真空泵在运行过程中出现的议程情况及处理

拉画笔
蟛蜞菊种子《装备维修技术》2021年第12期
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真空泵运行过程中出现的议程情况及处理
曾大张
胃电图仪(中海石油宁波大榭石化有限公司,浙江 宁波 315812)
苯乙烯装置液环式真空泵,在第二运行周期中出现了抽吸能力下降、管线腐蚀穿孔、无法切换等问题,出现过的问题的情况、分析及处理过程归纳如下。 一、液环真空泵工作原理
叶轮被偏心的安装在泵体中,当叶轮旋转时,进入液环真空泵泵体的水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个与泵腔形状相似的等厚度的封闭的水环。水环的上部内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的下部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上,叶片在水环内有一定的插入深度)。此时,叶轮轮毂与水环之间形成了一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成与叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶
轮的上部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时,小腔的容积逐渐由小变大,压强不断的降低,且与吸排气盘上的吸气口相通,当小腔空间内的压强低于被抽容器内的压强,根据气体压强平衡的原理,被抽的气体不断地被抽进小腔,此时正处于吸气过程。当吸气完成时与吸气口隔绝,小腔的容积正逐渐减小,压力不断地增大,此时正处于压缩过程,当压缩的气体提前达到排气压力时,从辅助排气阀提前排气。与排气口相通的小腔的容积进一步地减小压强进一步的升高,当气体的压强大于排气压强时,被压缩的气体从排气口被排出,在泵的连续运转过程中,不断地进行着吸气、压缩、排气过程,从而达到连续抽气的目的。 二、故障案例
1.0263-PA-401A 真空泵抽吸能力下降 28万吨/年苯乙烯装置0263-PA-401A 预分塔真空泵在运行过程中出现抽吸能力下降的情况。具体表现为在生产负荷不变的情况下,用于控制入口压力的调节阀(在机泵出口管线返回入口的管线上)开度逐渐减小,机泵自身出口返入口阀门保持关闭,电机电流、工作液流量、密封液罐液位均保持不变。 拆检情况: 外部检查未发现机泵本体及相关管线有泄漏情况,机封完好。工作液置换、清理过滤器也未改善真空泵能力不足的情况。 通过拆检,发现真空泵内部有损伤: A、二级叶轮叶片磨损(一、二级叶片端面与轮毂之间有0.3mm 的斜度,叶片端面有缺口)。 B、级间套磨损严重 C、隔板有磨损 D、一级叶轮与腔体间间隙过小 总结: A、叶轮与隔板之间摩擦损耗,导致间隙过大。同一级气体介质通过增大的间隙在排气室蹿回到进气室,导致吸入量减少。 B、级间套磨损严重,导致二级气体返回到一级,从而进一步降低真空泵抽吸能力。 处理措施:
四甲基环丁烷A、将一级叶轮车去0.3mm,打磨平滑隔板,减小隔板与叶轮的间隙,减少同级之间进气室与排气室之间气体的交换。 B、更换级间套,增加一二级之间的密封性能,组织级间的气体互蹿。 C、提高安装质量,避免内件损坏。 D、机泵运行前做好灌泵等步奏,避免干转损坏叶轮。
电动2.苯乙烯装置0263-PA-402A 乙苯/苯乙烯塔顶真空泵在切换过程中不上量问题 苯乙烯装置精馏单元在开工过程中,0263-PA-402B 为0263-T-402乙苯/苯乙烯塔抽负压。运行时抽负压速度较慢。经过检查循环工作液流量偏低,对工作液过滤器切换清理后,流量恢复正常但抽气效率依旧未得到改变。对循环工作液进行置换,没有明显得效果。疑似真空泵入口过滤器堵塞,需要切泵对工作过滤器进行清理。 打开0263-PA-402A 循环工作液阀门,对备用机泵进行灌泵,盘车,均无正常。按照液环真空泵启动步骤,保持入口阀门关闭,打开出口阀门,启泵。机泵运行正常,振动在规定范围中,无刺耳异响。但入口压力始终为0,无法建立负压。微开入口阀门,运行泵入口压力出现较大波动,于是立即关闭A 泵入口阀门,停泵,暂停切换。 问题分析 该泵在停工检修之前处于备用状态,在之前运行正常。停工消缺过程中未有该泵的检修内容,仅对多次出现泄漏的循环工作液截止阀进行更换。该
阀门位于工作液流入机泵分支上,单独控制一台机泵的工作液流动情况。停工后将原来的截止阀更换为闸阀。现因为切换不成功,重新更换为截止阀,并对循环工作液管线进行检查,未发现堵塞情况。 对出口单向阀进行检查,未出现卡涩现象,重新修复弹簧,并按照正确的方向回装。 检修完成后,重新对两台泵进行单台试运。单独启动A 泵,运行正常,入口负压可达到-0.05MPa。停泵,单独起B 泵,
运行正常,入口负压可达-0.05MPa。 两台机泵均能正常单独启停。 在线切换 在线切换过程中,A 泵依旧出现负压抽不下来的情况。先前机泵已经正常运行过,说明灌泵正常,并且无干磨声音,说明机泵内有液环形成。抽不下负压,说明液环薄,液环与叶轮之间未形成密闭的空间。由于循环工作液流量计位于主线上,进入各个支线的工作液量无法确定,为能使更多的循环工作液进入备用的A 泵,采用缓慢关小运行的B 泵循环工作液阀门的办法。
当关小到三分之一时,A 泵入口压力显著下降,负压达到-0.05MPa。此时关闭运行的A 泵入口阀门,停泵,关闭出口阀及循环工作液阀门,切换成功。 总结 在水环真空泵切换过程中出现了无法在线切换的情况,究其原因,主要原因是抢量,工作液流量无法同时满足两台机泵正常运行,运行机泵入口压力低,易于工作液流入,备用机泵启动初期压力高,工作液未能与叶轮形成有效的密闭腔体,不能抽负压。通过控制进入各个机泵工作液的阀门开度来
调整进入各个机泵的工作液量,增加进入备用机泵的工作液流量,使其尽快形成密闭腔体,抽下负压。 3.苯乙烯装置0263-PA-402真空泵密封液罐腐蚀穿孔问题
苯乙烯装置0263-PA-402在运行过程中,循环工作液管路上的阀门、过滤器多次出现腐蚀穿孔泄漏的情况。2020年7月16日,该泵出口气液分离罐出现泄漏情况,经维保单位人员抢修,完成堵漏。
该泄漏位置位于罐内工作液液面以上,机泵出口管线正对部位略偏下部位。经检测位于机泵出口一侧
的管壁有明显的减薄现象,原设计壁厚为4mm,实际测量壁厚约为2.5mm,未受到冲刷部位的测厚约为3.9mm。 该气液分离罐材质为Q235B,设计腐蚀余量为2mm。 由于与该泵运行工况相同的还有0263-PA-401和0263-PA-403,于是又另外两台泵的出口分液罐进行了测厚、0263-PA-401同样出现了减薄情
况,最大减薄量1.9mm;0263-PA-403最大量为1.5mm。 检查发现0263-PA-401和0263-PA-402真空泵出口气液分离罐位于物
料进口一侧部分均出现了严重的减薄现象。 这三台机泵分别为苯乙烯装置0263-T-401预分塔(0263-PA-401)、0263-T-402乙苯/苯乙烯塔(0263-PA-402)、0263-T-403精苯乙烯塔
it运维系统详细设计
(0263-PA-403)提供负压,气相介质为苯和甲苯、乙苯、苯乙烯,用于机泵密封的工作液均为乙苯。 装置人员对三个分液罐中的密封液采样进行分析,PH 值约为5. 对工作液置换后进行重新采样分析,PH 值均在6左右。 分析
A、0263-PA-401、0263-PA-402、0263-PA-403出口分液罐罐体受机泵出口气液两相冲刷减薄相对非冲刷部分严重。
B、工作液呈酸性,会加速管壁的减薄。 采取措施 A、对罐体泄漏部位进行堵漏,对减薄处进行加厚处理。
B、定期置换工作液,防止其PH 值过小,加速冲刷腐蚀。 三、结束 液环式真空泵是苯乙烯装置精馏单元关键设备,它的安全平稳运行时保证装正常生产的关键。总结积累在运行过程中出现的异常情况,对今后避免相同问题再次出现有重要的意义,为解决类似异常提供了经验。

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