高塔硝基肥装置改造生产高塔尿基肥总结

 第11期  收稿日期:2020-03-04
作者简介:沈金忠(1967—),本科学历,主要从事煤炭合成氨、硝基复合肥生产技术管理和项目建设管理工作。射频调制器
高塔硝基肥装置改造生产高塔尿基肥总结
沈金忠
(贵州开磷息烽合成氨有限责任公司,贵州贵阳 551109)
摘要:本文介绍了一种高塔硝基复合肥改造生产尿基复合肥的方法,使高塔既能保持生产硝基复合肥又能生产尿基复合肥。重点简述
了改在方案以及化工投料试车情况。实现对化肥产品结构的调整,提高化肥产品的市场适应性和竞争力。具有尿素熔融装置简单、流程短、易于操作控制、改造投资省、占地少、施工周期短的特点。关键词:尿素熔融;尿基复合肥;化工试车中图分类号:TQ440.5    文献标识码:B    文章编号:1008-021X(2020)11-0123-03
SummaryofReconstructionofNitroHighTowerPlanttoProduceUrine-basedFertilizer
ShenJinzhong
(GuizhouKailinXifengSyntheticAmmoniaCo.,Ltd.,Guiyang 550002,China)
定时药盒Abstract:Thisarticleintroducesamethodoftransforminghigh-nitrogencompoundfertilizertoproduceurea-basedcompoundfertilizer,sothathigh-towercanmaintaintheproductionofnitro-compoundfertilizerandurine-basedcompoundfertilizer.Emphasisisbrieflygiventothechangeplanandthecommissioningofchemicalmaterials.Realizetheadjustmentofchemical
fertilizerproductstructure
,improvethemarketadaptabilityandcompetitivenessofchemicalfertilizerproducts.Thetransformationprocessdeviceissimple,theprocessisshort,
anditiseasytooperateandcontrol;thetransformationinvestmentislow,thelandoccupationissmall,andtheconstructionperiodisshort.Keywords:ureamelting;urine-basedcompoundfertilizer;commissioningforchemicalinstallation  贵州开磷集团息烽合成氨有限责任公司2008年建厂,合成氨公司为了调整企业产品结构,充分利用开磷集团磷酸一铵优势资源,因此决定建设硝酸、硝酸铵及硝硫基复合肥项目(即“三硝项目”),以便更好地平衡合成氨产能、调整产品结构、扩大生产规模,实现新的经济增长点,为企业创造更好的效益。
合成氨公司“三硝项目”于2下水井盖
0011年4月6日开工,于2012年8月5日顺利投入化工试生产。硝基复合肥系统于2012年9月1日生产出合格硝基复合肥。合成氨公司“三硝项目”硝酸装置生产规模为27万t/a、硝铵溶液装置生产规模为2×20万t/a、熔体法高塔硝硫基复合肥装置为2×20万t/a。
熔体法高塔硝硫基复合肥生产装置主要由固体原料处理、计量、粉体输送,熔融料浆制备和料浆造粒,成品冷却、筛分、包膜处理和包装等工序组成。
来自磷铵混料上塔斗提机的物料被提升至塔顶后,送入1#混合槽;与来自硝铵溶液装置的硝铵熔融
扁蓿豆液在1#混合槽中充分混合成氮磷料浆后,流入2#混合槽,与来自钾盐混料上塔斗提机的物料在2#混合槽充分混合形成氮磷钾料浆。最后经乳化机,流入造粒机,从塔顶喷淋成液滴,在塔内下落过程中与上升的空气流热交换后凝结、冷却成颗粒,落至塔底集料漏斗上。复合肥物料通过塔底输送带、成品斗提机、冷却机、筛分机后进入成品处理和包装工段。
1 高塔硝基肥改产尿基复肥的必要性
2016年由于国际国内经济不景气,化肥产能过剩,导致复
合肥市场竞争更趋激烈。同时“十三·五”期间国内化肥要调控,实现化肥“零”增长,去产能调结构成为经济发展新常态。
因此,为搞好供给侧改革、降本增效,满足市场对尿基高氮高钾复合肥的需求,2016年3月决定将A#造粒塔生产线进行改造,实现既能生产硝基复合肥(原流程配置保持不变),又能实现尿基复合肥的生产;在既不新增复肥产能的同时,实现对化肥产品结构的调整,以更好地满足市场需求,提高公司化肥
产品的市场适应性和竞争力。
2 技术改造方案
A#造粒塔生产线要实现既能生产硝基复合肥,又能实现尿基复合肥的生产,需要在A#造粒塔东侧新建一套小颗粒尿素熔融装置及熔融尿液输送装置,以满足20万t/a产能规模的尿液需求。新增主要设备有:尿素计量秤、尿素皮带输送机、尿素提升机、钾肥计量秤、尿素熔融槽、尿素熔融液缓冲槽、尿素熔融液上塔泵、蒸汽减温减压装置等。
根据现场情况,新建尿素投料地坑(地坪以下-
4.00m)、斗提机地坑-5.50m,便于利用位差输送物料。地坑内布置二台计量秤、尿素皮带和斗提机基座。尿素熔融槽钢筋砼框架7.0m×4.5m×3.60m(地坪标高作为±0.00m)。
配套新建尿素熔融装置厂房22.5m×12m,轻钢结构。屋面瓦为玻璃钢材质。
原0.6MPa蒸汽作为熔融槽加热蒸汽,新增一台减温减压器将0.6MPa蒸汽减温减压成0.25MPa蒸汽,作为尿素上塔管道、熔融槽、缓冲槽、塔上一二级混合槽的保温用蒸汽,减少缩二脲的生成。
2.1 流程简述及流程方框图
外购小颗粒尿素解包倒入料仓,计量后进入熔融槽;为了降低尿素熔融温度,可以加入部分经计量的
氯化钾形成低熔点共熔物。熔融槽在搅拌器和0.6MPa加热蒸汽作用下,加热到137℃(夏季:132~135℃;冬季:134~137℃)呈尿素熔融液,溢流流入尿液缓冲槽。熔融槽及缓冲槽设置液位指示、高低报警;尿液温度采用自动控制、设置高低报警。
电缆卷筒卷线盘
尿液缓冲槽尿液,通过料浆泵(上塔泵)加压到1
.5~1.8MPa、通过原有预留的夹套管送入造粒塔一级混合槽。造粒塔原有磷铵混料提升机计量后送来的磷铵加入一级混合槽,一级
混合槽料浆温度:夏季:信息包
115~125℃;冬季:125~132℃,料浆温度采用自动控制、设置高低报警。
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321·沈金忠:高塔硝基肥装置改造生产高塔尿基肥总结

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