可更换过滤器式地浸采铀钻孔施工技术

第41卷 第1期2022年2月铀 矿 冶
URANIUMMININGANDMETALLURGY
Vol.41 No.1
Feb.2022
收稿日期:2021 07 25
第一作者简介:张万亮(1982—)
,男,河北唐山人,学士,高级工程师,主要从事地浸采铀生产管理及技术研发工作。可更换过滤器式地浸采铀钻孔施工技术
张万亮,张 勇,闫纪帆,张 渤,董惠琦
(中核通辽铀业有限责任公司,内蒙古通辽028000
)摘要:为解决地浸采铀钻孔施工成本高、施工周期长,以及后期生产过程中洗井效果不明显、洗井效率低等问题,
通过研究采用可更换过滤器式钻孔施工技术,研制内置型陶粒贴砾过滤器,成功实现了过滤器的提升更换。相比传统填砾式钻孔施工,可更换过滤器式钻孔施工技术的单钻孔施工成本降低了6%,钻孔施工周期缩短了1~2d/孔,成井效率提升了约16%;采用逆向注浆固井技术,实现钻孔固井质量合格率100%。关键词:地浸采铀;可更换过滤器;陶粒贴砾过滤器;钻孔技术
中图分类号:TD868 文献标志码:A 文章编号:1000 8063(2022)01 0036 07犇犗犐:10.13426/j.cnki.yky
.2022.01.005  地浸工艺钻孔是地浸采铀工艺中浸出剂和浸
出液出入矿层的通道。钻孔质量的优劣决定了一
定区域内的浸出液铀浓度和浸出液量[
1]
,对矿山的铀资源回收率、开采成本及服务年限具有关键性的影响。因此,
国内外地浸采铀企业一直把钻孔施工技术作为研究与开发的重中之重。
目前,在中国地浸矿山工业生产中,应用较多的钻孔结构是大孔径填砾结构,
采用钻孔套管与过滤器直接连接的一体化设计,为防止泥砂进入过滤器,需要在过滤器段外围充填砾石,最后利用
套管外注浆工艺进行固井封孔[2]
。在十多年的生
产实践中发现,
填砾结构钻孔在施工及后期生产过程中存在以下不足[3]
:1)钻孔施工周期较长;2)
成井质量受钻探技术人员专业水平因素影响较大,正向注浆易产生混浆段;3)钻孔后期生产过程中洗井劳动强度大、洗孔频繁;4)抽注液钻孔结构和规格存在差异,过滤器为一次建造完成不能更换;5)浸出过程存在较大的溶浸死角,影响资源回收率。
为解决填砾钻孔结构存在的不足,在钱家店铀矿床先后开展了扩孔式可更换防砂钻孔结构研究、水力喷砂割缝技术研究以及割缝式可更换钻孔结构研究等钻孔结构工艺改进探索,进而优化形成了可更换过滤器式地浸采铀钻孔施工技术。
1 地质及水文地质条件
1.1 地质条件
钻孔施工区域位于松辽盆地南部钱家店凹陷,区内钻探揭露的地层包括上白垩统青山口组、
姚家组、嫩江组[4]
。青山口组岩性主要为紫红
厚层状砂质砾岩,夹紫红泥岩,构成一个完整的正旋回沉积。姚家组下伏青山口组,
上覆嫩江组,为辫状河沉积的红砂
泥岩建造,是主要的含矿地层,以细 粉砂岩为主。嫩江组与下伏姚家组呈整合接触,地层砂岩类以长石质石英砂岩和石英砂岩为主,存在少量长石砂岩,砾石主要为泥砾、岩砾及石英长石矿物碎屑。第四系为砂、粉砂、砾石等松散碎屑堆积,厚度100~130m,上覆于嫩江组之上,具填平补齐特征。
各地层之间具有较稳定的隔水顶、底板,含矿层隔水顶、底板抗压、抗剪强度较好,隔水性能优越。
1.2 水文地质条件
施工区内姚家组、青山口组含水层为含矿含水层,其中姚家组为主含矿含水层。钻孔施工过滤器段主要位于该含矿含水层内。
姚家组含矿含水层地下水位埋深2.18~5.87m,承压水头285.82~313.82m;
非渗透性夹
层以泥岩、粉砂岩为主,少量钙质砂岩夹层,可见辉绿岩脉;含矿含水层渗透系数为0.08~
0.49m/d。2 可更换过滤器式钻孔施工
  根据施工顺序,
可更换过滤器式钻孔施工依次分为钻进施工、套管安装、固井封孔、裸孔钻孔清洗、可更换过滤器安装等5个工序。钻孔结构如图1所示
图1 可更换过滤器式钻孔结构示意图犉犻犵.1 犛犮犺犲犿犪狋犻犮犱犻犪犵狉犪犿狅犳狉犲狆
犾犪犮犲犪犫犾犲犳犻犾狋犲狉犱狉犻犾犾犻狀犵
酸洗槽
狊狋狉狌犮狋狌狉犲2.1 钻进施工
采用一径到底钻进方式,用 215mm牙轮
钻头钻进至设计矿层处,
不再变换孔径。矿层段采用新鲜泥浆钻进,钻井液参数要求:密度
1.1g/cm3
;黏度=18~20Pa·s;失水率=15~20cm3/30min
;含沙量<4%。裸孔钻进过程中,每钻进100m进行1次测斜。裸孔钻进完成后,置换孔内钻井液,进行综合测井,确定矿体位置。
2.2 套管安装
利用清水进行冲孔,安装 148mm×10mmPVC管至矿体上部位置。抽注液井采用相同规格的套管。
套管采用管箍连接,井管连接丝扣处采用密
封圈密封,在密封圈处均匀涂抹704胶;在井管丝扣处均匀缠绕一圈生料带并涂抹704胶。控制地表管箍顶端高出地表20cm,安装螺纹连接的尼龙棒孔盖。
2.3 固井封孔
固井封孔采用预留孔逆向注浆工艺。套管内下入注浆管至套管底端以上1~2m处,
将地表套管孔口封闭,并在注浆管上安装阀门、压力表和排气阀。水泥浆在压力的作用下,
通过注浆管由套管底端进入套管与裸孔形成的环形空间,替换环形空间内的钻进浆体。当水泥浆由井口返出后,
再次向注浆管内加注与注浆管相同体积的清水,关闭注浆管上的阀门,等待水泥浆固化。随着水泥浆固化,
注浆管上压力表的示数缓慢降低;当压力表示数为零时(说明水泥浆已基本固化),提出注浆管,完成固井工艺。该工序与扩孔式钻孔注浆工艺的固井封孔基本相同。
2.4 裸孔钻孔清洗
在下放过滤器前,采用压缩空气普通洗井方式,进行裸孔洗井。洗井风管依次在井内100m、200m及设计过滤器顶部位置20~30m处分阶
段洗井。当孔口出水连续稳定、洗井出水清澈、洗井水含沙量≤100mg
/L时,洗井结束。2.5 可更换过滤器安装
根据矿层厚度配置可更换过滤器,过滤器下
端连接沉砂管,坐落至孔底,过滤器上端连接提升装置。可更换过滤器从套管内下入,并在过滤器提升装置上安装橡胶隔塞,用于固定过滤器。为减小过滤器在下放过程中受到的损坏,在过滤器上下两端安装保护装置。
2.6 成井质量检查
钻孔质量检测主要是确定套管完整性、固井质量,以及过滤器安装位置等。采用电流测井技术检查套管完整性,判断是否存在渗漏点,同时计算过滤器的安装位置。采用γ γ密度测井或超声阻尼测井方式,检查钻孔的固井质量。
3 可更换过滤器钻孔关键技术
3.1 逆向注浆技术
传统填砾式钻孔结构采用套管外正向注浆技术,采用间断式提升注浆管方式完成注浆过程。新型可更换过滤器钻孔结构采用套管内逆向注浆技术,这种方法在套管内下入注浆插管,水泥通过
3 第1期
张万亮,等:可更换过滤器式地浸采铀钻孔施工技术
套管中的注浆管注入到井底,然后通过环形空间
上返至地面[5]。整个注浆过程注浆管一直存放于
套管内,
低频声波吹灰器直至固井完成。在该技术实施过程中,如何使固井水泥浆由套管内均匀输送至套管外环形空间是实现逆向注浆的一个关键技术。通过在末端套管设计一个“马蹄口”状注浆预留口,可成功实现逆向浆过程均匀连续,末端套管“马蹄口”状注浆预留口如图2所示。“马蹄口”斜口长度约10cm,安装至过滤器位置上端1m处
火力发电厂土建结构设计技术规定图2 末端套管“马蹄口”状注浆预留口犉犻犵.2 犚犲狊犲狉狏犲犱犵狉狅狌狋犻狀犵狅
狉犻犳犻犮犲狅犳"犺狅狉狊犲狊犺狅犲犿狅狌狋犺"狊犺犪狆犲犳狅狉犲狀犱犮犪狊犻狀犵狆犻狆
犲3.2 可更换过滤器
3.2.1 可更换过滤器的设计研制
地浸工艺钻孔可更换过滤器必须具有良好的防砂性能、较高的透水率、一定的抗拉抗压强度,以便于后期对过滤器进行提升、更换。因此,可更换过滤器设计选择贴砾过滤器。贴砾过滤器是用无毒树脂将一定粒径的滤粒粘贴在带孔衬管上制成的一种新型滤水管,按所用滤料分别为石英砂贴砾过滤器、陶粒贴砾过滤器、塑料颗粒贴砾过滤器
等[
6 7
],几种常用贴砾过滤器主要性能指标见表1,其结构如图3所示,实物模型如图4所示。
表1 几种常用贴砾过滤器主要性能指标犜犪犫犾犲1 犕犪犻狀狆犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲犻狀犱犲狓犲狊狅犳狊犲狏犲狉犪犾
犮狅犿犿狅狀犾狔狌
狊犲犱犮犲狉犪犿狊犻狋犲犵狉犪狏犲犾犳犻犾狋犲狉狊滤料粒径
抗压强度/MPa抗折强度/MPa抗冲击强度/(J
·m-2)石英砂贴砾过滤器≥6.0≥2.0≥2.5陶粒贴砾过滤器≥3.5≥0.6≥2.5UPVC颗粒贴砾过滤器
≥1.
0≥1.
0≥2.
5图3 贴砾过滤器结构示意图
犉犻犵.3 犛狋狉狌犮狋狌狉犲犱犻犪犵
狉犪犿狅犳犮犲狉犪犿狊犻狋犲犵狉犪狏犲犾犳犻犾狋犲
狉图4 贴砾过滤器实物模型
犉犻犵.4 犘犺狔
狊犻犮犪犾犿狅犱犲犾狅犳犮犲狉犪犿狊犻狋犲犵狉犪狏犲犾犳犻犾狋犲狉  贴砾层孔隙率一般为2
0%~30%,可根据地层的渗透性能,设计选择不同孔隙率的过滤器。贴砾过滤器的滤料粒径大小决定着过滤器的防砂性能,
根据不同的砂岩型矿层需对应选择不同滤料粒径的过滤器,
球形陶粒滤料粒径选用规格见表2。表2 球形陶粒滤料粒径选用规格
犜犪犫犾犲2 犇犻犪犿犲狋犲狉狊犲犾犲犮狋犻狅狀狊狆犲犮犻犳犻犮犪狋犻狅狀狊狅犳狊狆
犺犲狉犻犮犪犾犮犲狉犪犿狊犻狋犲犳犻犾狋犲狉犿犪狋犲狉犻犪犾岩性含水岩层砂砾粒度范围/mm
陶粒粒径范围/mm
陶粒贴砾层孔隙率/%
陶粒贴砾层渗透系数/(cm·min
-1)粉细砂0.05~0.100.5~1.5370.84细砂0.10~0.251.6~2.5351.70中粗砂0.25~1.002.0~4.0333.77粗(砾)砂
0.50~2.00
2.0~5.0
31
5.66
3铀 矿 冶第41卷 
  钱家店铀矿床含矿层岩性主要为细
粉砂岩,矿层岩石孔隙率约为29%,含矿含水层pH为7.8~8.5,过滤器设计深度为380~420m。设计采用 108mm±1mm贴砾过滤器,单根长度为1.5m,贴砾过滤器滤料粒径
为0.5~1.0mm,贴砾层厚度为19mm±1mm,材质为陶粒;内衬碳钢材质无缝钢管,
提高过滤器的抗拉强度,衬管规格为 75mm×6mm。根据岩层孔隙率,
在内衬钢管上设置 10mm的圆形透水孔,共设置8排圆孔,每排42个,
实物如图5所示
。图5 陶粒贴砾过滤器实物
犉犻犵.5 犘犺狔狊犻犮犪犾狅犫犼
犲犮狋狅犳犮犲狉犪犿狊犻狋犲犵狉犪狏犲犾犳犻犾狋犲狉3.2.2 可更换过滤器安装
过滤器采用丝扣连接,由碳钢管材加工,管箍长度100mm。单根过滤器采用尼龙纱网均匀包裹,纱网孔网度为50mm×50mm。过滤器下放或提升必须匀速,保证速度≤1m/s。过滤器下端连接沉砂管,长度为3~6m(根据实际孔深确定)
。为防止安装后过滤器出现上浮或下沉情况,过滤器采用膨胀橡胶固定,膨胀橡胶安装在过滤器提升管上,
数量不少于3个,膨胀橡胶静水膨胀率≥250%。过滤器固定装置如图6所示。
需要特别说明的是,当实际孔深超过6m时,沉砂管不能坐落至孔底。为有效防止后期过滤器下沉,超出实际成井深度的部分用石英砂(5~10mm)
充填或投放一段直管。石英砂用量必须经过精确计算,采用边施工边探面形式,严禁出现石英砂用量超标导致充填深度大于钻孔过滤器设计深度情况。
3.2.3 可更换过滤器提升更换
过滤器更换通过提升装置实现。过滤器提升装置采用 110mm×15mm不锈钢管加工,
长度为1m,上端加工L型卡口,用于过滤器提升接
口,下端与过滤器固定装置相连,组合为整体,如图7所示
1— 943mmUPVC管;2— 886mmUPVC管;3—
943mmUPVC管;4—
240mm尼龙棒加工件;5—膨胀橡胶。图6 可更换过滤器固定装置示意图
犉犻犵.6 犛犮犺犲犿犪狋犻犮犱犻犪犵狉犪犿狅犳狉犲狆
犾犪犮犲犪犫犾犲犳犻犾狋犲狉犳犻狓狋狌狉
犲图7 可更换过滤器提升装置示意图
犉犻犵.7 犛犮犺犲犿犪狋犻犮犱犻犪犵狉犪犿狅犳狉犲狆犾犪犮犲犪犫犾犲犳犻犾狋犲狉犾犻犳狋犻狀犵犱
犲狏犻犮犲9
3 第1期
张万亮,等:可更换过滤器式地浸采铀钻孔施工技术排线焊接
4 可更换过滤器式钻孔施工效果
  从2017年开始开展可更换过滤器钻孔施工技术现场试验,采用贴砾过滤器,在矿床矿石渗透系数0.18m/d条件下,单孔洗井水量达15m3/h,孔抽注情况下单井稳定抽液量为7.5m3/h,较好地满足了地浸生产要求。经过近几年的不断探索完善,已建立可靠的施工技术标准,并成功应用于钱家店铀矿床钱Ⅲ块现场地浸试验项目和钱Ⅳ块铀矿床原地浸出采铀工程项目(钱Ⅳ一期工程)。至2020年底,已累计施工新型地浸工艺钻孔500余个,均已投入生产使用。4.1 单钻孔施工周期缩短
与填砾式钻孔结构相比,可更换过滤器钻孔结构的单井成井周期缩短了1~2d,成井效率提高约16%。2种钻孔结构施工周期对比见表3。表3数据为2018—2020年通辽铀业钻孔施工统计结果,单钻孔平均施工孔深为420m。
表3 填砾式钻孔与可更换过滤器钻孔施工周期对比
犜犪犫犾犲3 犆狅狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀犮狔犮犾犲犮狅狀狋狉犪狊狋犫犲狋狑犲犲狀犵狉犪狏犲犾犳犻犾犾犻狀犵犱狉犻犾犾犻狀犵犪狀犱狉犲狆犾犪犮犲犪犫犾犲犳犻犾狋犲狉犱狉犻犾犾犻狀犵
工序
施工周期/h
制作糖果盒
填砾式钻孔可更换过滤器钻孔
效率提升/%
裸孔钻进75.060.020潜流带
固井4.02.830
过滤器安装5.03.334洗井80.072.010
合计164.0138.1
  由表3可知,可更换过滤器钻孔结构在固井和过滤器安装环节效率提升明显。固井效率提升主要是由于采用逆向注浆技术,一次性完成固井工艺;相比填砾式结构钻孔,减少了阶段性提升注浆管的过程。
目前国内地浸采铀钻孔填砾工序都是在套管外填砾,将金属管下入套管外侧,采用砂石泵进行填砾,采用边投砾边向上提金属管的方式进行。这种结构形式简单、施工难度小;但施工工期长,易发生填
砾不均,导致过滤器堵塞,后期洗孔频繁[8]。可更换过滤器钻孔结构采用成型过滤器设备,设计自带管外贴砾材料,直接进行井内安装,施工中减少了管外投砾过程,过滤器安装效率明显提高。
4.2 单钻孔施工成本降低
与填砾式钻孔结构相比,可更换过滤器钻孔采用“一径到底”的施工方式,降低了前期钻探成本费用;施工周期的降低,节约了钻探人工成本约6%。采用新型陶粒式贴砾过滤器,相比原环形填砾式过滤器,单孔过滤器价格降低,同时过滤器施工过程节省了砾石材料费用。通过采用可更换过滤器钻孔工艺技术,实现单孔施工成本降低6%。填砾式钻孔与可更换过滤器钻孔单孔施工成本对比见表4。
表4 填砾式钻孔与可更换过滤器钻孔单孔施工成本对比犜犪犫犾犲4 犛犻狀犵犾犲犺狅犾犲犮狅狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀犮狅狊狋犮狅狀狋狉犪狊狋犫犲狋狑犲犲狀
犵狉犪狏犲犾犳犻犾犾犻狀犵犱狉犻犾犾犻狀犵犪狀犱狉犲狆犾犪犮犲犪犫犾犲犳犻犾狋犲狉犱狉犻犾犾犻狀犵费用类型
金额/元
填砾式
钻孔
可更换过滤
器钻孔
人工费128120
材料费338320机械设备折旧费1617
测井费2825临时设施费及其他费用109
钻孔风险费2520
企业管理费2623
利润1514
税金2928
合计614576
4.3 固井质量明显提高
与填砾式钻孔结构相比,可更换过滤器钻孔采用孔内逆向注浆技术,消除了在注浆过程中因人为控制注浆管阶段性提升导致的固井不完全、水泥浆架空等情况,实现了全孔段固井完全,固井质量合格率100%。采用综合物探技术可以对固井质量实施有效性检查[9],孔外注浆固井封孔、孔内逆向注浆固井封孔质量检查测井曲线如图8、9所示。
从图8可看出,采用γ γ密度测井检查孔外注浆固井封孔质量,在钻孔深度133~153m处曲线波动异常,表明固井不完全,局部存在水泥浆架空情况。从图9可看出,采用声波阻尼测井检查孔内逆向注浆固井封孔质量,显示测井曲线平
4铀 矿 冶第41卷 

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