630高炉方案(1概述)

630m3高炉生产组织方案
一、 概述
开炉前几项重点工作:
1、 1号炉停炉前15天开始备落地烧结矿,要求含[Ti]尽量低,建议用巴西精粉代替南非精粉,各主要原燃料用量如下:
巴西精
钮曼粉
海南粗
烧结煤
烧结矿
PB块
喷吹煤
焦炭
变压器防盗报警器烧结配矿
18%
48%
10%
3.9%
高炉配比
85%
15%
140kg/t
420kg/t
15天用量(吨)
8716
23242
4842
1888
38293
7630
3843
17774
说明:1、其余物料消耗与正常生产相同。
      2、日产量按1830吨,返矿率按9%,返焦率按7%计算
2、 提前23天热风炉具备烘炉条件(具体要求见热风炉烘炉方案)
3、 提前10天高炉具备烘炉条件(具体要求见高炉烘炉方案)
4、 开炉料及第一周物料总需求量如下
巴西精
钮曼粉
海南粗
石灰
石灰石
烧结煤
PB块
海南块
一级焦(毛)
喷吹煤
单位
贝雷梁吨
总耗量
2770
7389
1539
1000一气学院
924
600
300
大蒜破瓣机
1200
5472
500
说明:烧结碱度按1.85,烧结矿按90%,PB块矿按2%海南块按8%计算
5、 热风炉及高炉烘炉期间,炼铁需增加煤气消耗量1000-15000m3/h,届时送外网煤气量应根据烘炉进度进行限制。
6、 开炉后由于[Si]高,流动性差,需放干渣2-5炉。隧洞衬砌
7、 铁水过撇渣器后,因[Si]高,需铸铁3-4天。
8、 开炉期间因铁水流动性差,铁水罐容易粘结,需备铁罐砖5套应急。
9、 热风炉烘炉前,热风工需补员3人;高炉烘炉前,上料工需补员3人,以满足烘炉期间现场操作需要。
10、 高炉开炉达产后,由于块矿球团用量大幅增加,须把落地烧结矿移到1#料场,蛇纹石、硅石运走腾出地方才能满足生产需要。    二、开炉前后节点计划
1、按照公司计划2#高炉(630m3)定于2016年1月10日开炉,以此推算,高炉开炉前生产准备各重要节点计划如下:
(表一)
线路模拟器
重要节点
时间
2#高炉风量(m3/min)
煤气发生量(m3/h)
炼铁自用煤气量(m3/h)
备注
产量1900吨
1月16日
1480
127000
78300
富氧2000 m3/h
产量1750吨
1月15日
1400
120000
75500
开始富氧
产量1600吨
1月14日
1300
109200
71180
铁水送炼钢
产量1400吨
1月13日
1200
100800
67820
铸铁
产量1200吨
1月12日
1100
92400
64460
铸铁
高炉开始出铁
1月11日6-8点
1050
88000
62700
铸铁
引煤气
1月11日2-4点
1000
84000
61100
高炉点火开炉
1月10日
中班16:00点
0
0
高炉装料及重负荷试车
1月7日
0
0
1号高炉停炉
高炉烘炉
12月31日
120000
85500
新热风炉间断需要10000—15000煤气且不稳定。
转热风炉自身燃烧器烘炉
12月29日
120000
85500
热风炉烘炉(用小烧嘴)
12月18日
120000
80000
热风炉小烧嘴需1000—6000煤气
2、630m3高炉开炉后,由于烧结产量有限(平均日产3050吨),熟料比会大幅下降,对提高产量及维持高炉长期稳定顺行非常不利,加上630高炉单铁口出铁,难以接受高冶强,从全国范围看,该级别高炉普遍水平均在利用系数3.6以下(见表二),因此,建议2#高炉达产后前6个月按照日产2100—2200吨/天(系数3.33—3.5)组织,重点抓好节能降耗,降低燃料比和用料成本。6个月后高炉操作炉型达到最佳状态且新烧结投产后可进行产量攻关,往全国先进水平靠拢。
(转第2部分)

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