液压闸式剪板机液压系统改进

液压#动与/2021年第02期
doi:10.3969/j.issn.1008-0813.2021.02.013
液压闸式剪板机液压系统改进
赵增强,郑兆君,王宪栋,熊兆军
(山东胜利钢管有限公司,山东淄博255082)
摘要:液压闸式剪板机使用过程中存在剪刃自动下落、剪切角不稳定、压脚动作滞后等故障。通过对上述故障的处理及分析,提出现有液压系统中的设计是上故障的因。提了液压系统的改进方案,重新设计了液压原理图并安%
关键词:剪板机;下&剪切稳定;压动作滞后;液压系统
中图分类号:TH137文献标志码:A文章编号:1008-0813(2021)02-050-03
Improvemeni oO Hydraulic System for Hydraulic Gate Shears
ZHAO Zeng-qiang,ZHENG Zhao-jun,WANG Xian-dong,XIONG Zhao-jun
(Shandong Shengli Steel Pipe Co.,Ltd.,Zibo255082,China)
Abstract:During the operation Hydraulic Gate type Shear/,thero are fault/such at cutting edge falls automatic o ily,shear angle instability and presses foot action laa.Through tie processing and analysis of tie above equipment failures,It is pointed out that the design defects in t/e existing hydraulic system are the main reasons for the above failures.Proposed an improvement plan for the hydraulic system,redesCned the hydraulic principle,installed and debugged.
Key wordt:shearing machine;cutting edge falling;shear angle instability;presser foot action lag;hydraulic system
0前言
板机作为螺管机组的重要设备,起着■
的作用,钢卷的板头及板尾的剪切直定了钢卷对的[1]%液压闸式剪板机在使用多上自动下落、剪切稳定、压动作障⑵,障造成了钢板、剪切:平,严重影响了钢卷对。虽然经多次检查更换控制阀、方案处理,但I 一直没有得,严重响了剪板的效率。了障的原因,结场使用工况对液压系统进行了改进设计,并对改的系统进行了安证。
1系统原理及故障问题分析
金丝雀定位1.1液压系统原理
结合图11介绍剪板机液压系统的工作原理。首先开启液压泵,Y1通电建立系统压力。Y4、Y2通电、Y7延时1s通电,压15下、上腔回
收稿日期:2020-09-22
作者简介:赵增强(1982-),男,山东济南人,工程师,硕士,主要从钢管生产及设备管理、设计工作。
,由压及行程较短,压先位将钢板压住,Y7通电切10上液压缸伸钢板切动作%Y1、Y3电、Y4电,切
1.内啮合齿轮泵奶报箱
2.电机
3.电磁溢流阀
4.电磁换向阀
5.电磁换向阀
6.电磁换向阀塑料袋泳衣
7.液控单向阀
8•插装式溢流阀9•液控单向阀10.主剪切缸11.副剪切缸
12.剪刃13.插装式电磁球阀14.单向阀15.压脚缸
图1液压闸式剪板机液压原理图
芳纶头盔50
Hydraulics Pneumatics&Seals/No.02.2021
缸11下腔及压脚缸15上腔进油、主剪切10上腔及压脚缸15下腔回油,大通径液控单向阀9打开实现快速回油,剪刃及压脚快速抬起。Y1、Y5通电时,电磁换向阀4处于中位,副剪切缸11下腔进油、上腔回油,副剪切缸缩回,剪刃右侧抬起,剪切角增大。丫1、Y6、Y7通电时,电磁换向阀4处于中位,副剪切缸11上腔得油、下腔回油,副剪切缸伸出,剪刃右侧下降,剪切角减小。
表1剪板机电磁铁动作顺序表
电磁铁Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7
剪切+++延时1S+剪刃抬起++
切++
切+++
1.2现场故障分析
1)上剪刃自动下落
造成上剪刃自动下落的原因可能是以下几种:主剪切油缸10、副剪切油缸11内泄;电子球阀13故障、插装式溢流阀8压力设置不合理或压脚缸15存在内泄。更换剪切油缸及压脚油缸密封、电子球阀并将插装式溢流阀更换后将调整压力,均无明显效果%
2)剪切角调整不稳定
造成上剪刃自动下落的原因可能是以下几种:主剪切油缸10、副剪切油缸11内泄;单向阀7故障;电子球阀13故障、插装式溢流阀8压力设置不合理%更换剪切油缸密封、单向阀、电子球阀并将插装式溢流阀更换后将调整压力,均无明显效果%
3)压脚动作滞后
造成压脚动作滞后的原因可能是以下几种:插装式溢流阀8无法打开、电子球阀13延时时间不够、压脚缸15内泄%更换压脚缸密封、插装式溢流阀、加长了电子球阀延时时间,均无明显效果%
针对上述故障做出的相应处理效果都不明显,由此我们判断可能是阀块内部油道产生了裂纹或击穿情况,使液压系统产生內泄,造成上述故障的出现%剪板机液压系统使用是插装集成式阀块,集成度很高,相对于板式阀块来说,插装阀块的设计难度更大[3],阀块内部的油道错综复杂,相邻的油道
间隔距离太小,这种情况有可能造成阀块油道间产生裂纹或击穿。同时从图1中可以看出剪切角调整动作和剪切动作都需通过序号13插装式电磁球阀完成,元件泄漏或其他故障都可能造成剪切角调整不稳定%另外,剪刃油缸与压脚油缸是联动的设计,液压系统可能会产生干扰、內泄造成压脚动作滞后%
2改进方案
2.1原系统存在的问题
102障的可看系统下:
(1"目前用的插装集成式阀块的内部油道加工难度,位置要求和精度都要求太高不好控制,使用中出现油道间产生裂纹或击穿的可能性较大,而且问题排查较难%
(2)液压系统管路连接较复杂,上剪刃剪切角的
及切压板时动,系统里內泄、干扰的概率,出现问题也不容易排查%
22改进方案
结合剪板机原系统存在的问题、工作节拍、液压泵的排量及剪切油缸容积等因素,提出以下改进方案:
(1)放弃原有的插装集成块式阀块结构,改用通用性较好且已经标准化、系列化的叠加式的液压阀块,避免复杂油道加工造成裂纹、击穿的可能性%通过对工作拍、液压泵的、及切积因素的综合考虑,选用10通径的液压阀块%
(2"剪切角调整、剪切动作及压脚动作采用单独控制方式,避免了各油路动作的干扰情况%考虑到剪切角不需要经常调整,为了避免因剪切角换向阀有內泄造成剪切角的变化,在剪切角调整管路上加装了高压球阀,剪切角调整完成后关闭高压球阀,以此避免管路內泄和误操作的发生%
3优化后的液压系统原理
结图22改液压系统的工作理%首先开启液压泵1,Y1通电建立系统压力,将高压球阀10关闭%Y6通电,压脚缸15下腔进油、上腔回油,压脚缸伸出压住钢板%Y3通电,主剪切缸13上腔进油,副剪切缸14下腔油液经过直动式溢流阀8回油,剪刃落下实现剪切功能%Y2通电时,副剪切缸14下腔进油,主剪切缸13上腔回油,剪刃抬起%Y7通电,压脚缸15上腔进油、下腔回油,压脚缸缩回实现压脚抬起%打开高压球阀10,Y4通电时副剪切缸14下腔进油、上腔回油,剪刃右侧抬起,剪切角增大%打开高压球阀10,Y5通电时副剪切缸14上腔进油、下腔回油,剪刃右侧下降,剪切角减小%
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液压#动与&封/2021年第02期
agv驱动器
1•内啮合齿轮泵2•电磁溢流阀3•压力表开关4•压力表
5•电磁换向阀6.电磁换向阀7.液控单向阀
8•直动式溢流阀9•单向阀10.高压球阀11.管式节流阀
12.剪刃13.主剪切油缸14.副剪切油缸15.压脚缸
图2QC11Y系列液压闸式剪板机改进后的液压原理图
(上接第57页)
死芯处压力波动,也可计量活门使用时刚度达求,是预紧位置的%对某型燃行动静,仿真技术燃工作故障原因,为:的奠定基础。对参数设计进行仿真,为该阀的改型设计提供思路。
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表2剪板机电磁铁动作顺序表
电Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7压脚压紧++
压起++剪切++
起++
切++
切++
4结语
根据改液压系统原理,完了改进后液压系统的安装调试。试剪厚17.8mm、宽1550mm、材质X70钢板,一%跟踪观察一年,未再上
自动下落、剪切稳定、压动作障,达到的改进方案的设计目标%
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