光热电站空冷系统腐蚀原因分析及解决办法

光热电站空冷系统腐蚀原因分析及解决办法
摘要:空冷系统腐蚀是光热电站运行过程中存在的共性问题。腐蚀严重会造成凝结水铁含量超标,延误机组启动时间甚至会造成主要设备损坏。为此必须在满足光热电站机组频繁启停的前提下,通过不断的运维摸索到相应的解决办法,以确保机组的安全稳定运行。
关键词:空冷系统;腐蚀;磁性过滤器;复合胺
一、前言
受天气的影响,光热电站汽轮机组启停较为频繁。当出现连续几天十几天阴天天气时,机组停运破坏真空后,空气进入到凝结水系统,空气直接接触空冷系统、凝结水箱及管道。因凝结水系统管道、空冷材质为碳钢,空气进入后会在潮湿的金属表面发生氧腐蚀,产生铁锈等氧化铁腐蚀物。随着铁锈杂质进入凝结水泵,会导致凝结水泵轴承损坏,长期腐蚀空冷岛翅片管会出现泄漏。在此对空冷系统腐蚀问题进行浅析,并提出解决方案,希望对提高光热电站设备可靠性,保证机组的安全运行有所用处。
二、空冷系统腐蚀的危害
2020年11月,国内某光热项目运行中出现凝结水泵A、B振动大,且有明显增大趋势,其中凝结水泵泵A振动值 Y方向3.17mm/s、X方向4.05mm/s,轴承振动Y方向7.3mm/s、X方向2.6mm/s。厂家人员到场后对凝结泵B解体检查,发现该泵石墨衬套磨损,泵轴与石墨衬套间隙最大磨损至3.77mm。现场分析两台泵属同样问题,将两台泵返厂检修。检修历时1个月,维修费用约50万元。
后期排查过程中在凝结水箱、空冷岛分配管底部发现杂质,取样化验室分析如下:
项目
总Fe(%)
Fe203(%)
Fe304(%)
酸中不溶物(%)
其它(%)
裁板机刀片数值
59.78
14.94
35.84
10.90
29.32
三、原因分析
根据拆卸情况和实际零件判断,由于大量杂质长期冲刷石墨衬套,导致石墨衬套被严重磨损,轴缺少辅助支撑,导致轴产生晃动,从而导致了机封的损伤泄漏和振动增大。
(一)检修角度原因分析
1.空冷系统所有设备均为碳钢材质,在设备出厂前表面氧化膜被破坏,设备停机后长期处于潮湿环境中,导致内壁进一步腐蚀,氧化皮逐渐脱落。
防盗机箱
2.凝结水泵入口滤网由凝结水泵厂家供货,滤网型号为HTT250-10,过滤精度为20目/英寸,该精度对应筛孔尺寸为0.85mm,泵轴与石墨衬套标准间隙为0.15mm-0.21mm,叶轮口环与导流壳口环间隙为0.31mm-0.46mm,因此,颗粒尺寸小于0.85mm的杂质在运行过程将进入泵吸入口,不规则状杂质进入叶轮口环与导流壳口环间的间隙后造成摩擦,导致口环拉毛。经五级加压后杂质输送至圆柱管,小颗粒杂质进入石墨衬套与泵轴间隙,造成石墨衬套磨损。
3.设计深度不够。设计按常规火电设计,在凝结水泵前未设计除铁装置。
(二)运行角度原因分析
1.由于永磁调速系统故障,采用工频启动,启动时力矩较大,对轴承有一定的影响。
2.设计院在给凝结水泵厂家的选型提资中,应对水泵的运行工况、现场环境条件都进行详细说明,厂家在水泵设计、制造、生产过程中,以及配件的选型时须以设计院提供的技术
参数为依据,水泵入口滤网也在厂家供货范围内。所以,水泵的设计和选用的材质不适应现场环境条件,导致凝泵无法长周期稳定运行。
3.凝结水水质的影响:光热机组和火电机组相比不同之处:光热机组受天气的影响,无法长周期连续运行。在机组频繁的启停中,停机后破坏真空、停轴封等操作中,空气的进入势必造成排汽管道、疏水管道、ACC配汽管道、凝结水箱、高低加筒体等产生氧腐蚀。所以机组每次启动后,凝结水铁离子超标,虽然凝泵入口有滤网(20目),但不可能全部滤除,所以这些铁锈可能会对石墨衬套产生冲刷。
4.水泵厂家对设备配件的选用问题:按照凝结水泵厂家的说明,凝结水泵石墨衬套属于易损件,建议大修更换一次,这只是考虑到常规火电机组,只有机组启动时会发生凝结水铁离子超标,但经过换水后合格,机组进入稳定运行,凝结水水质将处于合格状态,所以石墨衬套的运行将是稳定的。而光热机组的频繁启停,使凝结水泵在机组每次启动中,都会在水质不合格的情况下运行一段时间,经过换水后才能运行稳定,故对石墨衬套的冲涮次数相比常规火电较多。
(三)化学角度原因分析
钢管工艺
1.每次机组停用时间超过7天,破坏真空后,导致空气进入到凝结水系统,空气直接接触空冷岛和凝结水箱及管道,在潮湿的金属表面发生氧腐蚀,产生相应的氧化铁腐蚀物。
2.停机后再次启机时,在启动初期凝结水系统的溶解氧和铁超标。
四、防范措施
(一)检修改进措施
1.在凝结水箱入口加装一套临时水箱,冲洗初期,冲洗水水经临时水箱排至浓水池,水质化验合格后进凝结水箱,以改善凝结泵运行环境。
(二)运行改进措施
1.由于天气原因机组无法连续运行时,停机后保持轴封系统、抽真空系统运行,机组维持真空,防止空气进入排汽缸造成设备氧腐蚀。
2.如遇设备检修,机组长周期停运时,停机后开启本体疏水、各抽汽管道疏水排净存水,待缸温达到条件后启动真空泵抽出所有系统的湿空气、积水。
羽毛球柱
3.机组长周期停运,及时做好保养:高低加汽侧、主再热蒸汽充氮保养;凝结水系统、给水系统满水保养,防止空气进入。
4.机组长周期停运后再次启动时,利用旁路系统对低压排汽管以及空冷岛进汽管、凝结水管道进行热态冲洗,并加强换水,使凝结水水质达到机组启动要求。
5.机组启动前做好凝结水水质化验工作,水质不合格时加强换水,直至水质合格,通过此次原因调查,水质对水泵正常运行伤害大,在运行中严密监视水质工况,发现指标超标立即进行检查和原因分析,必要时停机处理。
6.运行中严密监视除铁过滤器运行情况,加强除铁过滤器的水洗和气洗工作,尤其在开机前和停机后加强此项工作。
7.正常运行期间加强凝结水泵巡检力度,尤其重点对凝结水泵轴承温度、振动进行测量和对异音进行倾听,对泵和电机晃动注意观察,发现问题及时联系处理。
8.加强人员技术培训,掌握泵体内部结构和工作原理,以及运行注意事项。
(三)停机保养改进措施
1.机组停运一周之内,维持凝水系统汽侧真空度,提供汽轮机轴封供汽,防止空气进入汽轮机,除氧器不需要放水时,除氧器采用热备用,向除氧器水箱通辅助蒸汽,保持给水泵运行,维持除氧器水温高于105℃。对短期停运,需要除氧器放水时,可在放水前适当加大给水加氨量,提高给水的pH值至9.5-9.6。SGS系统处于保温保压状态时关闭定排、连排提高炉水pH值至9.5-10.0。
2.当机组停机时间大于一周时,机组采用停炉保护剂(复合有机胺)对整个系统进行保养。目前停机保养措施不能有效的保养空冷系统。当采用停炉保护剂保养时,能对空冷系统和机组汽水系统同时进行保养,效果更为理想。用水稀释或直接引入系统(自身也会挥发),按照每立方体积加入1500-2500g,就可以达到较长周期的防护。并且,该类物质即使残留也对后续系统启动无任何危害(包括汽轮机叶片)。交通评估
五、结论与建议
根据日常运维工作过程中积累的做法和经验,针对光热发电项目空冷系统腐蚀问题,可从如下几个方面加以防范。一是设计阶段,在凝结水泵入口加装磁性过滤器,吸附产生的铁锈杂质,改善凝结水水质。二是设备制造阶段,当汽轮机排汽管道和空冷岛分配管、翅片
管、集水箱、凝结水箱采用碳钢材质时管道内部采用钝化工艺,提升凝结水系统及空冷岛防腐能力。三是安装阶段,在空冷岛下水管加装热态冲洗排水装置,排除空冷岛热态冲洗杂质。四是运行阶段,机组运行后,长时间停机前,机组采用停炉保护剂(复合有机胺)对整个系统进行保养。

本文发布于:2024-09-21 19:35:00,感谢您对本站的认可!

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