RH炉冶炼低碳钢的碳氧反应控制

RH炉冶炼低碳钢的碳氧反应控制
高超英
【摘 要】为降低低碳钢的冶炼成本,通过优化RH工艺参数,充分利用碳氧反应,加入碳粒,去除部分游离氧以代替铝脱氧,减少了钢水中Al2O3夹杂的含量,提高了钢水纯净度,降低了吨钢成本;通过改变预抽模式,优化驱动气体的操作工艺,减少喷溅,有效保护了设备,降低了维修成本.rat组合
【期刊名称】《天津冶金》
【年(卷),期】2016(000)005
【总页数】3页(P1-3)
【关键词】碳氧反应;低碳钢;真空度;脱氧;喷溅;纯净度
【作 者】高超英
【作者单位】天津天铁集团热轧板有限公司,河北涉县056404
离合器盘
【正文语种】中 文
在天铁热轧板有限公司的产品结构中,低碳钢是其中的主要品种。低碳钢的原生产工艺为:钢水首先在转炉进行粗低碳出钢,并在转炉出钢时加入中碳锰铁进行预脱氧,之后到LF炉进行升温作业,最后到RH炉进行深脱碳、铝脱氧和钢水合金化等处理。如果能在RH处理过程中充分利用碳氧反应,不只是单纯的采用铝粒或脱氧剂进行钢水脱氧处理和利用铝氧反应对钢水升温处理,能够有效地减少铝粒或脱氧剂及合金的使用量,降低低碳钢的冶炼成本。通过优化工艺,还能减少钢水中的夹杂物含量,提高钢水的纯净度。同时能正确合理地应用好碳氧反应,合理控制真空度,减少喷溅,避免喷溅的渣钢将摄像孔粘死、热弯管内积聚的钢渣影响抽气功能和脱碳效果等问题。
根据碳氧反应热力学方程式:
其中的反应平衡常数:
冶炼低碳钢时,使钢水中碳和氧的浓度降到很小,则fC和f0可以看作1,公式变为:
当温度不变时,K为常数,如果PCO是定值,则WC与WO乘积也是定值。这说明当钢水在
RH真空室内循环时,钢水中的碳与游离氧作用发生碳氧反应,并且碳氧反应的能力随真空度的提高而增强因此在RH碳脱氧的能力超过了铝脱氧的能力,并且产生的CO随废气排出,大大减少了Al2O3的夹杂量,提高了钢水纯净度,降低了成本。啪啪圈
3.1 工艺流程
热轧板公司低碳钢以CC03WL为例的生产工艺流程是:高炉铁水→倒灌站→脱硫铁水预处理→180 t转炉顶底复吹冶炼→LF精炼炉钢水升温→RH真空炉精炼处理→连铸。
3.2 主要设备
热轧板公司炼钢作业部炼钢系统装备主要包括:1座1 300 t的混铁炉及1座倒灌站,接收高炉到厂的铁水;有两个处理位的脱硫站对铁水中的硫进行预处理,提供高品质铁水;两座180 t顶底复吹转炉,对铁水进行冶炼,高拉碳,低硫,高游离氧出钢;两座LF精炼炉对钢水进行升温,保证到RH的温度符合要求;一座三车五位RH精炼炉,对钢水进行脱碳和脱氧合金化等处理,净化钢水,提高钢水纯净度,生产出高质量钢水。这些设备都为冶炼出高附加值产品提供了保障。
3.3 钢种成分参数
以低碳钢CC03WL为例(%),钢种成分参数见表1。
低碳钢CC03WL转炉的终点要求碳含量控制在0.04%~0.06%,终点氧控制在500×10-6~700×10-6。温度控制数据为RH进站1 610~1 620℃,RH出站1 590~1 600℃。RH炉的处理周期在25~30 min,要求各级真空泵的启动必须平稳、缓慢,不要启动的过快过猛,防止碳氧反应过于激烈造成喷溅。根据到站钢水确定脱碳时间,脱碳结束确保碳含量≤0.01%。脱碳结束测温定氧,根据实际情况进行碳脱氧或者补氧,保证钢水温度的出站温度,并且使脱碳后的富余游离氧控制在0.025%左右。此过程中,充分合理利用碳氧反应,补碳粒或利用钢水自身碳与氧反应,起到代替部分铝脱氧的作用,节省脱氧剂,降低了炼钢成本。
4.1 RH处理过程中碳含量变化
低碳钢CC03WL的成品碳含量内控范围在0.008%~0.02%,目标为0.01%。
在实际生产过程中,此钢种在转炉采用高拉碳(0.04%~0.06%)出钢,到RH炉冶炼结束,
由于钢水基本没有接触到碳质材料,因此没有进碳源。根据RH碳氧反应方程式:
[C]+[O]=CO(g)
理论上,在RH碳氧反应前期,每消耗0.013 3%的游离氧可以脱去0.01%的碳。在实际生产中,考虑到真空度的波动,钢渣、空气等都含有大量的氧,在碳氧反应时不断向钢水中进氧,因此碳氧反应的耗氧达不到理论水平,通过RH炉前期的大量实验总结,目前热轧板公司的RH炉,平均消耗0.008 5%的游离氧可以脱去0.01%的碳。
实际冶炼时,RH的到站钢水碳含量一般在0.045%左右,含量稳定,氧含量范围偏大在600× 10-6~900×10-6。RH炉进行轻处理,真空度达到kPa左右开始计时,真空脱碳时间≥8 min,或者观察废气量的数据变化,当废气量降到450 m3/h,说明前期碳氧反应结束。此时对钢水测温定氧,根据钢水的温度、游离氧含量实际情况进行操作。如果温度、氧含量在合适范围,接着对钢水进行脱氧合金化处理。如果钢水温度偏高或游离氧含量偏高就需要用碳脱氧,根据冶炼经验,每20 kg碳粒可脱去大约70×10-6的游离氧,采用少量多批次的投碳方法将氧含量控制到所需要的范围,此碳粒的加入量少,且与氧在低真空度充分反应,不会对钢水增碳。
刷毛辊>pgd-426
RH碳含量变化,CC03WL到RH平均碳含量0.047%,出RH平均碳含量为0.008%。碳含量变化见图1。
4.2 RH处理过程中氧含量变化
冶炼低碳钢CC03WL转炉的终点氧控制在500×10-6~700×10-6。实际生产中,到站氧含量都在600×10-6~900×10-6。RH两个工位在处理钢水前都会有长时间的真空槽升温处理,利用顶吹氧、吹煤气,氧气和煤气燃烧升高真空槽内温度。槽内壁结有钢渣,在处理钢水时会增加钢水氧含量。则RH真空脱氧反应前期氧含量不低,脱碳结束钢水氧含量平均在500×10-6。
根据钢水实际情况,确定是否需要加入碳粒,利用碳氧反应去除部分游离氧。后期对钢水脱氧合金化,保证钢种成分。
CC03WL钢种到RH平均氧含量750×10-6,脱碳结束平均氧含量523×10-6,出RH平均氧含量3.7×10-6。
4.3 RH处理过程喷溅控制
负压脉动式清肺仪4.3.1 产生喷溅的原因分析及危害
在RH炉真空作用下,原本在常压下已经处于平衡状态的碳与氧发生剧烈的碳氧反应。在冶炼过程中,应用真空技术,当过程中有气相参加并且反应生成物中的气体克分子数大于反应物克分子数时,就会引起反应平衡的移动。根据碳氧反应方程式:[C]+[O]=CO,RH真空脱碳时,[C]与[O]反应生成CO气体,真空泵抽气降低了真空室内CO分压,迫使[C]与[O]的反应向生成CO气体的方向进行,[C]与[O]的剧烈反应造成了钢水喷溅。

本文发布于:2024-09-22 08:25:54,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/3/246167.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:钢水   反应   碳氧   脱氧   含量
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议