变频器的油田应用及节能效果

变频器油田应用及节能效果
摘要:变频器是一种能够改变电机运行频率和输出功率的设备,广泛应用于油田生产中,对石油企业的节能、控制起到积极作用。本文以某作业区为调查对象,介绍了变频器在其油田生产中的具体应用。然后,重点分析、比较了使用IGBT高压变频器应用于注水泵的节能效果。结果显示,采用变频调速可以显著降低能耗,提高能源利用效率,对油田生产具有积极的促进作用。
关键词:油田变频器;节能效果;IGBT高压变频器
引言
随着油田进入高含水阶段,在开采过程中,节能降耗与安全生产已经成为了油田生产的两大重点,变频器的使用能够满足节能降耗和安全生产的实际要求。变频器是一种电能控制设备,其通过控制功率半导体设备,将固有的工作频率转换成可调节的频率,为了节能、调节和保护,油田开采过程中主要采用了异步或同步交流电动机转速的方法[1]。经过十多年的发展,变频器在油田生产中得到了广泛的应用,如何更好地对其进行科学的管理与使用,从而有效地延长其使用寿命,提高其投入产出比,是管理者应当考虑的问题。
一、变频器在油田生产中的具体应用
变频器在油田生产中的应用已越来越广泛,在不同的具体条件下,变频调速的关注点和节电的关注点也各不相同。其应用范围可划分为站库、单井;按用途划分为开采、加工、运输;按应用地点的工艺、设备分类,可分为螺杆泵(侧驱、直驱)、抽油机、原油外输、污水反冲洗、聚合物配制和注入、注水、锅炉给水、恒压供水、消防和加热炉自动点火等;在节能方面,主要有原油外输、聚合物注水、螺杆泵、水泵;污水反冲洗,锅炉给水,加热炉的自燃等着重于调节,使得受控的量能满足设计及生产的需要。本文以大庆油田第三采油厂第二作业区为例,将变频器按应用场所进行了分类,并将其数据列于表1中。
表1 不同场所变频器使用情况
场所
数量
功率/KW
工艺设备
数量
功率/KW
站库
147
6944
外输
14
956
污水
7
424
注入
126油田阀门
5564
单井
123
4013
侧驱
54
1651
直驱
69
2362
二、IGBT高压变频器应用于注水泵的节能效果分析
(一)原有控制流量方式
在油田高压注水系统中,通常都是通过开关阀来实现对注水过程中的流量、压力的调节。按照流程要求,水泵不能进行长期的小排量运转,不然会导致水泵内部温度上升,引起空化、烧坏等问题[2]。以往,水泵只能通过大回路的方式来降低温升,从而导致电能的大量消耗,对油田生产造成巨大的能源浪费。在原有的设计中,作业区采用3台D(F)250-150型注水泵对系统进行注水,在此条件下,其能量损耗主要来自于控制阀的节流。经分析认为,要实现节能降耗,必须与配注水量相结合,同时减小每口注水井的阀控压差。
(二)注水泵变频调速的节能原理
注水泵是一种典型的可变扭矩负荷,其特点是扭矩随着转速的增大而增大,注水泵马达的轴功率P与其流量Q和扬程H的关系为公式(1):。在流量变为的情况下,马达的转速为,此时Q、H和P与转速的公式为:。从以上2个公式中可知,注水泵马达的轴向功率(动力输出)正比于旋转速度的3次方,而扭矩正比于旋转速度2次方,在较低转速时,输出功率将有较大的降低。当注水泵超过额定转速时,采用恒功率调速,其效率就会降低,并且产生较大的机械磨耗,极易造成电动机的损坏。在理论上,每减少10%,就会使系统的功耗降低约30%,因为功耗的大幅减少,可以达到明显的节能效果。减速后的理论节电效率应如表2所示。
表2 速度降低后的理论节能表
100%
90%
85%
80%
70%
60%
50%
100%
73%
61.4%
%51%
34%
21.6%
13.0%
(三)节能效果对比
1.节能对比
应用前,第二作业区注水站运行日耗3万kw·h,IGBT高压变频器投入运行后日耗2.1万kw·h,节约能源达30%以上。按照节约能源30%。电机一天24小时工作,每日节省的电量为。如果电价为0.5元/kw·h,每日节省的电费为。按照每月使用30天计算,那么月节电费用为,按照一年使用12个月计算,那么年节电费用为:
2.对比结果
结果表明,利用变频调速系统进行调速是一种行之有效的方法,因此,为适应生产的要求,采取IGBT高压变频器使注水泵可以实现大流量或小流量,可以实现高压力或低压力的操作。具体可采用压力闭环和流量闭环两种方式对注水过程进行控制,当注入站工作条件发生变化时,采用IGBT高压变频器驱动注水泵实现对注水压力和流量的自动调整。这时,水泵的出水阀完全打开,水泵的差压减小到零。采用这种方法,不仅可以节省电力,而且可以降低阀门的维护工作量。同时,该系统的自动化程度也得到了提高,噪声得到了明显的降低,工作环境得到了明显的改善,工作人员的劳动强度也得到了明显的降低。利用变频技术实现了对水量的控制,既节省了电力,又提高了系统的自动化水平;变频调速系统
可自动按需调整转速,且平稳、平稳,可减轻工作人员的工作强度;改善了注水泵的操作参数,大大提高了系统的效率[3]
结语
总之,在工业生产中,应用变频调速方法进行速度调节,是当前工业生产中传动系统节能的一种必然发展方向,对企业的经济效益有很大的帮助。本文对应用于注水站中的IGBT直接串联高压变频器进行了长期试验,结果表明,这种变频器具有明显的节能效果,性能可靠,功能齐全,技术先进等特点,是一种适用于油田电力拖动其它工艺的高压变频器及速度控制技术,对该系统的高压变频器及速度控制技术有较好的应用前景。
参考文献
[1]张翠玲.基于PLC技术的变频器节能控制系统设计分析[J].电子技术与软件工程,2023(05):134-137.
[2]潘雅缤.变频器应用于潜油电泵井的节能探讨[J].中国设备工程,2022(21):93-95.
[3]温德鑫,胡启智.油田注水系统中高压变频器的节能潜力分析[J].科协论坛(下半月),2009(08):37+40.
作者简介:董向辉,男,197708,大庆油田有限责任公司第三采油厂第二作业区维修班,从事维修电工工作

本文发布于:2024-09-22 04:01:08,感谢您对本站的认可!

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