电镀行业主要节能方案分析

7.1烘干方式改进
企业有7个车间,每个车间都是单独的电镀加工车间。
据调查发现,各车间在烘干过程中都是利用蒸汽直接通入热水槽加热水,这样对蒸汽的利用率过于偏低,建议企业采用盘管加热的方式加热热水槽内的水,然后将蒸汽管道口通入电镀槽。
改善前的蒸汽使用情况如下图所示:
  卧式冷室压铸机>第一中文改善后的蒸汽使用情况如下图所示:
   
                          热水槽
电镀厂的电镀槽中的电镀液需要保持一定的温度,经过统计得7个电镀厂电镀液平均温度为75℃。将通过热水槽加热盘管后的蒸汽冷凝水用于电镀槽中,同样可以达到工艺要求。这样做可以为企业节约大量的蒸汽。
节能量计算:
知企业年消耗蒸汽量为:1500t
设原先蒸汽的30%用于热水槽,蒸汽利用率约为50%,改进后对这部分蒸汽进行双重利用,利用率可达85% ,则改进后对蒸汽利用率上升了35%,节约蒸汽量为:
1500t×30%×35%=157.5t
年节约的标煤量为:157.5t×0.0886=13.95 tce
年节省费用为::157.5t×180元/t=2.84万元
预计总投资7000元,则回收期为:
0.7÷2.84=0.25年
预计3个月可收回成本。城市轨道交通控制
   
带灯放大镜
7.2各车间无功补偿
目前用能情况:
 
                        各车间用电柜的功率因素
新桥电镀总共有2幢楼,7个车间,抽样对其中的几个车间的配电柜的功率因素进行了测试,普遍偏低,平均值为0.7,有必要对这些功率因素低的车间进行集中补偿,补偿到0.9,以减少变压器到车间这段距离的线损。
改善方案:
鉴于上述情况,我们建议采用集中补偿,就是在配电柜两端并联电容设备,让感性负载与容性负载之间的无功成分进行部分交换,减少电源的无功输出,提高车间(局部)感性负载的功率因数。不仅提高了企业内部供电线路的功率因数,也减少了线路损耗。根据该车间的用电情况,建议采用无功就地补偿,功率因数提高到0.90。
节能量计算:
    为将功率因素从0.7补偿到0.9,由Qc=P(tanφ1—tanφ2)可以计算出所需要补偿的容量,已知
COSφ1=0.7 COSφ2=0.90     
P=353KW
则Qc=P(tanφ1—tanφ异丙醇钛2
=353×(1.02-0.47)
=169.23Kvar
由上述的计算可以知道各车间总共需要补偿的电容器的容量合计为169.23 Kvar.
根据该企业实际运行情况,该车间年运行时间约3600小时,电价按0.8元/kwh计算:
年节电量:W=0.1×Qc×T 
        =0.1×169.23×3600
        =6.09万kwh  (无功经济当量取0.1)
年节约标煤量=6.09×3.5
皮革加工
          =21.32 tce
年节约费用:F=6.09×0.8
    =4.87万元
目前,无功集中补偿装置价格为1000元/个。共有7个车间需要安装补偿装置,共需投资 7000元。
投资回收期:N=0.7÷4.87
            =0.14年
据此测算企业2个月内就可收回成本。
以上节电量是按无功经济当量计算的,这是各种情况下的平均值。实际上无功补偿的节电量包括线损的降低、变压器损耗的降低。节电量的大小与企业的实际情况有关,如果进行无功补偿后,实际效果将会比预计效果好很多。

本文发布于:2024-09-23 10:30:59,感谢您对本站的认可!

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