铸坯自动打号及跟踪系统在南钢方坯连铸机的应用

铸坯自动打号及跟踪系统在南钢方坯连铸机的应用糖果模具
本文基于南钢炼钢厂三台方坯连铸机打号及跟踪系统项目,介绍了打号机及炉号跟踪系统的基本构成,给出了打号及及跟踪系统与连铸机L1级PLC的接口与控制逻辑,实现了打号机的正常使用,实现了铸坯全程自动跟踪的功能,杜绝了混钢问题的发生,为质量判定系统的正常应用打下了坚实的基础。
标签:打号机;跟踪系统;连铸机
1 项目概况
铸坯自动打号机(以下简称打号机)作为一种新型的铸坯标识设备,它采用电控方式取代了以往手工写号作业方式,弥补了喷号机因断面小无法在方坯连铸使用的缺陷。打号机根据网络传输或工控机录入的铸坯编号,由PLC转换成相应的控制逻辑,通过输出一系列的控制信号,驱动字模置换装置将字模通过冲击装置的冲击,按照PLC给定的信号,击打到要求的铸坯断面,在铸坯断面留下凹陷字痕,从而达到标识铸坯的目的,使标识永不磨灭。打号完成后通过跟踪系统摄取已打号的铸坯断面图像,通过L2级传至轧钢,实现对铸坯的全程自动跟踪。
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南钢炼钢厂配备3台多流方坯连铸机,其中1#机为5流大断面,2#、3#机为7流小断面。新增GREEN PROJECT公司自动打号及跟踪系统调试完成后,成功解决了终端辊道、升降挡板、提钢机等设备和打号机之间的安全连锁、互锁功能,保障了设备运行的安全性,实现了打号机的正常使用;解决了原来打号周期不足的问题,实现了铸坯支支标识,坯号全称跟踪的功能,杜绝了混钢问题的发生。
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课堂教学模式本项目采用GREEN PROJECT(简称GP)公司打号机及跟踪系统,核心设备为安装于辊道末端垂直于出钢方向的滑轨上的2个集成了照明/摄像系统的一体化打号头,可在连铸机各流之间自由移动,见下图1。
该系统采用电控驱动方式,由PLC控制打号头横向移动到相应流打号位置后前伸到达工作位,使字模通过控制系统击打到铸坯断面,在铸坯断面留下凹陷的字痕,标印出根据网络传输或工控机录入的铸坯编号(包含炉号、流道号、序列号等),达到標识铸坯的目的。打号完成后打号头后退会到原位,照明/摄像系统前伸到工作位,对标识符号进行拍照并将钢坯照片传输至L2级服务器,与轧钢安装的相应读取系统配合,实现对钢坯的全程自动跟
踪。拍照完成后全系统复位,准备进入下一打号循环。实际拍照效果见下图2。

本文发布于:2024-09-22 11:20:45,感谢您对本站的认可!

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