汽轮机调试方法及措施

山东泉兴水泥有限公司余热发电项目 个人信息系统1 × 10MW
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司
2010-7-6
编制
审核
批准
监理
1 汽轮机组启动调试目的
2、编制依据
3、润滑油及调节保安系统调试
4 、凝结水系统调试
5 、循环水系统调试
6、射水泵及真空系统调试
7、汽机保护、联锁、检查试验项目
8 、试运组织
汽轮机组启动调试方案
1 、目的
为加强山东泉兴水泥有限公司余热发电工程汽轮机组调试工作管理 , 明确启动调试工作的任务和各方职责 , 规范调试工作的项目和程序 , 使调试工作有组织、有秩序地进行 , 面提高调试质量 , 确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产 , 根据火电厂机组的实际情况和同类型机组启动调试的经验 , 特制订本方案。
    机组启动调试是安装工程的最后一道工序 , 通过启动调试使机组达到验标规定的    技术指标。本方案仅作为机组启动的试运导则 , 提供机组调整试运指导性意见。
    本方案在实施过程中的修改、调整 , 届时由启动验收领导小组决定。
    2、编制依据:
2.l 《火力发电基本建设工程启动及验收规程及相关规程》 (1998 :
2.2 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 ;
2.3 《火电工程启动调试工作规定》 ;
2.4 《火电机组达标投产考核标准及相关规定》 (1998 年版 );
客流监测系统
2.5 安瓿印字机《电力建设施工及验收技术规范》 ( 汽机篇 ):
2.6 《电力基本建设工程质量监督规定》 ;
    2.7 《安装使用说明书》 ( 设备厂 )
3 、设备系统简介
3.1 、主机设备规范
本机组为洛阳中重发电设备有限公司生产的 BN10-1.6/0.35 型补汽凝汽式汽轮机。为纯低
温、低压余热发电单缸、冲动、补汽式汽轮机。
3.1.1 、主要技术参数骨刺灵
    主汽门前蒸汽压力    1.6Mpa      ± 0.2Mpa
    主汽门前蒸汽温度    320℃      +50 ,-20
速闭阀    补汽压力    0.35Mpa      +0.2Mpa,-OMpa
    扣具补汽温度    155      +15 ,-15℃
设计发电功率: 进汽48.41t/h、补汽4t/h  10MW
冷却水温度:                              正常25℃ 最高33℃               
转速                                       300Or/mⅰn
汽轮机转子临界转速                      1580~1630r/min
额定工况排汽压力                        0.007mpa
汽轮机转动方向(从机头方向看)            为顺时针方向 
汽轮机设计功率                              10MW
汽轮机在工作转速下,其轴承处允许最大振动    0.03㎜
过临界转速时轴承处允许最大振动              0.15㎜
汽轮机中心距运行平台    750mm
汽机本体主要部件重量:
(a)上半总重(连同上隔板)              ~14.3t
(b)下半总重(不包括隔板下半)        16t
(c)汽轮机转子总重                    6.45t
(d) 汽机本体重量                      47t
汽轮机本体最大尺寸 ( 长×宽×高 )5325 × 3590 × 353Omm
    汽封加热器LQ-20加热面积                 20
3.1.2 汽轮机调节及润滑油用油 , 推荐使用 GB/T1120-1989汽轮机油,牌号为L-TSA 32# 透平油。对本汽轮机使用L-TSA 32#优级防锈汽轮机油 , 为保证油质清洁度系统备有油净化装置。
3.1.3 结构概述
汽轮机转子由单列调节级和十级压力级组成 , 除后两级为扭叶片外。其余压力级叶片
均为我国自行设计的新型直叶片。在第 4级压力级后进行补汽。
    汽轮机前轴承箱内装有主油泵、危急遮断装置、轴向位移传感器及径向推力联合轴承。
在轴承座上部装有调速器等。前轴承座与前汽缸用半园法兰联结。在纵向和垂直方向都装有定位的膨胀滑销(热膨胀指示器), 以保证轴承座在热膨胀时中心不致变动。
装于前汽缸上部蒸汽室的调节汽阀为提板式 , 借助机械杠杆与调速器的油动机相连。汽轮机转子采用套装结构,为柔性转子,叶轮采用锥形轮面烘套于轴上,以保证高度的中性及传递一定的扭矩,并装有轴向键,以防止叶轮松动时,与轴产生相对滑动。叶轮之间借助隔圈以保证叶轮的轴向位置。
汽轮机通过一副刚性联轴器与发电机相连 , 转子盘车装置装于后轴承盖上 , 由电动机驱动 , 通过齿轮减速达到所需要的盘车速度 , 盘车转速约为 5.7r/nin当转子的转速高于盘车的转速时 , 盘车装置能自动退出工作位置。盘车电机后轴装有手轮 , 在无交流电源的情况下 , 可进行手动盘车。
3.2 热力系统
3.2.1 主蒸汽系统
来自锅炉的新蒸汽经隔离阀到自动主汽门 , 自动主汽门内装有滤网 , 以分离蒸汽中的水滴
和防止杂物进入汽轮机。蒸汽经主汽门下部 2 根φ 219管道 , 进入汽轮机蒸汽室两侧 , 通过喷嘴进入汽缸内部 , 蒸汽在汽轮机中膨胀作功后排入。来自低压锅炉的补汽经补汽阀从第 4 压力级后进入汽轮机作功。凝汽器凝结成水借助凝结水泵打入轴封加热器 , 经除氧器除氧后的凝结水 , 经电动给水泵升压后进入锅炉 , 进入下一个循环。
    3.2.2 汽封系统
汽轮机的前后汽封近大气端的腔室和主汽门 , 调速汽门及补汽阀等各低压阀杆近,大气端的漏汽均由管道与汽封加热器相连 , 使各腔室保持 101KPa127.5KPa 的压力 ,以保证蒸汽不漏入大气。同时将此漏汽加热凝结水以提高机组的经济性。前后汽封的 平衡室和各阀杆的高压漏汽端均与均压箱相连 , 均压箱内压力由电动调节阀调整 , 汽封系统中压力低于 101KPa , 在运行时调整电动调节阀从新蒸汽中补充蒸汽 , 当汽 封系统中压力高于 127.5KPa , 多余的蒸汽通过电动调节阀排入凝汽器中。
3.2.3 真空系统
    蒸汽在汽轮机内膨胀作功后排入凝汽器凝结成水 , 在凝汽器内即形成真空。为了去除在
运行中积聚在凝汽器内的空气 , 在凝汽器的两侧装有抽空气管 , 合并后接到射 水抽气器进口 , 由射水抽气器将空气抽出。射水抽气器由专门的射水泵提供压力水。 射水抽气器亦可做为启动抽气器 , 能在短时间内形成凝汽器的真空。正常运行时两台 射水泵互为备用。设有真空破坏门 , 在事故情况下需破坏真空紧急故障停机时开启此 , 可迅速破坏真空。
3.2.4 循环冷却水系统
    本机组的循环冷却水系统采用闭式循环 , 循环水泵从循环水吸水井中取水 , 升压后打入循环水母管 , 由循环水母管分别进入凝汽器的左侧水室 , 作为凝汽器的冷却水 水源。凝汽器的冷却水回水排入喷淋式冷却塔 , 在冷却塔内冷却后重新回到循环水吸 水井。凝汽器为分列双道制表面式 , 在凝汽器的铜管脏的情况下可停止半边运行 , 行清洗。循环水在进入凝汽器水侧之前 , 分出支管分别进入冷油器和空冷器作为冷却 水的水源。为防止杂物进入冷油器和空冷器 , 在冷油器和空冷器冷却水进口处装有二个4 次滤网 二次滤网的滤水器,可定期排污于排污井。冷油器和空冷器的回水排入回水母管循环水的补水由补水井供水。
    3.2.5 除氧系统
除氧系统的水源有化学补充水、凝结水母管、疏水箱来水、给水泵再循环母管补给 , 当除氧器水位低时 , 可依靠除盐水补入除氧器或除盐水补入凝汽器 , 用凝结水泵经汽 封加热器打入除氧器。
    4 整套调试应具备的条件
    4.1    分部试运结束 , 各系统、设备情况良好 , 并经检验合格 , 热工、电气保护、程控联动正常 , 信号正常。分部试运记录完整并有签证。
4.2汽轮机发电机组 , 变压器组 , 线路安装工作全部完毕 , 质量验收合格 , 记录齐全。    4.3 汽机房内场地平整 , 道路畅通 , 脚手架全部拆除 , 环境己清理干正规的楼梯、栏杆。

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