西氿大桥主桥主墩围堰钢板桩打设增加引孔和注浆措施的应用探究

技术与检测Һ㊀西氿大桥主桥主墩围堰钢板桩打设增加引孔
和注浆措施的应用探究
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摘㊀要:西氿大桥主桥主墩围堰钢板桩打设过程中ꎬ发现现场实际地质情况与图纸地勘报告不符ꎬ钢板桩无法下沉至确定的桩底标高ꎮ主桥主墩为本工程实施关键线路上的关键节点ꎬ为确保主墩围堰施工安全和质量ꎬ对主桥主墩围堰钢板桩打设增加引孔和注浆的措施ꎮ
关键词:围堰ꎻ钢板桩打设ꎻ引孔ꎻ注浆
一㊁围堰设计概况
主墩围堰左右幅合并设置ꎬ单个围堰平面尺寸为44.5ˑ18.0mꎬ均采用单根桩长15m的U型钢板桩和H型钢ꎬ桩顶标高▽4.0mꎬ桩底标高▽-11.0mꎮ承台施工时围堰内共设置二道内撑ꎬ在墩身施工及围堰拆除时需进行支撑置换ꎮ二㊁摩阻力计算分液罐
根据主墩地质勘探报告ꎬ根据桥涵设计规范中的公式Ra=12(μðni=1αiliqik+αrApqrk)计算U型钢板桩摩阻力为54.5tꎬH型钢摩阻力为45.8tꎻ我部根据计算结果并结合以往的经
验附加了1.5倍的富余系数ꎬ最终选用了DZJ-135振拔锤进行沉桩ꎬ其最大激振力为88.3tꎬ能够满足要求ꎮ
三㊁主墩钢板桩打设施工情况
主墩钢板桩围堰施工ꎬ采用DZJ-135振拔锤进行U型钢板桩和H型钢的打设ꎬ在进入黏土层1.1m左右时板桩难以下沉ꎬ继续开动振拔锤进行锤击直至振拔锤控制柜开关自动关闭ꎮ经商议ꎬ选用主墩的其他位置继续试桩ꎬ并额外增加了1台400kW的发电机组专门为振拔锤供电ꎬ结果仍然不能下沉至设计标高ꎬ试桩的桩底标高基本在▽-7.6m左右ꎬ离方案中确定的底标高还相差3.4mꎮ
为了能顺利的实施钢板桩打设ꎬ又进场1台DZJ-200型振拔锤ꎬ其最大激振力为160tꎮ采用DZJ-200型振拔锤重新进行钢板桩打设试桩ꎬ但锤击至控制柜开关自动关闭后仍然无法下沉ꎬ桩底标高能沉至▽-7.9m左右ꎬ离方案中确定的底标高还相差3.1mꎮ
c型钢是怎么做成的
四㊁增加引孔解决措施
西氿大桥主墩为项目进度关键线路上的关键节点ꎬ因项目前期问题和航道改移的影响ꎬ主墩开工时间已滞后了几个月ꎬ而主桥主墩施工工序多ꎬ施工难度大ꎬ施工周期长ꎮ为保证主墩承台㊁墩身施工能够按照计划工期顺利推进ꎬ并且确保施工期间围堰的安全和质量ꎬ经专家商议讨论ꎬ最终确定采用引孔加注浆施工的措施方案ꎬ实施较为便易㊁周期短㊁对围堰总工期影响较小ꎬ且增加的费用可控ꎮ
引孔采用双轴搅拌桩机将坚硬的黏土层搅碎ꎬ引孔完成一定长度后立即开始钢板桩围堰的打设ꎮ引孔直径为80cmꎬ孔位采用套接的形式ꎮ引孔试桩前设定的引孔底标高共分4种ꎬ分别为▽-9.0m㊁▽-9.5m㊁▽-10.2m㊁▽-10.5mꎬ每种底标高引孔的水平长度为2.8mꎮ引孔后采用H型钢对以上4种引孔标高进行打设试验ꎬ试桩结果为:引孔标高为▽-9.0m时H型钢底标高能够下沉至▽-10.2mꎻ引孔标高为▽-9.5m时H型钢底标高能够下沉至▽-10.5mꎻ引孔标高为▽-10.2m时H型钢底标高能够下沉至▽-11.0mꎻ引孔标高为液体速凝剂
▽-10.5m时H型钢底标高能够下沉至▽-11.2mꎮ专家会确定的方案中钢板桩底标高为▽-11.0mꎬ因此根据试桩结果最终确定了引孔底标高为▽-10.2m的数据ꎬ在引孔引出10m的作业面后及时打设钢板桩ꎬ同时继续向前引孔ꎬ形成引孔㊁钢板桩打设的流水作业ꎮ
五㊁压密注浆工艺
引孔后硬实的土层被搅拌后土层将会松动ꎬ因此钢板桩围堰打设后在钢板桩内㊁外两侧采用注浆的方法对松动土层进行注浆加密加固ꎬ喷浆管直径为3.3cmꎬ喷浆点移动间距50cmꎬ保证土层加固密实ꎬ以减少渗透路径ꎬ增大松动土层的抗剪指标ꎬ保证围堰的安全和质量ꎮ
(一)压密注浆工艺流程(见图1)
图1 注浆施工工艺流程
(二)主要工序操作
1.操作平台搭设
采用长1.3m的28钢筋水平焊接在H型钢顶部ꎬ每边外挑30cmꎬ在外挑侧铺设30ˑ4cm脚手板作为施工操作平台ꎮ2.喷浆管下沉
接地线夹操作平台铺设完成后ꎬ开始下沉喷浆管ꎮ喷浆管直径为
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本文发布于:2024-09-22 21:25:35,感谢您对本站的认可!

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