精处理系统SWAN在线硅表故障诊断

精处理系统SWAN在线硅表故障诊断
.常规检查
201887日,化学运行人员监测到#3机组精处理在线硅表数据异常并填写缺陷。87日热工维护人员对该表进行常规检查发现:
1.硅表测量值高达30ppb,正常控制值(0—10ppb,期望值(0—5ppb.
2. 仪表的零点频率低至15万(正常应在20万以上)。
3. 零点标定自动手动都无法完成。
.处理过程
SWAN 硅表采用的是光度法,出现峰值的最大可能是由于气泡或杂质对光度计测量的影响,而有时气泡无法用肉眼识别,或停留在比皿死角内,并反复对测量产生影响,针对这种情况,87日至17日,热工人员进行如下操作逐步判断漏点及故障:
1.肉眼排查:首先用肉眼逐一检查各个样水管及试剂管中是否有气泡并排查漏点。
2.杂质排查:5%浓氨水清洗——把所有试剂管从试剂桶中取出,放入5%浓氨水中,标液瓶中置5%浓氨水,程序同时走第五通道冲洗,反复清洗多次,测量值仍高达30ppb,零点频率云母带15万,零点标定仍没通过,排除试剂杂质的可能。
3.3d打印玻纤气泡排查:
1蠕动泵加速:快速填充第一通道(零点标定默认走第一通道)反复进行若干次,测量值仍高达30ppb,零点频率15万,零点标定仍没通过。
2更换泵管:更换泵管后,程序走系统填充时蠕动泵停止转动,待运行一天后,程序填充正常进行,测量值仍高达30ppb,零点频率低至15万(正常应在20万以上),零点标定仍没通过。说明蠕动泵老化,泵速不稳定。
4.试剂排查:
1)把所有试剂管从试剂桶中取出,放入纯水中 c型钢是怎么做成的(若气泡或杂质是由试剂引起,此时读值应为0)测量值大概10ppb
2)更换精处理#3#4机高混硅表试剂,#3机高混硅表测量值仍高达30ppb,零点标定仍无法通;#4机高混硅表测量值(0—10ppb正常范围内,零点标定正常通过。排除试剂有问题的可能。
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5.样水排查:把样水进样管(6通道转换阀前端)放入纯水中(若气泡或杂质是由样水引起,此时读值应为0)测量值大概20ppb;排除样水有问题的可能。
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6.比皿排查:更换精处理#3#4机高混硅表比皿,#3机高混硅表测量值仍高达30ppb,零点标定仍无法通;#4机高混硅表测量值(0—10ppb正常范围内,零点标定正常通过。排除比皿有问题的可能。
7.光度计箱透光排查:大小适中的纸箱罩住光度计箱,(若峰值消失,说明光度计箱透光)测量值仍值高达30ppb,说明光度计箱不存在透光问题的可能。
三、SWAN厂家技术指导
热工自己力量无法排除故障的情况下,邀请厂家技术人员来厂指导检查。SWAN厂家先是怀疑蠕动泵老化引起的,就把高混#4机硅表蠕动泵整体拆过来安装在#3铌高机硅表上,硅表测
量值仍高达30ppb,仪表的零点频率过低,零点标定无法通过。然后怀疑光度计可能也出了问题,就把高混#4机硅表的光度计也整体拆过来安装,经过两个小时的检测,仪表可以做零点校准了,测量出来的值也正常。经过以上检测和对比,分析原因如下:
1、高混#3机硅表的光度计确定已损坏,需要更换。
2、高混#3硅表的蠕动泵因为使用年限过长,老化严重,做零点校准需要快速填充会被卡死,影响校准的效果和增大维护工作量,建议更换。
.预防措施执行情况
申报物资计划更换光度计和蠕动泵,彻底消除设备老化引起的故障,恢复#4机组精处理硅表的运行。

本文发布于:2024-09-22 23:27:54,感谢您对本站的认可!

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