焦化废水处理硫方法

焦化废水处理硫方法
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一般状况下焦化企业不是很关注焦化废水中硫(SCN-)的含量,也很少检测此指标,但依据现场数据分析和理论讨论发觉,SCN-是影响焦化废水生化处理脱氮的主要因素。宁钢焦化厂提标改造后生化处理系统运行不稳定,对此进行分析排查,确定硫是关键影响因素。为了对废水中的硫进行有效去除,在生化系统前增加了预脱氰池,以保证生化系统稳定运行。
1、存在问题
宁波钢铁公司焦化厂酚氰废水处理站一期工程于2022年6月投运,设计处理力量75m3/h,采纳OAO工艺,排放废水满意GB13456—1992《钢铁工业水污染物排放标准》中的一级标准要求;后依据GB16171—2022《炼焦化学工业污染物排放标准》表3要求进行了提标改造。
详细改造内容如下:
(1)生化段改造为HLA+O1-A/O2工艺。
(2)后处理改为二级加药沉淀工艺。
(3)新增深度处理段,由臭氧接触氧化、中间水池、曝气生物滤池、多介质过滤、活性炭过滤、清水池组成。
提标改造工程于2022年9月进行调试并投用,部分水质指标并没有达到设计要求,后经过多方排查发觉焦化废水进水中的硫是影响提标改造后水质指标特别的关键。当时提标改造设计并没有考虑硫对系统的影响,但是通过现场数据分析和理论讨论,发
觉SCN-是影响后续生化处理系统脱氮的主要因素,而且SCN-的生化降解需要足够的水力停留时间,并受废水中挥发酚浓度的直接影响;另外,SCN-降解后的产物主要是氨氮,增加了脱氮负荷,未完全降解的SCN-又会抑制硝化菌的活性,使整个生化系统消失连锁抑制反应,最终影响整个生化系统的处理效果。
2、解决方案
针对酚氰废水中硫含量高且不稳定的状况,必需对现有系统进行工艺改造,经过工艺技术论证后确定在现有工艺基础上增加1套预脱氰系统,工艺流程见图1。
(1)曝气脱氰池改造。原有初曝池改造为曝气脱氰池,增加曝气管336m。
(2)曝气脱氰沉淀池改造。将现有未投入使用的沉淀池2改造为曝气脱氰沉淀池,增加1台中心传动刮泥机,2台污泥回流泵,2
配置管理系统台消泡泵。
(3)管路改造。将气浮器出水连接到曝气脱氰池,预脱氰池出水自流到脱氰沉淀池,沉淀池底部污泥回流到预脱氰曝气池,脱氰沉淀池出水满流到HLA池,另外保持气浮池到HLA池管路不变。
图像火焰探测器3、调试状况
3.1 调试步骤
(1)调试小组依据前期的脱氰池生物菌培育方案由沉淀池分批向脱氰池输送泥水,在确保不影响原酚氰生化系统运行状况下分3次将总计约1500m3的生化污泥送进脱氰池,此期间原生化系统运行稳定无特别。
(2)2天后向预脱氰池补充工业水约300m3,此时预脱氰池3廊道基本满流。开启脱氰池污泥回流泵并微开曝气进行内部循环,确保脱氰池生物污泥匀称及活性,期间持续补充工业水至脱氰池满流。因脱氰池生化污泥较多,刚开头曝气就发觉预脱氰池泡沫较多且不行控,通过调整曝气管阀门掌握预脱氰池曝气量,同时开消泡液回流泵对系统泡沫进行消泡。
(3)逐步提高进入预脱氰池的气浮池来水量,掌握脱氰池溶氧在2%~5%,期间化验各项指标正常,脱氰池出水氨氮、COD、硫都有所下降,但系统的碱度也消失肯定下降。
(4)稳定1周后将脱氰池系统进水提高至5m3/h,溶氧仍掌握在2%~5%,检测各项指标比较稳定,但脱
gff全贴合技术氰池曝气硝化反应后碱度下降较快,马上向脱氰池匀称加1t纯碱,以后依据碱度连续向脱氰
系统补充碱源。预脱氰池系统逐步趋于稳定,1周后逐步提高脱氰池进水量直至满负荷运行(35m3/h),检测各项指标正常、稳定,预脱氰池各指标基本达到设计要求。
3.2 调试过程中存在的问题
kns(1)脱氰池生化污泥浓度较高,SV30超过60%。
(2)刚开头风量不好调整,要在保证原生化系统稳定状况下做好溶氧掌握。
(3)泡沫较多不好掌握,风管开很小的状况下消失了泡沫溢流现象,因此各个廊道风管要分别开,开头只开三分之一,后续开一半。jumper2
(4)脱氰池硝化反应后碱度下降明显,影响系统运行,之前方案考虑不周。
(5)调试过程中原方案加葡萄糖,依据脱氰池实际运行状况不需要投加,系统本身碳源可以满意脱氰池要求。
(6)脱氰池进水指标波动对系统有肯定影响,化验跟踪不足。
4、结语
宁波钢铁公司焦化厂酚氰废水处理系统提标改造后系统运行不稳定,没有达到设计要求,通过对进水指标进行排查分析,最终确定硫是影响脱氮的关键因素。为了去除废水中的硫,增加了预脱氰系统,预脱氰系统投用后各项技术指标基本达到了设定目标,整个废水酚氰生化处理系统稳定性明显提高。在预脱氰池满负荷运行状况下,COD脱除率达40%~45%,氨氮基本不变(部分硫转化为氨氮),硫脱除率达45%左右。
通过改造与调试,有效掌握了后续生化系统硫含量,为后续的酚氰废水生化处理系统稳定运行供应了保障,给焦化行业酚氰废水处理供应了借鉴。
一般状况下焦化企业不是很关注焦化废水中硫(SCN-)的含量,也很少检测此指标,但依据现场数据分析和理论讨论发觉,SCN-是影响焦化废水生化处理脱氮的主要因素。宁钢焦化厂提标改造后生化处理系统运行不稳定,对此进行分析排查,确定硫是关键影响因素。为了对废水中的硫进行有效去除,在生化系统前增加了预脱氰池,以保证生化系统稳定运行。
1、存在问题
宁波钢铁公司焦化厂酚氰废水处理站一期工程于2022年6月投运,设计处理力量75m3/h,采纳OAO工
艺,排放废水满意GB13456—1992《钢铁工业水污染物排放标准》中的一级标准要求;后依据GB16171—2022《炼焦化学工业污染物排放标准》表3要求进行了提标改造。
详细改造内容如下:
(1)生化段改造为HLA+O1-A/O2工艺。
(2)后处理改为二级加药沉淀工艺。

本文发布于:2024-09-20 16:47:13,感谢您对本站的认可!

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