH_on_STDSTL
接触器SH,SH1在停止状态时吸合的
SH,SH1的辅助接触器
6
SB_on_STDSTL
接触器SB在停止状态时吸合
错误的反馈连接
检查SB的辅助接触器
SB被手动移动
7
SH_Fault
SHSH1的辅助接触器RH RH1在轿箱移动时没吸合
a.安全回路断开
a.检查安全回路
b.错误的参数值
b.门的提前开门电路有问题,减小参数值
c.电缆线坏了
c.检查SH,SH1的辅助接触器的接线(RH,RH1
8
SB_Fault
当轿箱移动或抱闸模块上有错误时,SB触点开
安全回路断开;
检查安全回路;检查SB/SB1触点的接线和工作状态
9
KB_Fault
抱闸触点KBKB1不正常开关,为了防止只有一个KB接触,检查印板上的接触器是否有跳线。
抱闸触点损坏;
抱闸机械问题;KB/KB1反馈类型错误
检查抱闸触点的调节。
检查抱闸,
观察抱闸打开的状态,
抱闸两侧应该对称的打开。
检查抱闸类型的参数设置。
10
FC_Fault
变频器被紧急停止。
驱动内部
检查电机控制的事件的描述。
11
FC_Block
电机控制状态是”blocked”
变频器内部错误信息:
U_ZK<UZK_M
手动操作:
开始,按S
F,查看错误
退出,按F10
再次重设变频器。
12
DirectionErr
轿箱向错误的方向移动超过2.5cm
错误的载重输入
检查称重装置信息
检查电机控制的参数值
检查位置编码器的极性
13
OverSpeed
轿箱速度超过实际允许的速度
错误的参数值
检查电机和行程控制的参数
金属卤化物灯镇流器检查位置编码器。
14
UnderSpeed
轿箱速度低于实际允许速度
错误的参数值
检查电机和行程控制的参数
检查位置编码器
15
NoTargetLow
轿箱进入了较低的KSE区域,在行程控制中没有设置目标
错误的KSE信号
检查KSE参数和磁铁
如果发生这个事件,请通知Ebikon
16
NoTargetUp
轿箱进入了较高的KSE区域,在行程控制中没有设置目标
错误的KSE信号
检查KSE参数和磁铁
如果发生这个事件,请通知Ebikon
17
OverSpeedKSE
当轿箱进入高的或低的KSE位置(KSE-U/KSE-D)时,发现超速。
错误的KSE输入
检查KSE参数和磁铁位置。重新自学习。
检查KSE距离。
18
NoLowerKSE
在井道较低的KSE开关位置和当自学习时它的位置保存值之间有差别。
错误的KSE参数或者磁铁错误
检查KSE参数和井道里磁铁的位置。在磁铁被移动后要自学习。
检查位置编码器。
19
NoUpperKSE
在井道较高的KSE开关位置和当自学习时它的位置保存值之间有差别。
错误的KSE参数或者磁铁错误
检查KSE参数和井道里磁铁的位置。在磁铁被移动后要自学习。
检查位置编码器。
20
PositionLost
错误发生情况:
-轿厢经过一个楼层时磁铁的位置和自学习时储存的位置值相差15cm以上。
井道信息的机械错误。
检查磁铁位置,重新自学习。
检查磁铁和光幕的水平距离。确保轿厢在平层时净距离不会太大。
21
HigherPrio
一个有更高优先权的事件被发现。
22
MaskErased
STR删除行程类型模板。
检查STR,看看发生这个事件的原因。
23
JHC_Pressed
这个行程会被急停,因为轿顶JHC被按下。
24
JHC1_Pressed
这个行程会被急停,因为轿顶JHC1被按下。
25
JHSG_Pressed
这个行程会被急停,因为底坑的JHSG被按下。这是个正常事件。
26
JHR_Pressed
这个行程会被急停,因为滚动室里JHR被按。
27
JHM_Pressed
这个行程会被急停,因为机房里的JHM被按下。这是个正常事件。
28
OverTempMotor
电机温度超过最大值150,或者用来测量电机温度的PT100电阻短路或开路。
PT100坏了,或者和电机连接断了。
检查电机的供电的连接和接地。
检查电机接线盒里的风扇是否短路。
29氧气推车
TripBlocked
控制器发个信号给行程控制阻止行程。
确定为什么控制器要阻止行程。
30
NewTripBlocked
控制器发个信号给行程控制阻止一个新行程的开始。
确定为什么控制器要阻止行程。
31
PrepNewDest
抱闸打开之前,控制器在相反方向发送一个新的目的地命令。
32
PrepClearDest
控制器取消发送到行程控制的目的地。
33
RelvNewDest
当再平层时,一个新目的地被接收。
轿厢在停止时变的很轻
检查是否频繁的再平层。
无,一切正常。
34
SH_Timeout
在行程准备时,SH/SH1的辅助接触器不能闭合。行程准备被取消。
主接触器的控制回路有错误
检查主接触器包括安全回路和从驱动器引出来的接线。
35
FC_Timeout
当准备一个新行程时,行程控制要电机控制的状态。
电机控制还没有准备好新的行程。
检查电机控制。检查电机控制连接
36
NoStartOk
检查行程的准备没有超过一个总的允许时间。
参数time_start_up要远大于参数fc_delay+sh_delay
37
CarAtLevel
当轿厢停止时接收一个新楼层的命令。
38
TargetLost
目标楼层的命令在行程控制范围之外,所以没有命令被接受。
错误的参数
检查参数shaft_para
max_floor
检查选择器翻译表
39
NoDirRelv
一个再平层要求出现,
随便打一个楼层召唤
40
NoPHS_Learn
正交编码器轿厢应该在PHS光幕的门驱插板位置,如果不是这样,自学习准备被取消。
错误的井道信息
IG位置编码器:
检查KSE信号(距离,磁极,接线)
检查PHS光幕的接地
41
ErrTachoFact
经过一个插板后发现实际插板长度和自学习时定义的参数FIN_LENGTH值不匹配。
错误的参数值(井道)
检查参数tacho_factorfin_length
42
LowKSE_Low
从底层到较低KSE磁开关的实际距离比定义的参数值KSE_DISTANCE短。
PHS没有连接好
错误的井道信息
检查PHS信号,如果没连接好,就会发生此事件。
检查KSE信号(距离,磁极,接线)
43
LowKSE_High
从底层到较低KSE磁开关的实际距离比定义的参数值KSE_DISTANCE长。
PHS没有连接好
检查PHS信号,如果没连接好,就会发生此事件。
检查KSE信号(距离,磁极,接线)
44
UpperKSE
行程控制测量了KSE口吃矫正器开始的间隙到最高层较高的开关。
错误的KSE
距离和参数值不匹配
检查KSE的位置和磁极
检查两个较高的KSE的距离,必须要适合参数GAP_LENGTH
45
NoFloorTop
轿厢从而慢下来。
检查KSE距离和磁极。
46
ErrFloorTop
自学习时定义的楼层数不符合实际的楼层数。
错误的参数
CADI测试自学习时楼层的数目
47
ErrReleveling
再平层时轿厢冲过再平层范围75mm
称重装置发送了错误的数据
检查电机控制
检查称重装置的称重信息,重新校准称重装置
48
InvldTripType
行程有错误,软件错误
联系Ebikon
49
ErrFloorCTP
软件错误
联系Ebikon
50
NoDistRelv
软件错误
联系Ebikon
51
ZeroParam
一个用来计算速度的参数等于零
motion_para中检查零参数
联系Ebikon
52
OverflowCTP
用来计算trip_plan所分配的内存不够大。
增加定义这条曲线的参数:motion_para.j1-a2-j3-a6-j7
这是个软件缺陷。
饮用水净化器
53
NoSTR_Com
行程控制还能运行,只要安全回路不断。
检查硬件连接
检查电梯总线是否正常。
54
PCT_Checksum
在配置期间不能计算pct_drive的校验和。
联系Ebikon
55
NoMCR_Com跳线帽
电机控制印板的通讯损坏
行程控制和电机控制之间没有连接
检查行程控制和电机控制之间电缆线是否连接好
56
CarNoStop
行程控制发现轿厢在行程结束后还在移动并有延时
抱闸调节器错误,行程控制参数错误
检验抱闸动作,用空轿厢在向上全速运行时急停,看轿厢是否在最多4妙内停车。
57
MCR_NoStop
电机控制在行程结束后
形成控制的参数错误
检查到电机控制的连线(pcb
检查电机控制上的面板连线
58
SH_NoStop
SHSH1的辅助接触器监视器发现在行程预定义时间内接触器没有松开
接线错误
行程控制的参数错误
检查辅助接触器RHRH1
检查参数值SH_SHUTDOWN
59
SingleReset
形成控制每次上电后的事件过程,按复位也会触发此事件
60
DoubleReset
5妙内出现两次复位,第二个复位被认为是双复位。
61
RES1_Fault
RSE1RSE11继电器没有改变状态时出现
检查RSE1 RSE 11磁开关和继电器
62
RSE2_Fault
RSE2RSE21继电器没有改变状态时出现
检查RSE2 RSE 21磁开关和继电器
63
RSE3_Fault
RSE3RSE31继电器没有改变状态时出现
检查RSE3 RSE 31磁开关和继电器
64
PHS_Fault
较低的光幕没有正常工作。
检查光幕到PCBPHS连接
检查未受干扰的光幕功能。
65
PHNR_D_Fault
较高的光幕不正常工作。
检查光幕到PCBPHNR_D连接
检查未受干扰的光幕功能。
66
NoGetAnswer
控制器对VCOM GET要求没有作出反映。
检查控制器连接,
检查控制器。
67
KUET_Fault
过渡信号的监控表明他们工作不正常。
轿厢上的错误接线
检查RUETRUET1的连接和到轿厢面板的反馈信号。
68
SGRB_Fault
继电器SGRB没有正常工作
检查继电器和它的辅助接触器
69
SBNH_Fault
继电器SBNH没有正常工作
检查继电器和它的辅助接触器
70
SW_Warning
一个非致命的软件错误被发现
检查所有记录的值和行程控制记录的条目。
71
SW Error
一个非致命的软件错误被发现
检查所有记录的值和行程控制记录的条目。
72
Safety 110V
安全回路在第一个关节(ISKT1)断开,问题是安全回路供电。
安全回路无供电
防止有规律的供电,复位安全回路的短路保护。

本文发布于:2024-09-21 20:46:55,感谢您对本站的认可!

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