空压机组汽轮机振值高联锁跳车原因分析及处理

降失水剂第3期2 2221年5月
中2氮2肥
M-2ized Nitrogenous Fertilizer Progress
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May2221
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空压机组汽轮机振值高联锁跳车原因分析及处理
吕云辉,李代富,李维特,张晓广,赵忠武
(呼伦贝尔金新化工有限公司,内蒙古呼伦贝尔461545)
[摘要]呼伦贝尔金新化工有限公司36004m3/h空分装置空气压缩机组汽轮机在2416年7月8日的停车过
程中,出现汽轮机振值高联锁跳车。经原因分析与排查,确认本次联锁跳车事故是高压蒸汽中外来异物(如焊渣、铁丝、滤网残渣)击穿汽轮机入口滤网、滤网残渣进入蒸汽室引起转子动、静部件发生严重摩擦所致。采取更换新滤网、更换备用转子、焊接处理蒸汽室壳体冲刷严重部位(蒸汽室无事故备件)等处理措施后,系统重启,截至2420年6月中旬汽轮机已连续平稳运行约334d。同时,通过总结事故的经验教训,提出相应的改进建议。
[关键词]空气压缩机组;汽轮机;振值高联锁跳车;原因排查;处理措施;改进建议毛豆剥壳机
[中图分类号]TK268+1[文献标志码]B[文章编号]1044-9932(2421)43-0448-43
1概述
呼伦贝尔金新化工有限公司36002m5/h空分装置空气压缩机组由空压机、汽轮机、增速箱和增压机组成,采用一拖二的形式(汽轮机同时驱动空压机和增压机)。其中,空压机和增压机由陕鼓设计制造,增速箱由台朔设计制造,汽轮机(高压凝汽式)由杭州汽轮机股份有限公司引进德国西门子技术设计制造。
空压机组汽轮机型号HNKS52/71/32;设计进汽压力/9~9.6MPa(A)、正常工况进汽压力9.2MPa(A),排汽压力2.212MPa(A);设计进汽温度522〜532C、正常工况进汽温度
[收稿日期]2626-05-18[修稿日期]2526-57-06
[作者简介]吕云辉(185—),男,甘肃礼县人,化工机械工程师。
尾气作为贮罐气无动力氨回收系统的补充动力源,无动力氨回收系统尾气(主要为H2、CH、N)再经尾气回收系统除氨后并入天然气总管用作转化系统原料气。本技改投资较小,技改后尾气回收系统运行安全、稳定,节能减排效益显著一一年增产合成氨约8002i、同时解决了合成氨尾气的排放问题,实现了合成氨装置的清洁525C,排汽温度54C;转速512r/min(正常工况/额定工况),一阶临界转速2了。/r/min;耗汽量88t/h,额定功率29987kW、正常工况功率2561kW。
2汽轮机振值高联锁跳车事故简况
空分装置空压机组汽轮机于2210年6月23日停车进行年度计划检修,主要进行了轴承使用情况检查、相关数据测量、轴承接触检查、汽缸洼窝中心检查与对中等,并于2210年7月5日重启,机组运行正常。2210年7月8日因热电装置2#锅炉外送蒸汽大阀阀体出现裂纹需紧急停车处理,当日20:53空压机组停车过程中,汽轮机进、排汽侧轴颈振值突然异常上涨,汽轮机振值高联锁跳车—
—ITCC显示4个测点振值均涨至14»m、S1显示约258pjnpp(报警值为50pnpp,联锁值为75»mpp)。随即,我们进生产,可为业内提供一些参考和借鉴。
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第3期吕云辉等:空压机组汽轮机振值高联锁跳车原因分析及处理-34•
行了全面的原因分析及排查,当机立断对汽轮机进行揭盖大修,最终确定了引起机组跳车的原因,并进行了处理,保证了机组的正常运行。
3原因分析与排查
引起汽轮机产生振动的因素较多,如装配、松动、对中、汽流激振、偏心、摩擦、动平衡及工艺等方面。据近年来对空压机组汽轮机的检修情况,不断缩小诱因查范围,最后将分析与排查的重心集中到了以下几个方面。
3.1仪表探头故障
现场检查测振探头无松动现象,对测振探头用万用表进行校验检查,测振探头状况良好。因此,可排除仪表探头故障这一因素。
3.2联轴节故障
通过前期中修及本次大修检查,联轴节、膜片、螺栓使用情况良好,并未发现异常,轴间距及膜片预拉伸量等数据合格。因此,可排除联轴节故障这一因素。
3.3润滑油品质
对2210年1—0月空压机组汽轮机润滑油(昆仑润滑油L-TSA44)月度检验报表进行抽查,润滑油的粘度、闪点、酸碱值、水分和机械杂质含量均合格,并未发现异常。因此,可排除润滑油品质不良这一因素。
3.4对中不良
由对中不良引起的特征频率为2倍频,查阅频谱图,并没有发现有关的明显特征。因此,可排除对中不良这一因素。
3.2汽流激振
汽流激振典型的故障现象是其频率以1/2倍频分量为主,但在频谱图上并未出现1/2倍频的分量成分。因此,可排除汽流激振这一因素。
3.6轴承系统故障
轴承系统故障振动原因较多,如支撑系统松动、轴承间隙不符合要求、油膜涡动等。经仔细 检查,确认轴承可倾瓦块活动灵活,瓦枕与轴承座接触良好,装配情况较好,轴承座未见异常,轴承间隙也符合设计要求(2.32-2.00mm)。因此,可排除轴承系统故障这一因素。
3.2偏心
检修复测数据时,我们发现转子与前、后轴承座及转子与前、后汽缸的同心度均与设计值不符:转子比前轴承座中心高2.01mm,转子比后轴承座中心高2.22mm;转子比前汽缸中心高2.285mm,转子比后汽缸中心高2.345mm。从复测数据上看,怀疑转子与前、后轴承座及转子与前、后汽缸偏心可能是导致汽轮机振值偏高的原因之一。但将2210年6月停车中修时汽轮机转子与前、后轴承座及转子与前、后汽缸的同心度数据进行对比,发现与2210年7月联锁跳车时数据相差不大。因此,可排除偏心这一因素。
3.8动、静部件摩擦
若汽轮机转子的动、静部件碰磨,转子1倍频提纯轴心轨迹图上将会观察到“反进动”现象。经查,轴心轨迹图显示转子进动方向与旋转方向相反,为“反进动”;另外,在汽轮机手动盘车时用听针也听到了机组内部摩擦的声音。因此,可判断机组转子的动、静部件摩擦是引起汽轮机振动增大的主要原因之一。
汽轮机停车过程遵循“先降压,再降速”的原则,经查,机组降压已完成、降速过程中才出现转子轴颈振值突然增大而跳车。由振幅公式A=F/a、F=F)+F2+F5(式中:4—振幅, F—力」一刚度,F)—转子的转动力,F1—气动力,F5—外力)可知,转子的转动力F)、气动力F2、刚度、不变的情况下,只有在外力的作用下才会引起转子轴颈振幅A增大,而这个外力很有可能就是摩擦力。
2210年7月17日,空压机组汽轮机揭盖大修发现:蒸汽室壳体及喷嘴冲刷严重,蒸汽室喷嘴由南至北编号为1#-10#,其中2#、3#、5#、6#喷嘴冲刷最为严重,1#~3#喷嘴上部密封梳齿部位冲刷宽度约13mm、深度约10mm,4~0#喷嘴上部密封梳齿部位冲刷宽度约20mm、深度约12mm,6~5喷嘴上部密封梳齿部位冲刷宽度约10mm、深度约5mm,—喷嘴上部密圭寸梳齿部位冲刷宽度约2mm、深度约1.5mm12* ~11#喷嘴上部密封梳齿部位冲刷宽度约10mm、深度约2.5mm,12*喷嘴上部密封梳齿部位冲刷宽度约5mm、深度约2mm;一段、二段、三段导叶持环密封齿断裂;转子高压级(1~5级)叶轮围带冲刷磨损、密封齿断裂;入口滤网损坏严重,且在汽缸缸体内发现较多焊渣、铁丝、滤网残渣。最终可以确认,汽轮机转子动、静部件摩擦是其轴颈振值增大而致机组联锁跳车的主要
-50-中氮肥第3期
原因。
综上所述,高压蒸汽中外来异物(如焊渣、
铁丝、滤网残渣)击穿入口滤网,滤网残渣进
入蒸汽室导致转子动、静部件发生严重摩擦,是
牙科涡轮机导致空压机组汽轮机轴颈部位振值异常升高而联
锁跳车的主要原因。
4处理措施及效果
(1)更换新滤网,更换备用转子。
(2)蒸汽室没有事故备件且新备件制造周
期较长(约6个月),因生产任务较重,决定对
蒸汽室(材质ZG17CrtMo,其化学成分见表1、
力学性能见表2)壳体冲刷严重部位予以焊接处
理。虽然蒸汽室在焊接后的运行过程中可能存在
蒸汽冲刷焊接部位脱落的风险,但通过对蒸汽室
用材进行化学成分分析、力学性能综合评估以及
咨询厂家后,认为其风险可控,于是对蒸汽室冲
表1蒸汽室、喷嘴用材及焊丝(条)PP-H13CrM°A、PP-R377的化学成分表%项目C Ma Si S P Cr Mo Ni V Cs
蒸汽室(ZG17CrtMo)  2.〜2.20  2.62〜402  2.32〜2.52W2.23W2.23  2.36〜2.45  2.70〜2.92套管挤压
喷嘴(2Crt2MoV)  2.15〜2.20  2.52〜420W2.52W2.23W2.23512.02-13.02W2.622.〜2.40
PP-H13CrMoA焊丝  2.1〜2.152.40〜2.522.1〜2.35W2.23W2.23  2.59〜4122.40〜2.52W2.32W2.20 PP-7309焊条W2.19  2.52〜402W2.52W2.23W2.2359.52-10.02  2.59〜402  2.40~42.20〜2.40表2蒸
汽室、喷嘴用材力学性能
项目抗拉强度
(o-b)/MPa
屈服强度
(crs)/MPa
延伸率
(()/%
断面收缩率
(0)/%
二硫化物冲击韧性
(aQ/J•cm-
蒸汽室(ZG10CaMu)712~727552-5702263~6962~81
喷嘴(2Crl2MoV)N835N685N32
采取上述措施完成检修后,空压机组汽轮机于2012年5月15日进行了试车,除轮室压力偏高(设计值5.2MPa,实际值4.8MPa;检修前运行值5.0MPa)、机组能耗高、效率低外,各项参数均符合设计要求,S1显示汽轮机进、排汽侧轴颈振值分别稳定在1pnpp和25fimpp 之内(报警值50i mpp,联锁值75i mpp),运行状况较好。截至2020年6月中旬,空压机组汽轮机已连续运行约334d,机组运行比较平稳。
5遗留问题及改进建议
蒸汽室、一段导叶持环因没有事故备件未更换,尤其是蒸汽室补焊部位可能存在冲刷脱落的风险,已计划在空分装置大修时予以彻底处理。
总结本次事故的经验教训,前系统高压蒸汽管网、阀门等检修后,一定要进行吹扫、打靶,刷严重部位打磨后使用PP-HDCrMoA焊丝氩弧焊打底、PP-R305焊条进行补焊(PP-H13CrMoA 焊丝和PP-R305焊条的化学成分见表1),打磨修复并着检查无缺陷后复位。PP-H13CrMoA 是425%Cr-O.5%Mo珠光体耐热钢用镀铜埋弧焊丝,焊接工艺性能优良,电弧燃烧稳定、脱渣容易,焊缝成型美
观,具有优良的抗裂性能和较高的抗低温冲击性能;PP-R345焊条是低氢钠型药皮、含46%Cr-0.5%Mo的珠光体耐热钢焊条,采用直流反接,短弧操作,可进行全位置焊接。
(3)对于喷嘴(材质2Crt2MoV,其化学成分见表1、力学性能见表2)及轻刷部位,因考虑到马氏体不锈钢在焊接过程中极易出现裂纹,因而不予焊接,只作打磨倒钝处理。
(4)一、二、三段导叶持环断裂的密封齿予以清理。
(5)旧转子外送返厂修复。
形成标准化作业程序,吹扫、打靶合格后方可进行蒸汽外送。另外,空压机组汽轮机入口蒸汽滤网结构设计不合理,该滤网为整圈缠绕型滤网,任何一圈出现裂纹或有其他缺陷,势必会造成整个滤网散架而引发事故,建议改进滤网型式(已与杭州汽轮机股份有限公司进行了协商,以后考虑改型),以延长滤网的使用寿命;在滤网改进之前,每年须对空压机组汽轮机入口蒸汽滤网情况进行全面检查(如裂纹情况、滤筒螺栓点焊部位情况等),并着探伤合格后方可使用。
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