贫化电炉在冶炼生产中的应用

2012年新疆有金属
贫化电炉在冶炼生产中的应用
张建国
usb暖手鼠标垫(新疆新鑫矿业股份有限公司喀拉通克铜镍矿富蕴836107)
摘要介绍了贫化电炉做为新熔炼工艺配套炉型,在应用过程中常出现的问题及处理方法。
关键词贫化电炉电极硬断拱角温度造熔池
在冶炼生产中,熔渣带走的金属损失是最大的,而且这一部分金属损失是不可回收的。为了尽量减少金属损失,就要求给熔渣提供一个沉降分离的过程。所以在冶炼生产中,除了必备的熔炼炉外,还有配套的沉降炉。随着熔炼工艺的不断发展,沉降炉也从简单的沉降炉发展为现在的贫化电炉。
1贫化电炉的应用
我厂建厂初期采用鼓风炉熔炼生产,后在原有基础上改造为密闭鼓风富氧熔炼,在20多年的生产中一直采用最简单的沉降炉-前床,前床只起到沉降作用,而且受鼓风炉影响较大,当鼓风炉渣型不好或熔体温
度低时,前床渣含金属增加,金属损失增大。熔炼工艺已不适应新形势下节能、环保、规模生产的要求。因此,2010年我厂新建的冶炼车间采用全新的熔炼工艺——
—富氧侧吹炉。富氧侧吹炉是强氧化熔池熔炼,氧浓从密闭鼓风富氧熔炼的27%提高到60%。熔炼速度明显增加,从而造成渣含金属增大。为了适应新的熔炼工艺,我厂与2010年11月开始投入新的沉降炉——
—贫化电炉。
我厂的贫化电炉由金川公司砌筑,电炉采用二组六根电极,电压级27级,正常生产时取18~23级。二次电流5000~7000A,炉底采用耐火材料砌筑,炉墙采用铜水套,炉顶浇注料,炉顶分布10个加料管。炉内面积98m2,炉底距炉顶3m。贫化电炉开炉前,先用柴油烘炉并焙烧电极3d,烘炉后,炉内铺1.5m水渣,电极正下方水渣表面预埋钢筋,利用钢筋连接电极起弧化渣。化渣时不断补加水渣,待炉内水渣全部化完后,逐步加低冰镍造熔池。电极利用炉内热量自焙,只需在电极消耗过程中不断向电极筒内补电极糊。
2出现的问题及处理措施
贫化电炉化渣初期,电极下放采用手动,开始化渣一周后,发现有一组电极二次电流不稳,3根电极
对应的二次电流,有一根二次电流明显高于另外两根,而且手动调不平,检查发现这组电极有一根电极下部硬断,随后的一段时间,所有电极都发生了硬断现象。分析原因后发现,由于贫化电炉属于新工艺,操作人员不熟悉,在给电极筒补电极糊时,一次补得太多,造成电极没有自焙好,发生电极硬断。电极硬断部分只能让其自行消耗完,消耗过程中电极打到手动控制,防止电极因二次电流不稳而频繁升降。加强对加糊工的培训,规范加糊制度,确保电极糊面在铜瓦以上400~600mm。通过这项措施,在化渣后期及生产过程中再未出现断糊现象。
在化渣后期,炉内水渣全部化完后,由于水渣熔点高,造成侧墙铜水套与炉底接触拱角处局部温度过高,靠近电极处发生熔体渗漏。发生渗漏后,马上采取风冷,并用黄泥堵漏;架设风机对贫化电炉一周拱角处进行风冷;安排巡检工定时巡检。低冰镍造好熔池后,拱角温度明显下降,在后面的生产中,拱角温度再未出现过高现象。但为了安全,仍安排专人每班对电炉拱角处测温巡检,发现温度高于150℃进行风冷,另外控制电炉渣温不高于1300℃。
电极筒质量问题,前期电极筒壁厚1.2mm,在压放过程中,由于上、下包匝的用力,电极筒严重变形,不得已倒拔后,使用电极筒壁厚1.8mm重新焊接。生产过程中又出现电极筒制造不规范,上、下包匝卡住电极筒,电极不能正常下放。因此规范电极筒对贫化电炉正常生产非常重要。
3应用效果
贫化电炉因为有电极供热,因此它的(下转42页)
39
第6期
(上接39页)
保温效果十分明显,在正常生产过程中,电炉内基本无结瘤及结壳现象。炉底也没有开炉前预测的冻结层。尤其在12月富氧侧吹炉试生产未成功至第2年3月再次投入的3个月时间里,贫化电炉一直处于保温阶段,保温期间除渣层和低冰镍层之间硬结外无其它问题。而且为随后的几次富氧侧吹炉停炉后的再次开炉造熔池,提供了有力保障。
因为有电极供热,贫化电炉还可以做矿热电炉来用。
电炉可以加硫化剂、熔剂、冷料等。我厂生产初期转炉因设计和操作问题产出了大量冷料,为了消耗冷
料回收有价金属,生产稳定后贫化电炉开始批量投入冷料,不仅回收了大量金属,而且减少了冷料积存。
4结论
贫化电炉很好的满足了我厂新冶炼富氧侧吹熔
池熔炼的工艺要求,不但起到了保温、储料、贫化效果,还可以作为矿热电炉来融化物料。虽然因为炉体设计影响了贫化电炉的贫化效果未达设计指标,但这一问题在后期的停炉改造过程中将得到解决。
收稿:2012-02-14
入选品位1系列中
尾品位2#系列中尾品位尾矿品位回收率
Ni Cu Ni Ni Ni Cu Ni Cu 0.41
0.23
0.13
0.14
0.06
0.02
85.6
82.6
表3
2011年生产指标
%
针对2010年1~10月的生产实际情况,经认真
调研、科学论证认为:有用矿物应通过两段粗选直接选出精矿,调整完善工艺流程,实现“能收早收”;增加精扫作业可更大程度回收扫选精矿,降低中尾品位;精细管理操作控制、合理用药等措施可使浮选系统稳定,有效降低尾矿品位,提高回收率。选矿厂与2010年11~12月对1#系列生产线进行工艺改造试验,施实之后进行了效果检查,为了验证试验效果,对各班浮选操作情况连续进行了不定时检查,发现各班浮选操作没有太大差异,中扫选作业返回量小,浮性质选
系统稳定,同种矿石下各班操作都比较平稳。
在试验成功的基础上,对2#系列生产线也进行工艺改造,并与2012年3月投入运行。至此500t/d 选矿车间流程改造成两次粗选、
三次精选、二次扫选作业流程,改造后工艺流程如图2。
对2011年2月到2011年12月份的数据进行了统计、分析,结果表明:工艺改造后各班操作平稳,药耗基本保持不变以及整个浮选系统保持的稳定,尾矿Ni 品位平均降低了0.015%,回收率有了明显提高,见表3。
蚕丝被加工设备3结语
防水栓⑴通过采取措施,正常生产后镍金属回收率由
以前的83.1%增加到85.6%,最高达到86.72%,铜金属回收率由以前的80.1%增加到82.6%,最高达到83.2%。2011年500t/d 选矿车间共处理12#矿区矿石119440.48t ,平均回收率为85.6%,生产镍金属为4191.88t ,与去年同期相比回收率为83.1%,镍金属为4069.46t 。在回收率提高的情况下,多回收镍金属122.42t ,按13.5万/t 的价格,计价系数0.705,效益增加了1165.13万。多回收铜金属6.87t ,按6万元/t 的价格,计价系数0.85,效益增加了35.04万元。
隐形茶杯⑵通过此次活动,使整个浮选系统保持平稳,降低了浮选操作工的劳动量,操作更加容易,获得了浮选车间员工的一致好评,回收率有了显著提高,值得其他类似矿山借鉴。
参考文献
[1]选矿手册.北京:冶金工业出版社,2005.[2]选矿工程师手册.北京:冶金工业出版社,2009.[3]现代选矿技术手册.北京:冶金工业出版社,2011.[4]新疆哈密亚克斯黄山东铜镍矿浮选试验报告.新疆有金属研究所.2010,2.
收稿:2012-03-21
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三自由度

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