矿热炉(电弧炉)电极压放困难、电极过烧、电极消耗过快原因与处理办法(附14个案例详解)

电极压放困难、电极过烧、电极消耗过快
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原因与处理办法
(附14个案例详解)
1、电极压放困难
电极压放困难是指液压系统压力正常的情况下,电极压放不下来。
1.1电极压放困难的原因
①电极筒生锈,与导电元件粘死了。
[案例]某电石厂25500kVA密闭电石炉,安装后两年多没有启动,电极筒生锈严重,启炉时,液压系统压力正常,压放缸夹钳夹紧力也正常,后来打开防护屏,拆下接触元件,发现电极筒与元件全部生锈粘死了。后来把所有的元件元件全部拆洗,并在电极筒筋翅上滴上机油,才使电极压放下来,等电炉开正常后所有老电极筒用完,到新电极筒时电极就很容易压放下来了。
②电极把持系统不绝缘,致使电极筒刺坏漏糊,凝固后把底部环与接触元件和电极筒粘死,压放不下来。
[案例]某电石厂33000kVA密闭电石炉,运行四年多来电炉没有大修过,三相电极绝缘系统严重老化,电炉送电过程中就发现防护屏内打弧,不时有火星冒出,不一会三角区防护屏内产生大量的黄烟,并开始着火。发现情况后,立即停电,打开炉门检查,发现底部环以上漏糊,后来把接线改成星型接法最低档送电十几个小时,糊不漏了,但电极又压放不下来,停炉后打开防护屏检查,发现防护屏内底部
环以上,全部是烧硬的电极糊,几组元件烧坏,电极筒铁皮、筋翅烧烂,电极筒、接触元件、底部环和电极糊粘接成一体。后来将电极糊全部掏出,电极绝缘全部检修完才恢复正常。
③电极过烧,致使电极筒、接触元件烧坏,挂在底部环上压不下来。
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[案例]某电矿30000kVA电石炉运行两年多,一直大电流(90一120kA)、低电压操作(相电压50一60V),有功功率低(15000一17000kW),功率因数小(0.5以下),电极工作端长度过长(2.3m以上) ,三相电极轮流出现过烧、卷铁皮、烧筋翅、烧元件而电极压放不下来等各种事故。后来采用另一种操作模式,将电流控制在75kA以下,二次电压开到95V以上,有功开到25000kW以上,存在的各种电极事故都得以解决。
④压放缸夹紧力不够,夹钳磨损。压放油缸的夹紧力不够,夹钳磨损后,压放电极时,夹紧缸的夹钳在电极筒筋翅上打滑,电极压放不下来。
⑤导电元件夹紧力过大,超过电极自重和压放缸的摩擦力,造成电极压放不下来。
[案例]某电石厂25000kVA电石炉,在压放电极过程中发现电极每次的实际压放量比设定的20mm都长出5一8mm,甚至达到30mm。原因是导电元件夹紧力不够,导致电极下滑造成电极软断事故,后来打开防护屏,调整导电元件的夹紧力,结果不按设备检修规程调整,夹紧力调得过大,送电后又导致电极压放不下来,打开防护屏后再重新调整了一次,电极才压放下来。
⑥电极筒制作尺寸有问题,精度不符合工艺要求;对接电极筒时,上下电极筒不同心、垂直,上下电极筒筋翅不焊接,上下电极筒接缝部按工艺要求打磨都会造成电极压放不下来。
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⑦压放系统油路堵塞、漏油或设备故障,造成电极压放不下来。
⑧电气设备有问题(如控制阀故障)。
除此之外,电极烧结时排出的碳化物在压力环与电极之间烧结、导电鄂板上端卡进电极壳内、导电鄂板与拉杆脱离、上摩擦环抱紧力小这些任何一种可能都有可能导致电极压放困难,后面的这几种情况一旦发生就应该及时停电进行处理。
1.2电极压放困难的预防及处理
①严格按工艺要求制作电极筒,对接电极筒时的精度必须符合工艺要求。
②防止电极筒发生卷边;严格按工艺要求控制好电极的长度、压放量和压放时间间隔
③预防电极过烧:及时处理设备故障,禁止设备带病作业。
④提起电极,打开护屏,割掉电极筒卷边,把过烧电极放到底部环以下。
⑤提起电极,打开护屏,清理电极糊硬块;处理带病设备。
竖流沉淀池2、电极过烧
2.1电极过烧的原因
①电极糊质量
电极糊指标与炉型不匹配,电极糊挥发分含量过低,软化点太低,
rta 飞致使电极烧结过快,造成电极过烧:电极糊灰分含星太低,电极消耗速度慢烧结速度快,造成电极过烧。
[案例]某电石厂300kVA密团电石炉,开炉期间使用挥发分含星13.0%的电极糊开炉,开炉期间设备事故多,炉况长时间不正常, 二次电压低,负荷时开不起来有功功率低,电极消耗慢,压放少,三相电
极轮流出现过烧、烧电极简筋翅等现象。后来将电极糊挥发分含量调整到13.8%,问题得以解决。某电石厂25000kVA密闭电石炉,开炉时要求使用灰分合量2.0%以下的电极糊,电炉转让正常后老产生电极过烧、卷铁皮、压放不下来等故障,分析过很多原因,始终得不得解决,后来分析其电极消耗很慢,然后改用灰分含量4%以下的电极糊,问题解决了。
②电极过长,长时间不压放电极,电极在导电夹(铜瓦)里滞留时间过长,造成电极过烧。
[案例]某电石厂25500kVA密闭电石炉,操作时因测量电极工作端的长度不准确,发现时电极工作端长度己经长达2.8一3.2m,为了加快电极消耗,最长时电极有三天时间(72h)没有压放,电极长度是消耗短了,但电极又过烧了,烧坏了电极筒的铁皮和筋翅,导致电极压放不下来,被迫停电炉,打开防护屏处理后才恢复生产。
gps信号放大器③底部环密封烧坏穿火:把持系统不绝缘,产生电极局部发热:导电夹夹紧力不够,致使导电夹和电极筒接触不良而发热;导电元件磨损严重,表面拉伤严重,产生大量凹槽,与电极筒筋翅的接触面积变小,导致导电面积不够而发热,造成电极过烧。
[案例]某电石厂48000kVA密闭电石炉,不注重三相电极的密封,在三角区防护屏内经常有明火穿出,原料粉末大,炉压很不稳定,过一段时间三角区防护屏内就冒黄烟,造成电极局部过烧,烧坏筋翅,电极压放不下来,打开防护屏,发现护屏内的密封材料基本烧空,检修完将密封材料全部填实至防护
屏的顶部,送电后无论炉压怎么波动,防护屏内不再冒火,电极再也没有出现过局部过烧事故。
④电炉直低负荷运行,操作电流大(二次电流),电压低,功率因数过小,做功差.电板烧结速度大于消耗速度。
[案例]某电石厂3000VA电石炉,试生产两年多,直低负荷、大电流。低电压运行,功率因数小、做功差,三相电极轮流发生电极过烧事故,停炉处理后,提起电极又要压放电极,导致电极过长,被迫炸断电极,反反复复,生产-直不正常。后来改变操作方式,将二次电流由原来95kA以上控制在75kA以下,将二次电压由原来60V左右提高到95V以上.有功功率由原来700W左右提高到5000kW以上:功率因数由原来0. 6左右提高到0.9以上,电炉彻底解决了存在的所有问题,生产步入了正常轨道。
⑤长时间超负荷运行,致使料面温度过高,没有及时处理。
[案例]某电石厂40500kVA密闭电石炉,长时间超负荷运行,长时间不处理料面(最长有10天时间),炉气温度达800°C以上,结果导致三相电极均压放不下来,打开防护屏检查,发现三相电极都过烧,电极筒铁皮和筋翅都烧坏,检修处理后送电,要求其每24h处理料而一次,烟气温度必须控制在600°C以下,执行后电极过烧事故得以解决。

本文发布于:2024-09-22 04:10:41,感谢您对本站的认可!

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