净水厂通过无泵虹吸膜工艺改造实现节能增效

净水厂通过无泵虹吸膜工艺改造实现节能增效
申立堂1奚韶锋2何俊文1孔德峰1陈军1张鹏霞2
(1泰安市自来水有限公司,泰安271000; 2清华大学中国城市研究院,北京100083)
摘要:环湖水厂原有膜池设计产水量2万m3/d,实际产水量仅为1.2万〜1.5万m3/d,冬季产 水量低于1万m3/d,无法满足要求,运行跨膜压差达20〜40 kPa。改造后更换性能更好的热法PVDF超滤膜,原有膜池原位改造成产水量3万m:i/d膜池,运行跨膜压差为5〜12 kPa,产水浊度大 部分情况下维持在0.05 N T U以下,水回收率超过97%。更换后的热法PVD F超滤膜孔径小,能完 全截留藻类及微生物,抗污染能力提高,维护性清洗周期从7 d增加到45〜50 d。实现了真正的低液 位差虹吸产水,膜池到清水池的2 m水头即可满足设计产水量,产水不使用水泵抽吸,在保障水质、产水量提升的同时实现了节能节水,创造了较好的经济效果。
关键词:虹吸膜工艺;节能节水;低温低浊;水厂改造
中图分类号:TU991 文献标识码:A文章编号:1002 —8471(2021)02—0015—06
DOI:10. 13789/jki.wwel964. 2021. 02. 004
引用本文:申立堂,奚韶锋,何俊文,等.净水厂通过无泵虹吸膜工艺改造实现节能增效[J].给水 排水,2021,47(2): 15-20. SHEN L T,XI S F,HE J W,et al.Energy saving and efficiency im-provement of water treatment plant through pump free siphon membrane process[J]•Water&-Wastewater Engineering,2021.47(2) :15-20.
Energy saving and efficiency improvement of water treatment plant
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through pump free siphon membrane process
SHEN Litang1, XI Shaofeng2, HE Junwen1, KONG Defeng1, CHEN Jun1, ZHANG Pengxia2
(1. Taian Water Supply Co,, L td., Taian 271000 ,China ;
2. Tsinghua Urban Institute,Beijing 100083,China)
Abstract :The original membrane tank of Huanhu Water Treatment Plant was designed to yield20 000 m V d,but the actual yield only reached 12 000〜15 000 m3/d,and the winter yield was lower than 10 000 m3/d,so the yield could not meet the requirement.The operating transmem­brane pressure difference was relatively high,up to 20^-40 kPa.The original membrane tank was transformed into a membrane filter with a water yield of 30 000 mVd.The transmembrane pres­sure di
fference in operation was 5^12kPa.The turbidity of water was maintained below 0.05 NTU in most cases,and the water recovery exceeded97%.After the replacement,the thermal PVDF ultrafiltration membrane has a small pore diameter,which can completely intercept algae and microorganisms,improve the anti-pollution ability,and increase the maintenance cleaning cycle from 7 days to45〜50 days.The siphon water production with low liquid level difference was real­ized,and the 2 m water head from the membrane tank to clean water tank can meet the design wa­ter yield.The water production needn^pumped by water pump,which can save energy and save
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water while ensuring the water quality and the water production are improved,thus creating a bet­ter economic effect.
Keywords:Siphon membrane technology;Water and energy saving;Low temperature and low turbidity;Algae removal
〇前言
随着城镇的快速发展及人民生活水平的改善,对供水的需求量及供水水质要求也在进一步提高,促使
新技术、新工艺和新设备在净水厂升级改造中 得到应用。净水厂升级改造的目标是在确保供水安 全及供水量的前提下,合理降低运行能耗,提高产水 率以实现节能节水[1]。其中虹吸浸没式超滤膜工艺 因其产水水质优良、电耗低[2],在净水厂升级改造中 发挥了越来越重要的作用。
1工程概况
环湖水厂始建于2014年,占地2. 1万m2,原水 取自泰安市大河水库,原水浊度波动较大,暴雨时油 度激增,存在着季节性的藻类暴发现象,春秋季暴发 蓝藻、绿藻.冬季暴发褐藻,同时冬季原水还存在着 低温低浊现象。
环湖水厂初建时采用PV D F膜,该膜抗污染性 能较差,迄今膜污染已较严重,产水通量较小,导致 产水量不足,且采用抽吸泵抽吸产水,运行跨膜压差 达20〜40 kPa,进一步加剧了膜污染。膜经过清洗 产水量虽能短暂达到原设计产水量2万m3/d,但经 过一段时间后膜污染重新快速累积,导致大部分运 行时间内产水量无法达到设计产水量,实际日供水 量在1.2万〜1.5万m:i/d,不能满足用水高峰时水 量需求。冬季水温低时产水量不足问题更突出,冬 季实际供水量不足1万m V d。采用抽吸杲产水,运 行能耗较高,且由于抽吸泵已经达到扬程极限,损耗 严重,6台抽吸泵已有3台损坏,进一步增加了运行 成本。
鉴于上述情况,环湖水厂决定对膜车间进行升 级改造,提高产水量,同时摒弃泵抽吸产水的方式,采
用虹吸方式产水,实现节能。选择抗污染性能优 良、产水通量大的浸没式热法PV D F超滤膜,经过 长时间的中试实验,验证在环湖水厂原水水质波动 较大的情况下膜长期虹吸运行的效果.确定运行最 佳参数.最终形成了升级改造的技术方案。改造工程在原有的膜滤池上进行,没有新增占地面积,膜滤 池到清水池的虹吸水头为2 m,改造后设计产水量 为3万m V d。项目开工时间为2019年3月,项目 主体工程于2019年7月完工。
改造后环湖水厂的产水工艺流程如图1所示,原水依次进人絮凝池及斜管沉淀池进行絮凝沉淀,然后进人虹吸膜滤池,最后进人清水池消毒。同时 针对水源季节性藻类暴发的现象.可选择性启用前 加氯、加高锰酸钾、加粉末活性炭等预处理.减轻藻 类对后续膜组件的污染,减少膜的水力反冲洗和化 学清洗频次,更好地保障虹吸膜系统的运行。
P A C粉末活性炭
图I改造后环湖水厂工艺流程
Fig. 1Process of treatment process after transformation of
Muanhu Water Treatment Plant
2工程设计
2.1设计要求
处理规模3万m:7d,产水方式为虹吸产水.产 水率大于等于95%。产水水质指标要求见表1。
表1产水水质指标要求
lab. 1Requirements for water quality indicators
检测项目指标
浊度/N T U<0• 1
p H值  6. 5〜8. 0
大肠杆菌去除率/%99. 99
该边
菌落去除率/ %99.99
2.2工程改造内容
2.2. 1折板絮凝池
絮凝池容积为178 m3,两组并列运行。产水 3万m V d时停留时间约为17 min,水头损失为0.7 m。通过现场测试,将单侧絮凝池处理水量提
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升至700 m7h运行时,第一块折板被没过,因此加 高第一格絮凝池的折板〇.25 m,保持水流能够上下 折返。
2.2.2斜管沉淀池
斜管沉淀池容积为345 m3,两组并列运行,设 计产水量3万m3/d,表面负荷10. 6 m3/(m2.h)。为了适应水量增加及提高絮凝沉淀的效果.增加1 920 m m X300 m m X450 mm指型槽 12 个,增加 950 m m X300 m m X450 m m指型槽8个,增加过流 面积,降低斜管沉淀池表面负荷。
2.2.3虹吸膜滤池
拆除原有的膜组件、膜架等,对原有的6格膜滤 池进行原位改造。在原有产水管道上增加虹吸产水 旁路,安装D N400气动调节蝶阀,安装压力变送 器,根据膜滤池液位和流量智能化调节虹吸管路阀 门开度,虹吸管路上设有抽真空装置以维持真空度. 实现虹吸产水。单格膜滤池尺寸4.3 m X3.8 m,膜 设计产水通量为30 L/(m2*h),单格膜池装填膜面 积7 638 m2。改造后单格膜滤池实景如图2所示。
图2单格膜滤池实景
Fig. 2 Image of single membrane tank
膜滤池采用热法PV D F中空纤维膜.膜结构电 镜图如图3所示。其结构特点是:断面为三维互穿 网络,非对称型孔结构.膜外表面孔径最小.从外向 内孔径逐渐增大.内表面孔径最大:3:。膜外表平均 孔径8 rnn.外表面小的孔径实现了高的截留精度,细小颗粒截留在膜的表面,而不进人内部结构,易被 清洗,经中试验证可以应对由于沉淀池负荷增大引 起的来水浊度的升高,从而保持稳定的产水水质;而 内表面大的孔径则实现了高的水通量。这种结构的 膜完全可截留藻类及微生物,具有在低压差下保持 高通量稳定产水的特性.最适于在低水头下的虹吸运行,特別是在冬季原水水温低的情况下仍能保持 较高的产水通量,同时具备较好的抗污染能力。
图3中空纤维膜SEM
Fig. 3 SEM of hollcm fiber membrane
2.2.4药洗系统
原系统未配备清洗药液中和系统,本次改造增 加了清洗药液中和系统,对膜滤池清洗药液中残留 的化学品中和处理,减少化学品排放危害。增加相 应的自控程序,实现药洗系统加药一清洗一中和全 流程的自动控制。
2.2.5自动控制系统
为了保证虹吸产水的稳定运行.环湖水厂改造 的同时对膜系统的自动控制系统也进行了升级改 造。自动控制系统包括膜系统、产水系统、气水反洗 系统、维护性清洗系统、恢复性清洗系统及完整性检 测系统等,其自动控制系统设置一个P L C总站、每 个膜池及公用设备有独立的PI丄'子站,通过以太网 进行连接。
在自动控制系统完善升级的同时,优化了运行 程序。自动控制系统通过先进的检测调控手段,对 膜的污染状况进行在线监控_实时调整膜的运行参 数及维护清洗方案,保证虹吸产水的稳定性。优化 产水步序.降低系统排水量,提高产水回收率。
3工艺及运行效果分析
环湖水厂的浸没式超滤膜工艺主要包括产水、气水反洗、曝气、维护性化学清洗与恢复性化学清洗 等流程。产水周期为1.5 h,反洗时间为100 s;维护 性清洗周期为45〜50 d:产水量达到设计产水量3 万m3/d,用水高峰期时产水量可达到3.5万m V d;膜滤池到清水池的2 m虹吸水头即可满足设计产 水量:运行跨膜压差为5〜12 kPa,维持在较低的水 平;产水平均回收率超过97%。
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图4跨膜压差
Fig. 4 Transmembrane pressure
从图4可以看出,在一个维护性清洗周期内,初 始运行跨膜压差为5〜6 kPa,当跨膜压差达到10〜12 k P a时.进行维护性清洗,经周期性的清洗.跨膜 压差能恢复到5〜6 kPa。综合来看,跨膜压差处于 较低的水平.说明虹吸膜系统运行稳定.膜污染程度 较轻•设计运行参数合理。环湖水厂升级改造后运 行一年多以来,由于膜抗污染能力较强,尚不需进行 离线化学清洗。
3.2日最局产水量
改造后环湖水厂日最高产水量随运行时间变化 如图5所示,根据每日用水需求情况,日最高产水量 为1 019〜1 601 m:V h,达到设计产水量3万m V d,
图6原水及产水浊度
Fig. 6 Turbidity of raw water and produced water 环湖水厂原水浊度波动较大,暴雨等极端天气 下原水浊度可攀升至42. 53〜124. 67 N TU,冬季低 温低浊时原水浊度一般为4.85〜13. 28 NTU。无 论原水浊度如何波动.膜滤池出水浊度一直维持在0.01〜0.08 N TU,大部分情况维持在0.05 NTU 以下。这表明在原水水质发生急剧变化.絮凝和沉 淀池负荷增大的情况下,产水水质亦能维持稳定,表 现出优
越的截留性能。
采用《生活饮用水标准检验方法》(GB/ T 5750. 4 —2006)检测水质指标,膜滤池出水中的浊 度、无机物、度、耗氧量以及细菌总数等指标均远 低于国标限值.未检出藻类及微生物,其余指标也优 于国标的要求。
最高峰时产水量达到3.5万m3/d。冬季实际产水 量能达到并超过3万m:7d。
曰期
图5日最高产水量
Fig* 5 Daily maximum water yield with running time
3.3产水水质
浊度是重要的水质指标。原水和膜滤池产水浊度均由在线浊度仪进行实时测试。改造后 工艺运行期间原水浊度及膜滤池产水浊度情况如图6所示。
工程运行以来,实现了不新增占地的情况下产 水量提高两倍以上,同时实现了虹吸运行。在冬季 原
水呈现低温低浊现象的情况下能保证产水量并保 持较低的跨膜压差;原水浊度在4.89〜124. 67 N T U范围波动时,产水浊度为0.01〜0.08 N TU,大部分情况下维持在〇.〇5 N T U以下,产水水质 优良。
经更换之后的热法PV D F超滤膜经周期性维 护性清洗后.跨瞋压差均能恢复到初始状态,在整个 生命周期内,运行所需虹吸水头均不会超过设计值。
3.1跨膜压差
跨膜压差指超滤膜产水过程中膜两侧的压力 差,是表征超滤膜运行状态的一个重要参数。在相 同的膜通量下,跨膜压差越低,表明膜的透水能力越 强。跨膜压差的大小决定了系统运行能耗的高低, 是膜水厂重点监测的参数。环湖水厂已改造的6格 膜滤池中,毎格膜池运行丁况稍有不同.以6#膜滤
池为例,对跨膜压差进行分析。图4为6#膜滤池 跨膜压差随运行时间的变化图。
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2018年冬季(改造前)■2019年冬季(改造后)
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15
时间/d
2025 28
图8
抽吸泵输出功率变化
Fig. 8 Output power of suction pump
在一个清洗周期内,抽吸泵频率由35 H z 逐渐变 化至45 Hz ,输出功率由6. 5 kW 变化至13. 5 kW ,在 一个清洗周期的后3天,由于膜污染累积严重,泵扬 程已到达极限,抽吸泵频率达到45 Hz ,输出功率达 到13. 5 kW ,此时只能通过维护性清洗重新恢复产 水通量。如短时间产水量较大的情况下,抽吸泵的 频率也会到达较高的数值。而冬季膜污染情况更为 严重,抽吸泵频率长时间保持在45 Hz 。
每台抽吸泵平均输出功率为10. 5 kW /h ,6台 泵年消耗电量为551 880 kW ,改造后的膜滤池利用 膜滤池与清水池之间的液位差进行虹吸产水,再无 泵抽吸的电耗,每度电按0. 8元计,则全年节约电费 约 441 504 元。1    2    3    4
5
6 7 8
9
10 11 12 13
周期
图7 4±t 膜滤池改造前后冬季产水置 Fig. 7 Water yield of 4 ^ membrane tank before
and after transformation 表2
抽吸泵频率变化
Tab. 2 Frequency variation of suction pump
时间第一周期 频率/Hz 第二周期 频率/Hz 第三周期 频率/Hz 第四周期 频率/Hz 第1天35. 235. 635. 435. 5第2天36. 336. 637.036.4第3天38. 638.839. 138. 9第4天40. 941.041.340. 8第5天45.045.045.045.0第6天45.045.045.045.0第7天
45.0
45.0
45.0
45.0
3.4膜污染情况分析
改造前采用泵抽吸产水,由于泵的吸力较大,水 中的污染物比较紧密地附着在膜的表面,形成致密 的滤饼层,反洗效果不好,膜污染严重,维护性清洗 周期为7 d 。改造后采用虹吸方式产水,跨膜压差较 小,膜表面形成的滤饼层较为疏松,经反洗之后污染 物大部分能除去,保持膜的污染在较轻的程度,维护 性清洗周期从7 d 延长至45〜50 d ,减少维护性清 洗和恢复性清洗的次数,降低了膜清洗费用。3.5改造前后冬季运行情况
改造前环湖水厂产水量无法达到原有的设计 产水量2万m 3/d ,在冬季原水呈现低温低浊时产 水不足的问题更突出.其原因是环湖水厂冬季水 温较低,水温最低达到3.2 °C ,水温降低,原水的 粘度升高,水透过膜的阻力增大;另一方面,环湖 水厂冬季原水呈现低浊特点,冬季原水浊度为4. 85〜13. 28 N TU ,絮凝沉淀效果差,导致膜污染 严重,跨膜压差增大。原有的膜滤池采取低通量 运行模式控制膜污染,导致产水量不足,无法满足 用水量需求。
以7天为一个统计周期,4 #膜滤池改造前后冬 季每个周期产水量平均值如图7所示。横坐标为每 年冬季从12月1日起至次年2月27日,每7天作 为一个统计周期,纵坐标为每个统计周期内的平均 产水量。从图中可以看出,改造前的2018年冬季 (2018年12月至2019年2月),4 #膜滤池产水量 为50〜65 m 3/h ,大部分时间维持在55〜60 m 3/h ,6 格膜滤池总产水量低于1万m 3/d 。改造后的2019 年冬季(2019年12月至2020年2月),4 #膜滤池 产水量大幅度提升,单格膜滤池产水量达173〜 231 m 3/h ,大部分时间为180〜210 m 3/h ,6格膜池 总产水量达到3万m :7d 以上,在冬季水温较低的 情况下可以满足用水量需求。4
经济效果分析
视频直播技术方案
4.1节能效果
改造前环湖水厂使用6台泵进行抽吸产水,每 台泵额定功率为18.5 kW /h ,对抽吸栗的频率进行 记录,统计2018年6月内的4个维护性清洗周期的 频率变化,如表2所示,相应的输出功率如图8
所示。
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