煤气化公司事故案例汇编

警钟长鸣
第一篇义马气化厂事故案例
一、1#锅炉甲磨煤机着火
1.事故发生时间与地点
2000年11月29日3时21分热电车间1#锅炉甲磨煤机。
2.事故经过与处理
2000年11月29日,热电车间锅炉运行四班在零点接班时,发现1 #锅炉甲制粉系统粗粉分离器堵塞。接班后,当班人员未采取任何措施清理堵塞的粗粉分离器,而是让其继续运行,大量煤粉经回粉管又回到磨煤机,煤粉多次循环被磨得过细,又加上给煤机工况不稳,给煤量波动较大,使磨煤机入口被给煤和回粉堵塞。随着时间的推移,磨煤机入口处煤和煤粉温度上升,到3时21分,甲磨煤机入口开始着火燃烧,温度高达330℃,磨煤机出口温度高达1 87.25℃,磨煤机落煤斗漆面被烧坏脱落。当运行人员发现这一情况后,急忙从给煤机落煤管向磨煤机内部喷水,至3时47分,温度恢复正常值69℃,运行至4时56分,磨煤机出口温度再次升高到104℃,运行人员又喷入消防水使温度降至正常。
3.事故原因分析
①设备本身缺陷,给煤机工作不稳定,经常失控。
②操作人员责任心不强,监控给煤机的运行不力;粗粉分离器堵塞后,未能及时组织力量迅速有效的处理。
③制粉系统缺少应有的消防设施,如N2气。
4.事故损失与影响
本事故虽未造成停车和损失,但对设备和管道的使用寿命产生了影响。
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5.防范措施与经验教训
①在事故案例分析中开展员工技能培训,强化责任心教育。
②发现异常情况,要及时组织力量迅速有效的处理。
③更换给煤机控制器,加强给煤机的监控。
④处理事故要彻底,防止死灰复燃。
⑤增加完善的消防系统。
二、A套空分1#膨胀机轴承烧毁
1.事故发生时间与地点
2000年11月29日空分车间1#膨胀机
2.事故经过与处理
2000年11月29日,空分A套1#膨胀机在制造厂家指导下启动,转速升至20000转/分时,有异常声音,紧急停车。打开外壳,发现增压端轴承烧坏,更换。11月30日,再次启动该膨胀机,转速升至25000转/分时,有异常声音,紧急停车,增压端轴承温度由28 ℃
升至44℃,打开外壳,增压端轴承又烧坏。
3.事故原因分析
经拆开润滑油系统检查,发现油分流器有抹布堵塞,润滑油进轴承内
很少,高速运转的转子与轴承摩擦导致轴承烧坏。
4.事故损失与影响
该事故影响了全厂总体试车进度,损失为膨胀机轴承修复费用8000元。
5.防范措施与经验教训
①加强设备润滑管理。
②新安装及检修后的设备或管道在投运前要仔细检查确认。
③大机组或高速转动设备的油系统要特别重视。
三、400#a脱氧水槽抽空
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1.事故发生时间与地点
2000年12月3日气化车间400#a生产现场
2.事故经过与处理
2000年12月3日8点20分,400#a操作人员发现P01 C、P02B 锅炉给水泵出口压力及总管压力突降至0.2Mpa,立即关泵回流阀提压,并汇报总调,总调令启动P01 B泵,压力未升,遂又启动P02A 泵,
压力仍低,请示总调后停P01B泵,并报告班长、工艺技术员。经检查脱氧水槽两现场液位计指示均为2.5m,液位变送器显示为104%,打开现场两个液位计底部阀排放,无水,从而判定现场两个液位计及变送器冻结,出现假液位,致使脱氧水槽抽空。遂立即报告总调,通知水处理车间紧急向脱氧水槽供水,并停P02A泵。8点45分脱氧水槽开始进水,8点55分泵出口及锅炉给水总管压力恢复正常。
3.事故原因分析
①脱氧水槽两个现场液位计均未设置加热伴管,气温降低导致液位计冻结出现假液位。
②仪表工巡检未查出变送器伴热管线冻结,未及时处理。
③后续系统未开车,脱氧水槽运行温度偏低。且用水量较少,脱氧水
槽间断进水。
④操作人员责任心不强,经验不足,没有掌握脱氧水槽间断进水的规
律,检查分析不细。
无石棉刹车片4.事故损失与影响
该事故导致热电l#锅炉停车,后续系统试车中断,影响全厂总体
加热平台试车进度。
5.防范措施与经验教训
①两个现场液位计增设加热伴管,巡检人员定期排放液位计底部阀门。
②仪表人员要定期检查变送器伴热管线,防止冻结。
③加强相关人员的责任心教育和技能培训,提高检查分析辩识能力。
四、B套空分2#膨胀机部件损坏
1.事故发生时间与地点
2000年12月8日B套空分2#膨胀机
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2.事故经过与处理
2000年12月8日晚22点42分,B套2#膨胀机在开封空分设备厂工程技术人员指导下启动,无杂音,振动正常,转速升至30000转
/分时,喷咀开度100%,转速提不上去。经设备制造厂家、甲方、安装单位、工程监理商议,转速降至21000转/分,继续观察。12月9日早9时开会决定停车检查,发现膨胀机叶轮、喷咀、定位器、滑动环均被磨损,膨胀机出口管道膨胀节拉伸,扭曲变形,管道向大冷箱推进40~50mm。将所有损坏部件更换后继续试车。
3.事故原因分析
启动该机时,操作工先将膨胀机入口阀打开,后开出口阀,喷咀及速关阀漏气严重,瞬时冲击致使管道膨胀节拉伸、扭曲变形。导叶、喷咀、滑动环此前即已磨损。
4.事故损失与影响
该事故影响了试车进度,损失为损坏部件更换费用3000元。
5.防范措施与经验教训
修改操作规程,对膨胀机开停车操作做详细说明,开车时,先开膨胀机出口阀,再开入口阀;停车时,先关膨胀机入口阀,后关出口阀。
五、1#汽轮机保温层油烟着火
1.事故发生时间与地点
2000年12月16日热电车间1#汽轮机
2.事故经过与处理
2000年12月16日16点左右,热电车间l#汽轮机负荷11000KW 考核运行,随着汽轮机负荷增加,机壳温度升高,渗漏到保温层中的润滑油蒸发冒烟。忽然油烟闪燃,操作者张××立即用手提式干粉灭
火器扑救,并及时经值班长报告总调,通知消防、安环等部门赴现场协助、指导灭火,消防队开着水车到场后,和车间员工一起打开部分保温层让油烟尽快蒸发,并用干粉灭火器灭火,当再无油烟闪燃现象后,人员撤离现场。当天22点,1#汽轮机负荷逐渐升至10000KW。
3.事故原因分析
1#汽轮机在安装、单体试车、发电并网、满负荷试车期间,漏油渗入保温层。该润滑油闪点180~200℃,随着负荷增加,机壳温度
逐渐升高并超过闪点,使润滑油冒烟闪燃。
4.事故损失与影响
用去手提式干粉灭火器19具,价值约千余元。集束线
5.防范措施与经验教训
①加强巡检及时发现跑、冒、滴、漏,并订出消除或特护措施。
②开展查隐患,堵漏洞,消除各类不安全因素,杜绝类似事故发生。
③按事故"四不放过"原则,教育职工,提高防火安全意识,查出火险
及时消除。
④汽轮发电机组或电气设备着火时不能用水来灭火。
六、2#低压氮压机二级蜗壳燃爆
1.事故发生时间与地点
2000年12月27日空分车间2#低压氮压机
2.事故经过与处理

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