EPSON Robot异常处理

E PSON Robot 异常处理
一,机械手高功率下撞机报错代码5040,高功率状态下电动机转矩输出异常,点位偏差过大需要校准原点
六轴机械手的原点校准步骤如下:
1.1选择菜单-[工具]-[机器人管理器]-[步进示教]面板移动机器人避开干涉物,使机械手移动到大概的原点位置(各关节脉冲为0的位置)
1.2在命令窗口输入指令Pulse 0,0,0,0,0,0按回车键
(使用该指令之前必须把机械手移动到大概的原点位置,否则必撞机)
观察机械手每个关节出被撞偏的轴,在[机器人管理器]-[步进示教]面板移动机器人,使调整槽对其如下图1.3,重置编码器
执行以下命令之一,通过菜单-[工具]-[命令窗口]重置需要调整原点的关
节的编码器。
第 1 关节 >Encreset 1
磁流变阻尼器
第 2 关节 >Encreset 2
第 3 关节 >Encreset 3
第 4 关节 >Encreset 4
第 5 关节 >Encreset 5,6      注释校准第五轴时,第五第六轴要一起校准
第 6 关节 >Encreset 6 注释只需要输入被撞偏的关节号
1.4,重启控制器
单击EPSON RC+ 菜单-[工具]-[控制器]-<;重置控制器>。
1.5,在命令窗口输入命令并执行。
执行以下命令之一,通过菜单-[工具]-[命令窗口]重置需要调整原点的关
节的编码器。
>calpls 0,0,0,0,0,0 *机器人不会移动。
1.6,执行以下命令之一,通过菜单-[工具]-[命令窗口]重置需要调整原点的关
节的编码器。
第 1 关节 >calib 1
第 2 关节 >calib 2
第 3 关节 >calib 3
第 4 关节 >calib 4
第 5 关节 >calib 5,6
第 6 关节 >calib 6  注释只需要输入被撞偏的关节号
1.7,再次输入Pulse 0,0,0,0 ,0,0回车确认Robot原点是否校正OK
RS3-351S机械手的原点校准
步骤如下:
号码池
2.1选择菜单-[工具]-[机器人管理器]-[步进示教]面板移动机器人避开干涉物
2.2在命令窗口输入> pulse 1706667,0,0,0 回车
2.3移动机械手对准原点位置
丝锥磨床
2.3执行编码器初始化命令。
根据要调整的关节,按如下所示,在[命令窗口]中输入并执行。
第1关节:>EncReset 1
第2关节:>EncReset 2
第3关节:>EncReset 3
第4关节:>EncReset 3,4
注释只需要重置初始化的编码器初始化第四轴编码器时,要3,4轴一起重置
2.4,重新启动控制器。
选择EPSON RC+ 的菜单-[工具] -[控制器],然后单击<;重启控制器>按钮。
2.5,在[命令窗口]中输入并执行Calpls 1706667,0,0,0
2.6,根据要调整的关节,按如下所示,在[命令窗口]中输入并执行。
第1关节:>Calib 1
第2关节:>Calib 2
第3关节:>Calib 3
第4关节:>Calib 3,4
2.7,在命令窗口输入> pulse 1706667,0,0,0 回车 ,验证原点是否校准OK
二,报错9711 编码器通讯失败,重启控制器。检查电动机、DMB或者编码器IF 板报错原因:编码器通讯线松动,或急停开关线脱皮漏电
处理方法:检查编码器线是否插好,确认编码器线是OK的,重启控制器。
(9000以上的错误都需要重启控制器)
如果报9711编码器通讯失败的同时机械手E-stop也报错,这时你要检查急停开关的线
悬臂支架路是否漏电碰到机台,一般是急停开关后面急停线缠绕脱皮和安全门右下脚附近的线
路磨破
三.USB,以太网都连接不上,控制器指示灯闪烁不停,数码管无显示
3.1关闭控制器按住控制器上的黑小按钮,打开控制器30S问题点还是解
决不了,更换CPU主板或CF卡
更换CPU主板步奏请查看 RC180控制器维资料(CPU主板如下图)
四,机械手报错代码5049 电动机驱动器过流。检查电源电缆连接或机器
人内部接线
报错原因:1,有可能是机械手控制器中掉进螺丝,第几关节报错有可能就是
螺丝掉进那个轴的运动控制卡里
2,运动控制卡有问题
处理方法:拆开控制器检查是否有螺丝,检查运动控制卡是否卡有螺丝,
频繁报错更换运动控制卡
五,ROBOT报警(ERR 9716 或5016),绝对编码器电源故障。更换电池。
检查机器人内部接线
原因如下:1,电池接口接触不良
2,电池没电了
电池电压为3.6V,电池有效寿命为一年半,机械手内部的电池,电池的主要作用为机械手编码器供电,以保存机器手当前绝对位置数据,电池断电后有电解电容提供电量,电解电容只能提供一个小时。
处理方法:具体调节步骤如下:
1、第i 轴出现ERR 9716 或5016(查看系统历史记录)(i=1―6);
兔毛纱线2、运行 Encreset i(解除错误报警),然后重启控制
3、手动机器人至零点位置(第i 轴);
路灯节电器4、Encreset i
5、重启控制器。
六,RS3-351S机械手丝杆的更换步骤如下:
1,释放刹车按住制动解除开关,注意夹具末端不干扰外围装置等,将轴下降到下限位置2,将控制器的电断掉
3,拆下以下部件
第二臂保护外罩,第三关节马达,第四关节马达
注释:马达线缆的连接器不需要拔掉
4,拆下丝杆的固定螺丝(上3,下4),取出丝杆、U轴皮带、Z轴皮带
5,把新丝杆装在第二轴上,确定丝杆完全放入孔内无倾斜,锁紧丝杆下方的四个螺丝
6, 装第四轴皮带及第四轴马达
1)请确认皮带齿与皮带轮齿准确啮合
2)第四轴马达固定螺丝先不锁紧,请将没有伸缩性的绳等挂在第4关节电动机单元的靠近板的部分上,利用推拉力计等进行拉伸,施加指定的张力。Z belt tension = 120 N (12.2 kgf)
3)确认好张力后锁紧第四轴马达固定螺丝
7,装地三轴皮带及第三轴马达
1)确认皮带齿与皮带轮齿准确啮合,锁紧丝杆上面的三个固定螺丝
2)第四轴马达固定螺丝先不锁紧,请将没有伸缩性的绳等挂在第4关节电动机单元的靠近板的部分上,利用推拉力计等进行拉伸,施加指定的张力。Z belt tension = 75N
3)确认好张力后锁紧第四轴马达固定螺丝

本文发布于:2024-09-21 19:35:45,感谢您对本站的认可!

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