印染废水处理工艺流程

印染废水处理工艺流程
    印染废水是较难处理的工业废水之一,它具有COD浓度高、度大、含盐量高、有机物难生化降解及水质水量随时间变化较大(废水间歇性排放)等特点。印染废水处理的最突出问题是度和难降解有机物的去除问题。主要处理方法有生化法、物化法及几种方法的联合使用。该公司的废水来自染、清洗等工段,废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS和度等,正常生产时排放废水中为3000t·d。本工程根据印染废水处理水质特性,采用A/O工艺结合优势菌技术处理废水,工艺流程为:初沉隔油池-调节池-水解酸化-生物接触氧化-沉淀池-清水池-回用水系统
一、工程概况
水解池及一、二氧化池的污泥排入回用污泥池,再用泵入水解池回用,斜管池、砂虑池的污泥通过排泥阀排入剩余污泥池,然后泵到污泥脱水间脱水后外运。
特殊废水      气浮设备
染废水    机械格栅    集水池      初沉隔油池      调节池      中和池
                                        剩余污泥
冷却塔      1#水解酸化池        2#水解酸化池        3#水解酸化池
                                                                      剩余污泥
1#生物接触氧化池      2#生物接触氧化池      反应池        斜管浓缩池
回流污泥池
                                                                     
剩余污泥
砂虑池        清水池        瀑布区      达标排放
                                    泥饼外运      污泥脱水间    污泥浓缩池
二、主要构筑物及设备参数
1.集水池。1座,25mx3.4mx5.2m,其中格栅区4mx1.5mx4.2m。 水力停留时间1.2h。内设9kw潜污泵2台,一用一备。
维夫饼干2.初沉隔油池。1座,25.85mx10.9mx4.55mx7.1m,停留时间2h。内设撇渣器,导出浮油
及浮渣,PLC控制。
3.调节池。1座,25.85mx10.9mx7.1m,其中中和反应池4mx3mx7.1m。水力停留时间12h。内设潜水搅拌机、自动投药系统、4.2kw潜污泵3台两用一备及降温转化电动阀4台、冷却塔2台、温度监控仪1台。
4.水解酸化池。设1#~3#水解酸化池,各2座,1#水解酸化池单池尺寸9mx4.19mx9.1m,水力停留时间3.6h。内设组合填料。2#水解酸化池单池尺寸9mx2.83mx7.1m,水力停留时间2.46h。内设组合填料。3#水解酸化池单池尺寸9mx3mx7.1m,水力停留时间2.61h。内设斜管调料。
5.氧化池。设1#和2#生物接触氧化池,各为2座,停留时间均为6h。1#生物接触氧化池,单池尺寸8.3mx9mx6.4m,停留时间为6h。内部均设多孔填料,底部设散流曝气池。2#生物接触氧化池单池尺寸8.68mx9.0mx5.7mm。
6.沉淀池(含反应池)。2座,单池尺寸4.5mx9mx5m,3座反应池1mx1mx5m,反映时间0.2h,沉淀时间2h。
7.砂虑池。2座,单池尺寸2.6mx5.7mx4.3m,过滤时间1h,内设气、水反冲洗系统,PLC控制。
8.清水池。2座,3mx2.6mx4.3m,水力停留时间30min。内接回用水处理系统。
9.污泥回流池。1座,8.5mx4.8mx7.3m,内设3kw污泥回流泵2台。
10.污泥储池。2座,8.5kwx4.8mx7.3m,内设1.5kw污泥泵3台,两用一备。
三、工程调试及运行。
1.工程调试效果
项目
COD
BOD5
NH3-N
SS
硫化物
石油类
度/倍
PH
水温/℃
抛光毛刷Mg·L-1
P/mg·L-1
进水水质
1200
350
25
397
4.33
7
500
6.2
55
1#水解酸化池
776
265
12
365
3.8
5
80
8.0
拟合直线38
2#水解酸化池
688
203
5
187
移动门3.8
2
65
7.7
35
3#水解酸化池
654
175
5
85
0.5
2
40
7.3
35
1#生物接触氧化池
297
65
5
64
0.2
2
20
7.3
35
2#生物接触氧化池
165
28
6
38
0.2
2
瓦斯抽放系统
20
7.3
35
斜管反应池
69
15
6
30
0.2
2
8
7.3
35
砂虑池
65
15
6
熔炼焊剂
20
0.2
2
8
7.3
35
由数据可知,COD、BOD5、度去除率均达到90%以上,出水水质可达到纺织染整工业水污水排放标准(GB4287-92)一级排放标准。
2.问题及解决方法
(1)水解酸化池,进水水温较高,经调节池调节后水温仍在45—50℃,不利于脱细菌生存。在水解酸化池前增加冷却塔,将水温降至35℃左右。
(2)在生物扩大培养期间优势菌活性不强。通过增加营养液,如猪血、淘米水等,待生物扩培后,再将其投入构筑物中进行驯化。
(3)砂虑池采用快速滤池形式,每次反冲洗时上砂层均留下剩余污泥。在砂层设置排污管,排污管至于砂层上10mm,待反冲洗水位液面低于排污槽后打开排污管进行排泥。
四、工程经济效益分析
    本工程设计日处理能力3000m³/d。目前,由于生产能力有限,来水水量约2500m³/d。直接运行费用1.06元·m³,其中电费0.379元·m³,药剂费0.56元·m³,人工费0.116元·m³。
    工程出水进水回用水处理系统,采用反渗透处理工艺。回用水可作为生产用水、绿化和浇洒道路,回用水按330d·a计,每年可节约自来水66万m³,可节约水费165万元。
五、结论
采用A/O结合优势菌工艺,废水处理出水即可达到纺织染整工业水污染排放标准(GB4287-92)一级排放标准。经回用水处理系统处理后可达到80%回用。
系统启动时间短,出水稳定,耐负荷冲击能力强。双列运行设计,在不停产情况下可进行单列检修。整个系统采用PLC控制方式,操作简便,管理方便,运行费用低。本工程技术产生污泥量远少于常规工艺,为典型环境友好的处理工艺。

本文发布于:2024-09-22 05:33:06,感谢您对本站的认可!

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标签:污泥   处理   系统   用水   水解
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