矿井供暖风方案Microsoft Word 文档

矿井冬季供暖风方案
某矿井通风方式采用正压通风,矿井主扇未改造之前,主扇功率为2×45kw,供风量为1650m3/min小麦磨粉机,风压sdram控制器1274Pa。冬季供暖风采用自制热风炉配合2×11kw局部通风机压入式供暖,热风炉安装在距主扇房约50米处,供风管道采用Φ600mm铁风筒引至主扇风硐内,管道埋设在地下。由于局部通风机供风压力小,供暖风效果很差。冬季928回风大巷淋水段巷道总是结冰,需天天安排人员进行挖冰。严重时,结冰段巷道断面宽度仅可通行一辆矿车,造成矿井通风阻力变大,供风量减少,影响矿井通风安全。今年106日我矿对主扇进行改造更换,主扇功率增大为2×90kw,供风量增加为2560 m3/min,风压增加为2254Pa,矿井冬季供暖风如仍采用过去的供暖风方式,必将严重影响矿井安全生产,加之今年天气变化异常,气候寒冷,有可能造成928回风大巷严重结冰,影响矿井通风安全。为合理、有效解决我矿井下冬季供暖风,确保矿井通风系统可靠,确保安全生产,经我矿领导研究决定,拟提出以下两种矿井供暖风方案。
方案一:将原有自制热风炉更换为WIRFG1.4MW-A型专用热风炉,暖风管道延伸至距主扇吸风口保护膜印刷5-10m处,在主扇吸风口处搭建彩钢板棚,使热风炉供的热风和大气自然冷风混合,经
主扇吸入供入井下,确保矿井进风温度达到2℃以上,符合《煤矿安全规程》规定。
方案二:将原有自制热风炉更换为WIRFG1.4MW-A型专用热风炉,暖风管道由风硐出风口延伸至风井底,供风局部通风机由2×11kw更换为2×22kw,增大局部通风机的供风量和风压,将暖风直接送至928回风大巷进风口与主扇吸入的冷风混合。
WZRFG1.4MW-A型专用热风炉主要技术参数如下:
额定热功率:73MW              出风温度:100
率:水性阻燃剂73%                  受热面积:78.4m2
烟尘浓度:<100Mg/Nm3             烟气黑度:<1
方案一和方案二的优缺性比较:
方案一:
优点:技术可行,工艺简单,供暖风距离短(约65m),施工速度快,供暖风可靠;
缺点:热风出风口位于主扇吸风口前5-10m处,可能造成主扇风机吸入高温热风。
方案二:
优点:安全可靠;
缺点:散打护具1、施工难度较大,工期较长;
      2、暖风管道直接铺设在风井井筒并延伸至风井井底,挤占风井进风断面,增大通风阻力;
环氧大豆油生产工艺      3、暖风管道供暖风距离较长,达220m,且有两处直角拐弯,供暖风效果不可靠。
经分析比较,方案一技术合理,经济可行,供暖风效果可靠,暖风管道出风口热风与大气自然风流混合,再经主扇吸入,吸入风流温度定不至于对主扇造成伤害,因此我矿优先选择方案一。

本文发布于:2024-09-22 21:13:11,感谢您对本站的认可!

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标签:供暖   矿井   主扇   通风   管道   热风炉   吸入
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