精盐水试用小结

盐水试用情况小结
为减轻企业环保压力,经公司组织专题讨论,在不改变现有工艺装备的情况下化盐工序于 20091222日开始试用精盐水,1228原料精盐水供应正常,在试用过程中,车间、班组加强了各项指标的监控,对异常现象积极开展分析,并调整了部分控制手段,现将试运情况小结如下:
一、原料精盐水质量分析情况
原料精盐水、原卤质量分析统计对比表
名 称
指标
分 析 值
原卤分析
最大
最小
平均
1
NaCl,g/L
310
317
310
310.96
290.56
2
Ca2+
mg/L
6.0
7.20
0
0.87
1050
Mg2+
5.00
0.30
1.80
90
3
SO42-,g/L
6.0
5.13
2.03
4.28
5.85
4
固体悬浮物(SS,mg/L
5.0
46.0
7.0
26.2
/
5
NaOH,g/L
0.2~0.6
0.73
0.36
0.48
/
6
Na2CO3,g/L
0.3~0.6
0.77
0.26
0.56
/
7
总铵(NH4+,mg/L
4.0
7.20
1.20
2.35
19.6
8
无机铵(NH4+,mg/L
1.0
2.10
0.2
0.84
4.01甜菜斑蝇
9
氯酸盐(ClO3-,mg/L
4.0
0.6
0.2
0.32
t型槽铣刀
/
10
(Fe3+),mg/L
0.2
0.6
0.04
0.22
/
11
硅(SiO2计),mg/L
2.0
2.3
0.5
1.19
/
由原料分析报告显示,原料精盐水中Ca2+Mg2+杂质含量除试用初期出现超标外, 11日之后钙、镁总量均在4.0mg/L以下,特别是SO42-比预期值5.0g/L要低一些;两碱性偶尔有超标现象,对中间体指标控制会带来一定影响;和原卤相比总铵、无机铵明显下降;存在的主要问题是固体悬浮物含量和原料标准相比明显超标,这是减废的不利因素。
二、使用精盐水对中间体质量产生的影响
1隔膜电解用精盐水Ca2+Mg2+杂质含量略有上升
试用精盐水前隔膜电解用精盐水Ca2++Mg2+杂质含量在(0.730.86mg/L织物柔软剂之间波动。
使用精盐水初期,因进入道尔的粗盐水中悬浮物密度太小,不利于粒子间的相互吸附,难以在凝聚剂的作用下形成易于沉降的大颗粒,降低了沉降速度;另在工况发生变化时,操作人员对道尔排泥量及泥封层控制经验不足,道尔澄清桶出水透明度明显变差,隔膜电解用精盐水Ca2++Mg2+杂质含量有所上升,在(0.732.00mg/L之间波动,最高时钙镁总量达3.16mg/L,这是影响隔膜电槽稳定运行的不利因素。
为改善盐水质量控制,车间对改良道尔排泥频次作了硬性规定:当道尔减速机运行电流小于1.4A时,每天白班排泥一次,并由值长、班长加强排泥监督。目前,隔膜电解用精盐水Ca2++Mg2+杂质含量在0.98mg/L左右波动,但盐水透明度仍不理想。
2、电解用精盐水含铵量得到有效控制
电解盐水铵含量及NCl3含量统计对比表
项  目
使用精盐水前
使用精盐水后
最大值
最小值
平均值
最大值
最小值
平均值
原卤总铵        mg/L
32
9.2
19.6
原卤无机铵      mg/L
5.8
2.7
4.01
精盐水总铵      mg/L
7.20
1.20
2.35
精盐水无机铵      mg/L
2.10
0.2
0.84
隔膜精盐水总铵    mg/L
7.0
2.1
4.79
2.9
1.5
2.3
隔膜精盐水无机铵    mg/L
3.9
1.1
2.4
1.2
0.3
0.74
离子膜一次盐水总铵  mg/L
3.9
1.3 测量空间
2.23
2.4
1.5
1.87
离子膜一次盐水无机铵 mg/L
1.4
0.46
0.82
0.8
0.3
0.6
隔膜NCl3            μg/g
56
14
36.4
23
8
13.6
离子膜NCl3      μg/g
20
4
10.93
10
3
5.8
从上表可以看出,用精盐水替代原卤后,一方面原料带入的铵量减小,另一方面因ADC回收纯碱使用量大幅下降,使盐水中的总铵及无机铵得到了有效控制,中NCl3也有显下降,这一点在隔膜系统中体现更为突出。
3、离子膜电解用盐水钡含量有上升趋势
    因改良道尔沉降效果差,会同步将少量BaSO4带入电解系统,甚至通过回收盐带入离子膜系统。从近期凯膜酸洗周期缩短、21日隔膜电解盐水预热器中沉积有酸碱不溶物及二次盐水中含Ba2+不稳定,时有超标现象均反映上述问题。
离子膜二次盐水硫酸根及钡含量跟踪数据
日期
12.31
1.7
1.13
1.14
1.21
1.28
1.29
2.3
2.4
SO42-  g/L
1.84
1.74
1.93
1.93
3.19
4.25
4.83
3.52
4.35
Ba2+ mg/L
0.0264
0.0078
0.0344
0.0057
0.0425
0.0114
0.0003
0.0786
0.0057
4、废泥组份发生明显变化
废泥组成统计对比表
项  目
使用精盐水前
使用精盐水后
最大值
最小值
平均值
最大值
最小值
平均值
废泥含盐        %
16.30
6.60
8.89
10.12
9.11
7.10
废泥含钙采集程序        %
16.60
11.16
5.90
8.00
0.43
3.08
废泥含镁        %
5.95
0.3
1.59
0.76
0.05
0.41
废泥含水        %
16.80
7.8
12.08
10.10
9.09
9.47
    从上表可以看出,使用精盐水后,废泥钙、镁量明显降低,含湿量及含盐量均有不同程度的下降,能对降低盐耗发挥积极作用。
三、使用精盐水后各项原辅材料消耗变化及废泥产生量
5、各项原辅材料消耗变化及废泥产生量统计对照表
项目
隔膜
离子膜
11
12
1
11
12
1
碱产量  t
5555.424
6621.44
5815.235
3837.705
4175.859
3515.209
盐耗    t/t
1.555
1.485
1.548
1.525
1.444
1.519
氯化钡  kg/t
36.45
39.01
26.01
36.58
39.16
25.91
商品纯碱 kg/t
7.166
7.783
3.556
回收纯碱 kg/t
25.021
25.070
0.586
淡碱  kg/t
7.46
7.32
1.64
盐酸  kg/t
10.890
10.572
10.490
184.49
191.1
195.44
亚硫酸钠 kg/t
1.303
2.390
2.543
三氯化铁 kg/t
0.130隐框窗
0.096
0.085
TXY  kg/t
0.041
0.042
0.026
蒸汽  t/t
0.124
0.129
0.140
0.124
0.129
0.140
工业水 t/t
0.203
0.252
0.219
0.203
0.252
0.219
钡泥  kg/t
38.73
27.43
25.17
38.73
27.43
25.17
钙泥  kg/t
69.14
48.26
28.07
69.14
48.26
28.07
消耗分析:因12月份为精盐水替代原卤的过渡期,且盐水计量失准,下面以11月份数据作为参照。

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