查产生原因,在胆身板材化学成份,胆身板材清洗、焊接设备、易损件的铜板更换、搪瓷打砂效果及瓷层厚度验证方面做了大量试验,验证以上因素与直缝锈(直缝搪瓷后产生锈点、黑斑、黑线等缺陷以下统称直缝锈)的关系。 一、 表现特征 亚弧焊接后特征:直缝准搪瓷面有焊透的熔池。 搪瓷后特征:直缝静电搪瓷后附近出现隐约的锈点、黑斑、黑线缺陷,严重时出现不上粉、烧焦现象。 二、寻求直缝锈产生机因的相关过程 (一)对产生直缝锈的钢板的铝含量进行监测。 未载入sso模块据相关资料报道:钢板的含铝量超过0.03%会产生脱瓷、发沸、黑斑等缺陷。 对常用的首钢2.0mm的冷板卷料(经常产生直缝锈)和宝钢1.5mm冷板卷料委托广州有金属研究院分析测试中心对含铝量进行监测。 根据电热水器内胆适合焊接和搪瓷的内部企标: 内胆钢板的化学成分应符合下表的规定
从监测报告得知:首钢2.00mm冷轧板铝含量为0.018%,铝的百分含量≦0.03%,而宝钢宝1.5mm冷轧板铝含量为0.042%,稍高于规定要求,而产生直缝锈缺陷主要是首钢2.0mm卷板,这说明铝含量不是产生直缝锈的直接原因。 (二)对直缝焊接时因压板气缸和夹抱气缸气压不稳,造成与下边铜垫板接触不良,增加稳压储气罐。 增加稳压储气罐后,使氩弧焊机的气压稳定在0.64MPa剪力墙加固左右。从焊接后的搪瓷效果来看:锈点、黑斑缺陷合计减少0.05%比例,但直缝锈问题一直没有从根本上解决。 (三)加强前工序除油清洗过程的控制。 对内胆组件的开料、下料、前处理、焊接、打砂、喷粉和烧成过程进行工艺诊断:诊断结果如下: 1、前处理胆身组件边沿有毛刺,且毛刺内残留碱迹和杂质(包括水锈),是内胆搪瓷直缝处出现黑线的一个原因,焊接过程的错边是直缝出现黑线的根本原因。 2、胆身打砂的效果不彻底 3、喷粉厚度较薄,实测在170微米左右。 针对以上工艺诊断结果制定应策措施。 对策措施表 通过以上对策措施的实施,使1.5mm厚的冷板焊接、搪瓷效果得到明显改善。 (四)对直缝焊机更换铜垫板,从根本上解决了钢板易产生直缝锈缺陷。 2月22号对进口等离子焊机更换铜垫板。并调整了亚弧焊工艺参数。当日直缝锈比例猛降至0.42%。 分析:造成直缝锈的根本原因是铜垫板磨损严重。当焊接胆身工件定位后,铜垫板磨损严重,产生有空隙,不能充分与铜垫板接触进行散热(铜板内通有偱环水),使胆身在直缝处区形成“过热”现象。是产生直缝锈缺陷的根本原因。 (五)氩弧焊的电流和速度是对搪瓷是否产生直缝锈关系较大。 针对不同厚度钢板调整氩弧焊的电流和速度等工艺参数关系重大。所以,严格按照工艺要求进行操作是保证搪瓷内胆不产生直缝锈的前提。 即焊接1.5mm钢板时必须将电流设定为140±10A,焊接速度25±5cm/M;焊接1.8mm、祛腐生肌软膏2.0mm厚钢板时必须将电流设定为170±10A,焊接速度35±5cm/M涤纶单丝。 具体规定见下图。 三、效果总结 12年1月最高时不良率为0.88%。经过攻关后搪瓷内胆直缝锈直降至6月的0.02%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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