煤磨袋收尘器爆炸原因分析

煤磨袋收尘爆炸原因分析
煤磨袋收尘器二次爆炸的 煤磨袋收尘器二次爆炸的原因分析
袋收尘器二次爆炸2011 年 7 月 3 日下午 14:00~15:30,在中控楼三楼会议室就 2011 年 4 月 29 日、6 月 1 日煤磨大袋收尘二次爆炸,再次召开了原 因分析会。
一、 第一次事故过程介绍
1、煤磨中控磨操介绍了爆炸前后的操作情况:16:11 磨主电机 跳停后, 关闭主排风机 (进口阀门也已关闭) 手动关闭磨头热风阀, , 冷风阀保持开启。随后发生爆炸。
2、现场巡检人员介绍,接班后煤磨操作员发现磨主电机后轴承 温度显示 57 /64.5℃呈跳动, 联系巡检员, 检查发现仪表 48 ℃。 15:40 中控磨操通知电工处理磨主电机后轴承温度热电阻, 为防止在处理时 发生煤磨系统连锁跳停,要求中控解除连锁,改为手动操作,中控磨 操执行解锁指令。电机后轴承温度在电工处理时,先显示坏点,后于 16:11 温度突然升到 150 ℃,随即磨机跳停。 16:12 袋收尘器发生 爆炸。
3、爆炸前后时间的历史操作参数曲线如下:
时间 16:06 16:10 16:11 爆前 16:12 爆后 磨 进 口 温 度℃ 274 273 274 289 磨 出 口 温 度℃ 62 62.5 63.2 100 袋 出 口 温 度℃ 59.9 59.3 59.6 58.6 袋 锥 部 温 度℃ 59.9 60.0 60.0 79.9 袋出口 CO%/ppm 83.08 84.3 112/0.0112% 141.72/0.0142%
二、 与会人员讨论发言要点
1、爆炸前一氧化碳浓度 112ppm(0.0112%),未达到 CO 爆炸最低 浓度下限的 12.5%,一氧化碳爆炸原因可排除。 煤粉燃点 330℃,CO 燃点 600℃以上;磨进口温度 274℃,磨出口温度 63.2℃,均处于低 温状态,明火引爆原因可以排除。 2、据资料,挥发分 28~30%的煤粉爆炸下限值为 90g/m3;查袋收 尘设计入口煤粉浓度≤ 100g/m3; 袋收尘已经达到爆炸最低浓度下限。
说明: (1)煤磨台时产量 30 吨, 采用二级收尘, 一级收尘器为旋风分离器, 在风速为 15~20m/s 下的分离效率为 85%以上,一级分离后进入袋收尘的煤尘为 30×15%=4.5(t/h),系统风量 7068m3/h,一级分离器出口的煤尘浓度=4.5/7068=0.6367kg/m3;运行中此浓度处于爆炸浓 度范围;
(2)磨尾至一级分离器的煤粉浓度 30000kg/7068=4.24kg/m3; 此浓度不在爆炸浓度范围; (3)停磨、停风过程中,煤粉将沉积,则煤尘浓度发生变化,管道里的煤粉在某一时刻 将下降到爆炸浓度范围。
3、在磨机跳停后,系统排风机停车过早,系统内煤尘浓度保持 在较高的水平,煤尘浓度处于爆炸极限范围内。
4、停磨后应等出磨风温降到 55℃才能停排风机;排风机进口阀 门不能关闭,阀门开度应多次动作,逐渐关小,至 10%后才能停止。
5、如真实原因不清楚,以后还有危险,煤磨系统爆炸多发生在 停磨时,停磨操作具有一定危险性;如果遇到停电不能关闭热风阀就 很危险;热风阀门应该设定为自动连锁关闭;煤磨频繁开停,爆炸的 危险性加大。
6、磨头热风阀直径 800mm,而冷风阀直径只有 300mm,热风阀关 不严,冷风流量小,停磨后热风漏入磨头管道。
7、 煤挥发份 26~30%太高,危险性加大。
三、 爆炸原因分析
1、煤尘发生爆炸下限浓度为 30~50g/m3(国外资料 120~ 50g/m3) ,上限浓度为 1~2kg/m3(国外资料≤2kg/m3) 挥发分越 ; 高,下限浓度值越低,爆炸危险性越大。挥发分 25~37%的煤尘,其 爆炸下限浓度值约为 90 g/m3。查设备设计参数,袋收尘入口粉尘浓 度≤ 100g/m3,管道内煤尘——空气混合体属于爆炸性气体,当具备 明火或一定的引爆能量时,就会发生爆炸,这是根本原因。
2、系统不具备明火,排除明火引爆煤粉的可能性;抢修过程未 到燃烧痕迹(注 1) 。但管道流动的煤粉,因摩擦始终会产生静电, 系统正常运行时煤尘浓度在爆炸极限以外。但磨机跳停时,系统排风 机关闭,管道内煤尘沉降过程中使浓度达到爆炸极限,这是导致爆炸 的直接原因。
3、生产部多次口头建议采购部将煤挥发份控制在 28%以下,但 供应部未采纳此建议,这样严肃的技术问题,生产部未将煤的安全技 术指标以文件形式纳入质量计划,二部门存在管理、执行上的漏洞。 生产副总、总工程师也未在煤挥发份控制环节做出严格、有效的协调 把关,应承担一定管理责任。
4、中控磨操作员按现有操作规程,温度控制符合要求,但是上 岗时间短,培训不足经验缺乏,关闭阀门未按多动作,小幅度逐渐关 闭,存在一定缺陷。 五、爆炸影响与预防措施 袋收尘器爆炸导致停窑 19 小时, 升温 4 小时, 全部时间 23 小时, 熟料减产 3750 吨。为防爆炸再次发生,根据会议原因分析,特制定
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以下防爆整改行动计划:
1、 采购煤挥发分应低于 25%, 使爆炸下限增加到 120g/m3 以上, 由生产部修订烟煤进场质量标准,5 月 14 日完成,
2、安全操作规程优化,5 月 14 日完成。
3、对煤磨操作员进行一次理论培训,受训者写学习心得,5 月 16 日完成,zzq 负责,cwp 协助完成。
4、经常抽查袋子磨损情况,及时更换磨损严重的袋子,制定巡 检计划,5 月 16 日完成,hzj 负责。
5、国家有无袋子产品标准,抗静电性能是否合格;检查煤磨系 统管道法兰连接处电导率,5 月 16 日前完成,由 cjm 负责。
6、联锁设定,任何原因导致磨主电机跳停,磨头热风阀关闭,5 月 16 日完成,cjm 负责。
7、磨头冷风阀改造,扩大冷风阀门直径至 1:1,同时修复热风 阀,5 月 29 日完成,由 zqj 负责。 对以上预防措施整改行动计划,dxy 和 cwp 共同负责跟踪验收。
六、责任处罚 根据爆炸原因分析,现对相关责任人员进行以下处罚: 1、 2、 3、 处罚煤磨操作员 60 元,连带处罚其上级主任 100 元; 处罚电气工程师 60 元,连带处罚其上级部长 100 元; 处罚现场巡检员 60 元,连带处罚其上级班长 80 元,工 段长 100 元,生产部值班长、部长分别 100、150 元;
4、 处罚供应部长 150 元,连带处罚总工 200 元,生产副总300 元。 以上处罚旨在促使大家总结教训, 树立广泛的责任意识和全面质 量管理意识,实行“全企业、全员、全过程的质量管理” ,举一反三, 坚持“预防为主”的原则,精心巡检、精心操作,在各自岗位上体现 应有价值。 附表: 《煤磨袋收尘防爆整改行动检查表》
附表: 煤磨袋收尘防爆整改行动检查表》 《煤磨袋收尘防爆整改行动检查表 附表: 煤磨袋收尘防爆整改行动检查表》 《
序号 整改行动内容 购买挥发分低于 25%以下的烟煤,使爆炸下限 浓度增加到 120g/m3 以上
1 验收意见: 完成 验收人:cwp 操作规程具体操作细则的优化,对排粉机、辅 传、出磨温度等设备的开停、参数增补规定
2 验收意见: 完成 验收人:cwp 对煤磨操作员进行一次理论培训,受训者写学 习心得
3 验收意见: 完成 验收人:cwp 经常抽查袋子破损情况,及时更换磨损严重的 袋子,制定巡检计划。
4 验收意见: 完成 验收人:cwp 5 国家有无袋子产品标准,产品抗静电性能是否 合格;检查煤磨系统管道法兰连接处的电导率 5 月 16 日 日期:5 月 16 日 Cjm 5 月 16 日 日期:5 月 16 日 Hzj 5 月 14 日 日期:5 月 14 日 zzq cwp 5 月 14 日 日期:5 月 14 日 zzq 完成期限 5 月 14 日 负责人 Hzj 验收 状态
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验收意见: 未完成 验收人:cwp 联锁设定,任何原因导致磨主电机跳停,磨头 热风阀关闭 6 验收意见: 5 月 14 日 日期:5 月 27 日 Cjm
验收人: 磨头冷风阀扩大改造,扩大冷风阀门直径至 1:1,修复热风阀 7 验收意见: 未完成 验收人:cwp 5 月 29 日
日期: zqj
日期:5 月 29 日
第二次爆炸事故分析会议纪要
1、 首先回顾第一次爆炸后制定的 《煤磨袋收尘防爆整改行动检查表》 , 对第一次未完成整改行动的责任人,点名批评。
2、在抢修第二次事故过程中,对煤磨磨头热风管道进行检查发现, 阶梯下料溜子由四块平行斜置的钢板组成,第二块已经磨穿∮80 的 窟窿,煤颗粒由此漏入磨头热风管与防爆阀
连接处,并堆积,在清理 出地面时,冒出火星,一半以上的煤粒已经燃成灰白的矸石。
3、对这一情况,车间管理人员认为,有可能是爆炸后短时高温使沉 积的煤发生燃烧。但是,从现场看,一半灰白的煤矸石表明是长时 间烘烤造成的。就是说:沉积的煤燃烧在先,爆炸在后。
4、第一次爆炸分析会排除了明火起爆的可能性,见注 1,车间人员 对磨头管道有煤沉积未重视,在第二次事故发生后,试图掩盖积煤燃 烧与爆炸的因果关系,不敢直面承认事实真相,显然是惧怕公司领导
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追究责任。
5、打开煤磨尾部风管,也发现有煤粉沉积,并进行了清理。同时, 增加巡检次数,每周清理该处一次。
6、修复了磨头阶梯下料溜子,并在次日开门检查,漏煤基本很少。 规定每周开门检查清理一次,消除煤粒堆积。
7、磨尾管道煤粉沉积,仍然带有危险性,定期清仓,合理级配;同 时,加强进厂煤质量控制;加强磨内通风,使煤粉得到良好烘干,避 免磨尾管道煤粉沉积。
8、强烈提示:煤粉在自然环境温度下堆放,即使在寒冷的冬季,只 要堆放时间过久也会自燃, 尤其是硫化铁含量较高的烟煤更容易自燃, 何况是在煤磨系统内部。因此,检查清理,预防堆积,这是煤磨系统 防爆的必要预防手段。

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