氢冷发电机组密封油系统常见问题及节能优化措施

第24卷第2期
山东电力高等专科学校学报
Journal of Shandong Electric Power College45
氢冷发电机组密封系统常见问题及节能优化措施
赵江涛
(大唐临清热电有限公司,山东临清252600)
摘要:分析了氢冷汽轮发电机组密封油系统常见问题,提出了密封油真空系统增加切换旁路、增加除盐水回收系统两种优化方案。通过切换旁路确保密封油真空系统可靠运行;通过回收利用水环泵外排工作液,节约除盐水量,提高机组节 能指标。实践证明,优化后机组各项指标均满足要求。
关键词:密封油系统;氢冷;除盐水系统;切换旁路
中图分类号:TM311 文献标志码:B 文章编号:2096-9104(2021)02-0045-03
Common Problems and Energy Saving Optimization Measures of
the Sealing Oil System for Hydrogen-cooled Generating Unit
Z H A O Jiangtao
(Datang Linqing Thermal Power Co., Ltd., Linqing 252600, China)
Abstract: The common problems of the sealing oil system for hydrogen-cooled generating unit are analyzed.Two optimization schemes of adding a switching by-pass to the sealing oil vacuum system and adding demineralized water recycling system are put forward.The reliable operation of the sealing oil vacuum system is ensured by the switching by-pass.The demineralized water quantity is saved by recycling and utilizing the demineralized water from the water ring vacuum pump, and the energy saving in­dex of the unit is improved.Practice proves that all the indexes of the unit meet the requirements after optimization.
pp附着力促进剂Keywords : sealing oil system; hydrogen-cooled; demineralized
0引言
单流环密封油系统氢冷汽轮发电机组现已得到 普遍应用,但机组运行过程中水环真空泵组异常会 导致密封油油质降低,氢气纯度难以保障,影响机组 的安全运行。水环真空泵在运行过程中工作液不间
断外排,造成除盐水的浪费,也影响机组运行的节能 指标[1]。本文针对密封油真空系统存在的相关问题 提出了系统改造、增加外排除盐水回收装置等相关 方案。通过系统改造有效避免单辅机运行存在的不 安全性,并回收外排除盐水。
1密封油系统常见问题
1.1机组简介
某电厂安装两台350 M W超临界机组,汽轮机为
收稿日期:2021-02-02
作者简介:赵江涛(1987),男,助理工程师,研究方向为汽轮机设备管理及节能改造。water system; switching by—pass
超临界、单轴、一次中间再热、两级调整抽汽凝汽式、湿冷三缸两排汽汽轮机组。发电机冷却采用水-氢- 氢方式。密封油系统采用单流环密封,密封油箱真 空系统采用以罗茨真空泵为主泵,双级水环式真空 泵为前置泵的泵组。真空泵组抽汽速率为70 L/s,极 限压力为125 Pa;双级水环式真空泵工作液补水由 闭式水系统提供,水质为除盐水。系统投运时,首先 投运双级水环泵,系统压力达到罗茨泵启动条件后 依次启动罗茨泵。根据现场实际运行经验,只投运 水环泵即可满足机组安全运行[2]。
1.2密封油系统存在的问题
该电厂单流环密封油系统只有一套供油系统,对油质要求较高。因此在单流环密封油系统中单独 设立了真空油箱以净化密封油,通过建立真空将密 封油内水分及空气析出,防止对发电机冷却用氢气 造成污染。密封油真空油箱的真空通常由单独的抽 真空系统来建立。抽真空系统一般由一台双级水环 式真空泵串联两台罗茨泵构成。由于没有备用泵
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组,在栗组发生故障后,真空油箱无法建立真空导致 密封油品质变差,抽真空装置长时间退出严重影响 发电机冷却用氢气纯度[3]。氢气纯度不合格,将导 致冷却效率降低,造成发电机内部构件局部过热。同时有害气体的存在还会使发电机绝缘老化、铁芯 及金属部件腐蚀。氢气湿度过大,易造成发电机内 部导体与外部绝缘表面电位相等,成为等电位体,威 胁发电机定子绝缘,诱发发电机事故。铝塑型材>编织布
真空泵组在运行中,为避免水环泵出水受阻造 成抽气能力下降、水环泵负荷增大,使其电动机过载 跳闸,水环泵排水必须是无压开式排水。密封油真 空泵组用水量约为15 L/min,最终所有出水外排至地 沟。因设备需全年不间断运行,单台机组每年外排 除盐水量约为8 000 t,在一定程度上影响机组的节 能指标[4]。
2密封油抽真空系统优化
为确保密封油系统抽真空装置安全可靠运行,避免真空系统运行造成大量除盐水浪费,本文提出 两种密封油抽真空系统优化措施。
2.1密封油真空系统切换旁路
该电厂汽轮机凝汽器真空系统的真空泵在设计 选型中,主要将机组的响应速度和最大允许漏汽量 作为选型原则。国内机组真空系统真空栗选型一般 为单级水环式真空泵,机组正常运行时,单级水环式 真空泵维持汽轮机凝汽器系统真空有较大余量,确 保系统改造后凝汽器真空不受影响w。该电厂原密 封油抽真空系统如图1所示。
密封油真空泵
考虑到原真空系统的真空泵仍存在较大利用空间,采用在原有密封油箱抽真空系统中增加一套旁 路的优化措施。通过旁路将密封油箱与汽轮机凝汽 器真空系统连接,机组正常运行时密封油油箱真空 由机组单级水环式真空泵建立。优化后密封油抽真 空系统如图2所示。
图2优化后密封油抽真空系统
机组正常运行时,关闭原有真空泵组人口手动 门,开启旁路系统隔离手动门,将密封油真空油箱通 过除油器与机组抽真空系统母管连接。除油器采用 聚集器类型即可,除油器运行不需要额外动力。通
过除油器可捕捉油烟中微小的油粒,再将其聚结成 大的油滴,积存在除油器内,积油量可通过观察窗进 行监视。通过除油器将进人凝汽器单级水环真空泵 的油烟净化至含油量小于3 mg/L,确保单级水环真 空泵安全运行。实践证明,除油器在不放油的情况 下可连续安全运行一个月以上,氢气纯度维持在97%以上,能满足机组正常运行要求[6]。此外,运行 人员需对除油器积油进行定期放油,提高设备运行 可靠性。放油时开启除油器旁路门,关闭除油器进、出口门,打开除油器排污门将积油放至污油槽,除油 器放油结束后设备投入流程与退出流程相反[7]。
2.2除盐水回收系统
调味盐该电厂密封油抽真空系统真空泵组在运行中需 不断外排除盐水,经化验外排除盐水水质基本无污 染,水质可达到除盐水使用标准。因密封油真空系 统外排水质存在一定随机性,为确保机组绝对安全 运行,该外排除盐水不宜直接回收至机组凝结水系 统,且回收难度较大[8]。
该电厂闭式水系统补水为除盐水,水质要求稍 低于机组凝结水
。闭式水系统补水从除盐水母管
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来,除盐水通过补水调节阀自动补水。结合机组实 际运行情况,采取优化措施:将密封油抽真空系统真 空泵组外排除盐水收集至特制集水箱,通过集水箱 顶部液位控制泵定期将集水箱存水输送至闭式水回 水母管。除盐水回收系统如图3所示。
密封油真空泵组
结合电厂设备布置情况,在机组凝汽器坑适当 位置安装一台不锈钢集水箱,集水箱容积约为3 m3。集水箱顶部安装一台自动液位控制泵,液位控制泵 定期将集水箱内除盐水输送至闭式水回水母管。液 位控制泵出口安装一台止回阀和两台隔离阀,通过 操作隔离阀实现对液位控制泵及出口止回阀的检 修。集水箱底部设排污管道及阀门,水箱水质不满 足要求时,将水箱集水放至凝汽器地沟。集水箱顶 部设有预留口,可根据机组各系统无压放水情况,将 可回收利用的高品质疏放水回收至该集水箱[9]。
3系统优化效果
该机组优化密封油真空系统后,取得了良好效 果。机组正常运行时,密封油油箱真空由机组凝汽 器单级水环泵建立,油箱真空度满足运行要求,氢气 品质未发生明显变化。系统优化后可满足连续、长
周期运行要求。密封油真空系统切换旁路设备可靠 性高,切换操作简单,可与密封油原有真空泵组互为 备用,从根本上解决密封油原抽真空泵组故障导致 氢气纯度下降的问题,且可节约厂用电。
机组长期停备、冬季凝汽器高效真空泵组出力 不能满足密封油真空系统要求或机组真空系统存在 问题时,可将系统切换至原有真空系统。密封油箱真空度的短时间降低对发电机冷却用氢气纯度的影
响较小,运行人员通过就地切换系统至原有真空系
中轴旋转门统即可满足机组安全运行要求[|°]。
通过除盐水回收系统将密封油真空泵组排水
实现有效回收,降低工质损失,达到节水目的[11]。
新建除盐水回收装置避免了原有密封油真空泵组
氢氧化钙生产除盐水直接外排的同时,可有效回收机组各系统高
品质外排疏放水,提高机组运行的经济性且安全
可靠。
4结语
本文通过优化密封油系统,有效避免了机组密
封油真空系统单泵运行存在的风险,提高了机组安
全运行稳定性。同时,结合系统优化对密封油真空
系统外排高品质工作液、机组其他外排高品质工作
液进行冋收利用,提高了经济效益。系统优化后各
设备运行正常,各项指标均在规程要求范围内。考
虑不同现场设备参数及运行情况,可参考以上两种
方式其中一项进行改造。
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