中国石化胜利油田石化总厂

中国石化胜利油田石化总
(中国石化胜利油田有限公司石油化工总厂  山东东营  257109
  :随着炼厂原料的日益重质化,为了获取更高的轻质油收率和经济效益,延迟焦化装置作为炼厂重油加工的主要装置,其地位日趋重要。如何保证延迟焦化装置的安、稳、长周期运行也成为炼厂的重点技术课题。本文结合中国石化胜利油田有限公司石油化工总厂40万吨/年延迟焦化装置分馏塔内部结盐的现状,对分馏塔结盐的原因进行了剖析,提出了解决分馏塔结盐的几种有效处理方法。
关键词:延迟焦化  分馏塔  结盐  处理

前言
中国石化胜利油田石化总厂40万吨/年延迟焦化装置由中石化北京院设计,始建于19913月,199612月实现一次投料试产成功,2003年完成了装置工程改造,延迟焦化装置在国
内较早采用了先进的可灵活调节循环比新工艺流程,同时调整了部分分馏换热流程,并将加热炉辐射进料改造为“下进中出”流程。自200310月改造投产以来,轻质油收率保持在50%左右。产生了良好的经济效益。
由于焦化原料中含有较多的氮化物和氯盐,以及采油过程中添加的采油助剂,再加上常减压装置脱盐效果不稳定等原因,易在分馏塔上部出现结盐现象,给分馏塔安全平稳操作及装置长周期运行带来较大的困难。
分馏塔异常现象
200310月,装置改造后开车成功。20045月开始,焦化分馏塔顶循环量波动较大,顶循泵经常间断性抽空,造成顶循泵损坏,被迫停掉顶循泵抢修,开两台汽油泵一台打冷回流,一台外送粗汽油。7月份开始,柴油集油箱液面极其不稳,有时维持在7%左右,有时急剧升高到溢流,造成中段温度305℃以上降到220℃左右,致使柴油外送量在2t26t左右来回调整。分馏塔上部温度、压力大幅度频繁变化,经多方调整无法恢复,严重影响到了分馏塔的正常操作,装置只能低处理量生产。
从表13中可以看出,由于顶循泵抽空,采用冷回流操作,分馏塔上部分馏效果变差,致使汽油、轻柴油馏程严重重叠,汽油质量无法保证。
原因分析及工艺调整判断
在上述情况下,分馏操作困难,产品质量及轻质油收率均有所下降。怀疑主要存在以下可能:(1)焦炭塔顶温度过高;(2)分馏塔顶循环油抽出口串入扫线蒸汽;(3)富吸收柴油中汽油组份过多,影响分馏塔上部操作;(4)分馏塔塔盘变形或被吹翻;(5)塔盘结盐。
针对上述5项内容,我们逐项进行了判断、调整:
3.1 油气相过大
焦炭塔顶至分馏塔大油气温度较高,油气入分馏塔温度为425℃,操作中分馏塔负荷较大。降低了油气入分馏塔温度至415℃,虽经调整操作,分馏塔顶循泵抽空问题未见根本好转。
分馏塔操作参数对比
 
04..5.15
04.6.20
焦炭塔顶压力 MPa
0.18
0.18
分馏塔油气入口温度
414
413
塔顶压力 MPa
0.12
0.12
塔顶温度
112
140
顶循环油抽出温度
/
/
顶循环油返塔温度
28
32
顶循环油量  t/h
0
0
冷回流量  t/h
10
5.5
柴油抽出温度 
229
235
柴油返塔温度 
87
102
中段抽出温度 
312
305
中段返塔温度 
259
251
蜡油集油箱温度
361
356
蒸发段温度 
376
373
粗汽油量  t/h
4
4
柴油量  t/h
13
18
粗汽油馏程对比
 
04.5.15
04.6.20
馏程                    
初馏点
41
50
10%
72
82
50%
113
133
90%
150
188
干点
176
220
柴油馏程对比
 
04.5.15
04.6.20
馏程
初馏点
175
171
10%
212
218
50%
280
278
90%
345
335
95%
358
346
干点
368
357
凝点
-2
-2
3.2  串入扫线蒸汽
由于顶循环油抽出线上设有吹扫蒸汽,吹扫蒸汽关闭不严有可能串入蒸汽造成顶循泵抽空;对顶循环油流程认真检查发现,循环油抽出口扫线蒸汽阀门漏量,因漏量较小,卡死阀门后,情况也未见根本好转。
3.3  富吸收柴油
再吸收塔采用柴油作吸收剂,再吸收塔操作的不稳定,可将大量汽油等轻组份携带至分馏塔,造成塔内柴油集油箱以上气相不稳,以致引起顶循泵晃量,直至抽空。为此,我们将柴油吸收塔改走付线跨出,在保持吸收稳定系统操作不变的条件下,经过几天观察发现再吸收塔底液位无明显变化,且分馏塔顶循泵抽空情况也未见有根本好转。
3.4  塔盘损坏
分馏塔内塔盘变形可能导致分馏塔内的传质、传热效果变差,从而影响分馏精度,但其直接导致顶循泵抽空的可能性较小;塔盘被吹翻,落入降液管内,使分馏精度下降,严重时可引起顶循泵抽空;在装置开工前对分馏塔塔盘新添加了固定架,且从分馏塔的操作看,
未发现严重冲塔现象;可以断定分馏塔塔盘被吹翻的可能性较小。
3.5  塔内部结盐
常减压装置电脱盐不彻底或油田在原油开采过程中使用助剂等原因,致使焦化原料中含有较多的氮化合物等成分,由此在延迟焦化装置生产过程中在分馏塔及塔顶冷却器等部位结盐(结垢),导致分馏系统工艺操作困难。延迟焦化原料携带的氮化合物在反应过程中,会生成NH3油田阀门NH3HCL反应生成NH4CL。氯化铵极易溶于水,在分馏塔的下部, NH4CL分解为NH3HCL,遇冷后则重新生成NH4CL颗粒。细小的NH4CL颗粒在分馏塔的上部,可溶解在局部低温水相中,在随内回流下降的过程中,温度逐步升高,NH4CL逐步失水而浓缩成为一种粘度很大的半流体。这种半流体与铁锈、焦炭粉末等混合在一起沉积于塔盘、塔顶回流线、降液管、受液盘处,积累到一定程度就会阻碍液体的流动,堵塞塔盘上的孔,导致分馏塔压降逐渐增大,破坏了分馏塔的正常操作:分馏塔压降逐渐增大,气液接触减少,塔板效率下降, 塔顶气相负荷较大,因分馏精度下降造成顶循抽出组分偏轻,使顶循泵长期处于不正常的操作状态。因顶循泵极易抽空,打冷回流使返回温度低,进而可能使塔顶烃类油气分压降低,水蒸气过早冷凝,到一定程度后出现塔顶循环回流无
法抽出、柴油集油箱液位大幅度波动、粗汽油干点失控乃至分馏塔冲塔等现象。200478日,在对顶循泵检修的过程中,维修人员从叶轮内部发现了较多白块状固体,后打开顶循泵入口过滤器,过滤器内部也积聚了大量的白固体,经联系石油大学进行鉴定,其主要成份是胺盐。
结盐的处理方法
为了解决分馏塔的结盐,先后采取了以下措施:(1)、塔顶注水;(2)、在线水洗;(3)、添加结盐控制剂。
4.1  塔顶注水
在分馏塔顶循泵抽空期间,由于采用冷回流控制塔顶温度,塔顶温度较高,一般在130150之间,致使部分胺盐沉积在分馏塔顶空冷器管束中,将部分管束结死,分馏塔与气压机入口之间压降增大,于20047月份对分馏塔顶空冷器EC-7001其中一组用高压水对其进行了清洗,并在入口增设了一条注水线。采用提高塔顶温度的办法促使部分胺盐转移到塔顶空冷器,并将注水线定期投用冲洗,这样一方面减轻了分馏塔塔盘的结盐、一方面解决了分流塔顶空冷结盐问题。
4.2  在线水洗
20048月份起对焦化分馏塔进行了在线水洗,过程如下:
4.2.1  水洗过程
加热炉降处理量:缓慢降低加热炉东、西分支进料量至28t/h,注水量随进料量调整。根据分馏塔底液位相应调整循环油回炼量。气压机、吸收稳定视加热炉、分馏岗位操作情况相应调整,分馏岗位加大冷回流流量逐渐将分馏塔顶温降到98
同时改好水洗水注入流程:新鲜水  粗汽油泵P-7008/1    顶循回流调节阀FIC-7201
顶循环油返塔线    分馏塔24层塔板。
启动泵P-7008/1向分馏塔注新鲜水,新鲜水与顶循环油混进分馏塔,其后根据分馏塔顶部温度逐渐调整新鲜水流量和顶循环油量,根据分馏塔上部温度变化,用P-7008/1新鲜水入口手阀控制水洗水流量。水洗水由塔顶流至分馏塔21层塔板,经顶循环油泵P-7007/2入口过滤器处排出。
控制好分馏塔顶温在98以下,打开顶循环泵入口排凝见水后,加大分馏塔底循环油系统、蜡油、中段油循环取热负荷,同时避免水洗水落至柴油集油箱。
水洗过程中,分馏塔顶部较轻组份可能进入塔柴油组分中,应加强对柴油颜、含水情况的监测。
顶循环泵入口排水中CL及氨氮化验分析均≯300mg/L时,停注新鲜水。
水洗完毕,按步骤逐步提高处理量,恢复正常生产。
4.2.2  注意事项
加热炉降量过程中要注意及时调整炉膛温度、注水量,严防加热炉炉管超温结焦。
注意气压机的运行状况,适当加大反飞动流量,防止气压机飞动。
控制分馏塔顶温在98以下,使水洗水在塔内以液相状态存在,达到洗涤效果。
控制柴油馏出温度在180200之间,若抽出温度过高,则会使塔顶温度过高,水无法冷凝,温度过低,则会使水洗水落到柴油集油箱,引起柴油泵抽空。
做好水洗水样的采集工作,确认分馏塔内是否结盐以及结盐程度。
4.2.3  水洗效果评价
通过在线水洗,分馏塔操作恢复正常,较大程度的提高了产品质量、轻质油收率和装置处理量,避免了非计划停工。水洗过后,分馏塔的平稳操作能维持一个月左右,顶循泵抽空严重时还要进行在线水洗。
4.3  添加结盐控制剂
4.3.1  实施原因
分馏塔在线水洗过程中,常常会把轻循环油带到含油污水中,且只能作为一种临时的解决办法,还有可能损坏塔盘。根据实际情况,我们使用了GshoretmCK358结盐控制剂(深圳广昌达公司提供),在水洗分馏塔完成之后,往顶循泵P-7007/1.2入口持续加入该结盐控制剂,防止氯化铵等盐类在塔内聚集,实现防止分馏塔内部结盐的目的。
我们采用的结盐控制剂是一种不挥发的添加剂,它会往重组份的方向走,即向塔的下方走。
在这个过程中,塔中的氯化铵沉积物就会逐渐为结盐控制剂所浸润。结盐控制剂可以和金属的表面形成强有力的结合,并逐渐将氯化铵和金属表面分离。氯化铵会被液流冲散带走,并随产品带出。
对于塔内结盐,有两种解决程序。第一种是“恢复”程序,通过添加剂的方法完全清除塔内结盐;第二种是“维持”程序,通过控制结垢,防止压降达到限制流量的程度。我们采用的是“维持”程序。
4.3.2  工艺过程
2005125日将分馏塔进行在线水洗,水洗水终样分析氯离子346.3mg/L,氨氮325.6 mg/L,停止水洗后,往顶循泵P-7007/1.2入口持续加入该结盐控制剂。

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标签:分馏塔   结盐   温度   装置   塔顶   循环   操作   柴油
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