减少烧结机篦条糊堵的探索与实践作者:杨国君 樊晓磊来源:《山东工业技术》2018年第13期 摘 要:对篦条糊堵原因进行了分析,根据实际情况对篦条结构改进、稳定混合料水份、增加铺底料厚度、提高终点温度、除尘灰均衡使用、集中清理糊堵篦条,采取相关措施后,篦条糊堵问题得到了有效的解决,减轻了员工劳动强度。 关键词:烧结机;篦条糊堵;除尘灰
DOI太阳能炉灶:10.16640/jki.37-1222/t.2018.13.043
1 前言
近年来公司为适应环保要求、降低生产成本,加大了对固体废气物的回收和再利用,其中除尘灰主要由烧结机消化,同时为降低配矿成本,烧结以澳矿罗布河为主(≥30%壁炉火配比),在微量元素不超标的情况下,搭配低价铁料。部分铁料粒度细、亲水性差、造球困难、且S含量高。90㎡烧结机采用烟气循环工艺,对降低燃料消耗、提高烧结矿质量有良好
作用,机尾除尘灰每天大约消耗120吨(机头除尘灰和高炉重力灰用量比较少),但篦条糊堵问题时有发生,使得烧结过程透气性下降,总管负压升高,由14Kpa升高到16Kpa,投料量减少,烧结矿产量、质量受到影响,并且主抽风机转子出现震动,对设备安全运行带来隐患。
具体情况如下:
(1) 数控卧式滚齿机篦条与隔热件接触的地方先粘料,使得篦条底部与隔热件的有效间隙越来越狭小;
(雾化吸入器2)紧接着篦条两端开始糊堵,然后向中间过度,且篦条表面
发白;
(3)篦条之间的缝隙有粘料,并且缝隙越小,越容易粘料,糊堵越频繁;
中波塔有机溶剂回收(4)篦条糊死后,黏结力很大,人为处理劳动强度大。
2 篦条糊堵原因分析
烧结过程自上而下可分为:烧结矿带、燃烧带、预热带、干燥带和过湿带且燃烧带和过湿带阻力最大。随着烧结过程的进行,过湿带下移,冷凝水增多,使台车篦条变的潮湿,混合料中无法被吸附造球的粉料和除尘灰,受风机风力作用,部分粘附在潮湿的篦条缝隙处,且无法被抽走。随着燃烧带下移,温度升高,粘附在篦条缝隙处的粉料和除尘灰发生矿化反应,周而复始,最终使篦条发生糊堵。