船舶阀门遥控故障及排查解决

32天津航海2019年第4期
船舶阀门遥控故障及排查解决
张雷震1马昭胜2
(1中远海运船员管理有限公司广州分公司广东广州510288; 2集美大学福建厦门361021 )
摘要:文章根据艏尖舱隔离阀的故障案例,介绍了其故障排查和解决的措施。
关健词:阀门遥控LP U单元故障分析排查解决
0引言
某船压载系统采用EMERSON公司的电-液式 阀门摇控系统,主要由电脑、阀控制模块、油泵、液压油缸和阀组成。艏尖舱隔离阀采用BRC2000 蝶阀,执行器采用双作用的液压油缸驱动阀开关,型号是 LPU-D Handpump With BB-VP-E Valve indicator。
1故障描述
某日,木匠在电脑上操作排压载水时,发现艏 尖舱隔离阀无法打开(电脑上显示该阀一直在闪 烁,且发
出开阀时间过长报警)。三管轮到现场检 查发现该阀L P U单元油泵电马达一直在运转,但 阀开度指示器显示阀没打开。
2故障分析
2.1隔离阀操作方式、工作原理和阀开启过程情况 介绍,见图1及图2。
⑤LPU单元,⑥油泵,⑦安全阀,⑧电磁阀,⑨液 控单向阀,⑩溢流阀,©快速接头,©手动转换阀,◎手摇泵,⑭油箱
图1阀的液压管路图pvc绝缘材料
收稿日期:2019-09-23
作者简介:张雷震(1971-),男,福建省人,高级轮机长,现从事船舶轮机管理T.作。
Butterfly valve on BRC actuator
图2开阀受力及阀动作情况
艏尖舱隔离阀比较特殊,阀门组是安装在艏尖 舱内,压载时浸泡在水里;LPU单元安装在艏物料 间里。
操作方式分遥控、手动和应急三种方式。遥 控操作有两种方法,即在电脑或控制箱模块上操 作。手动操作是在L P U单元组合模块上,把转换 阀转到手动,用手摇泵开关阀门。应急操作是用可 携式移动手动泵接在L P U单元快速接头上进行阀 门乍。
开阀工作原理如下(图1),当在电脑或控制模 块上给出开阀指令时,L P U单元上的电磁阀(图1®)通电移至右位,并启动油泵马达开始供油,执行开阀动作。在L P U单元上安装有一个压力传 感器(图中p)。当阀开到位,(即阀旋转90°至全 开位置),液压系统油压会升到约150bar(15MPa),压力传感器会把相应的压力信号转换成电流信号 传给控制模块,控制模块根据150bar (15MPa)对 应的信号延时5s后切断油泵电源,停止开阀动作,整个开阀程序结束。蝶阀在液控单向阀作用下锁定 在开的位置。阀开启过程情况如图2,图中红线表 示阀开启过程的受力情况,绿线表示阀动作情况。开始2〜3s建立油压至能让阀动作的压力98bar (9.8MPa ),阀开始动作后油压降至25bar (2.5MPa),约30s后阀至全开位置,压力会再升 高到150bar (15MPa)直至安全阀(图1©)开启,延时约5s后停止油泵(延时停泵是为了确保阀能 在全开位置)
,阀锁住在全开位置。阀的开关时间
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会受环境温度、粘度、油泵流量而变化。
空压机管道本隔离阀油缸容量400ml ,油泵流量
250~1000ml/min(可调油栗),模块会根据油缸容
量和油泵流量设置最短幵关阀时间报警(本阀设置
24s)、最长开关阀时间报警(本阀设置96s)和最
长运行时间报警(lOmin)。
2.2故障的可能原因
1)阀门组故障:主要有蝶阀卡阻;控制块故 障;油缸故障;管系漏油;
2) L P U单元故障:主要有电磁阀故障;液控
单向阀故障;油箱油位或油质问题;电动油泵故障;
压力传器问题;安全阀故障;溢流阀故障。
2.3故障分析
1)阀门组故障分析,如果蝶阀卡阻,油压会 很快建立达到150bar (15MPa)并在延时后停栗,
且会触发最短时间报警(少于24s),故可排除。如
果控制块故障(主要有滤器脏堵,或液控单向阀卡 阻,也会很快建立油压并触发最短时间报警,故也
可排除。油缸活塞密封不严和管系漏油都有可能使
油压达不到开阀的压力和使油泵停止的压力值,且
都会触发最长时间报警(超过96s),故都有可能;
2) L P U单元故障分析,如果电磁阀故障(即
没按指令移动到相应位置)和液控单向阀故障(即
卡阻,没打开)油压都会很快建立并在延时后停泵,
且会发出最短时间报警,故可排除。剩下的上述故
障原因,都有可能使油压达不到开阀的压力和使油
泵停止的压力值,且都会触发最长时间报警,故都
有可能。
3故障排查
1)先切断LPU单元电源,使油泵停止运转。把手动转换阀◎从“遥控”位转至“开”位,操纵sis压片
电话报警系统手摇泵进行开阀(即转换至手动操作方式),蝶阀
能够完全打开;再试手动关阀操作,蝶阀也能正常
剑式机器人关闭,故阀门组故障可排除;
2) LPU单元故障排查。检查LPU单元油箱,
发现油位偏低,补油至合适油位,然后到电脑上点
备长炭粉
击开阀按钮(阀初始位置在关闭位),阀能正常打 开,接着再试验关阀动作,出现和前面一样的故障,
油泵马达一直在运转,但阀没动作即不能关闭,处
在开的位置。切断LPU单元电源,检查油箱油位,
发现油位又偏低,补油至正常油位。接上电源,在
电脑上点击关阀按钮,阀能正常关闭,接着再试验
开阀动作,又出现同样的故障。也就是说补油后阀
只能正常开或关一次,第二次都不能成功。故可判
定此次故障原因是由于油箱油位或油质问题引起 的。
在L P U单元旁观察补油后遥控操作阀开关情 况,当油泵马达通电动作(可以听到运转声音)大
约8s后发现油.箱呼吸旋塞有油汽持续喷出(此呼
吸旋塞相当一个单向阀,当油箱压力超过3bar (300kPa)时,会开启泄放),本来阀在开关过程
中,油位应该保持动态平衡,不应该溢出来。这说 明系统进入了空气,且与油混在一起成油气混合物 被压缩了。当阀开始打幵,油开始回流时,压缩的 油气混合物由于压力突降产生急剧膨胀,从而从呼 吸旋塞喷出。当开阀过程结束停泵后,油箱的油经 过油气泄放静止后,油位就会下降很多。这就是为 何第二次操作开关阀时不能成功的原因。为进一步 验证这个分析,可以拆开油箱顶部旋塞,观察在开 关阀过程中油位变化情况,当油泵马达通电运转 后,油位开始下降,大约5s后就吸不到油,油泵 开始空转,此时回油孔也没油回到油箱。从图2可 以了解到,按正常情况2〜3s后,油压会建立至98bar (9.8MPa),阀开始动作,油缸的油就会开始回油 至油箱。由于系统混入空气,使建立油压所需的时 间和油量都会相应增加(现在5s都未能建立足够 油压且让油回流)。此时如果从旋塞再补充部分油,使油泵吸到油并建立足够油压,会发现回油孔很快 有大量油回流至油箱,并迅速从旋塞溢出,说明阀 已开始动作。在正常情况下,只需要2〜3s后,油开始回流,就可以保证油位动态平衡(故L P U单 元油箱容积设计也比较小,大约150ml),油栗就 不会吸空产生空转。通过以上分析可以确定故障原 因是因为日常维护保养时,没能及时发现油位偏低 造成空气进入系统,形成油气混合物,严重影响正 常液位的保持。
4故障解决
故障的解决方法就是排除空气,补油至合适油 位,并适当调小油泵流量(避免回油太快造成溢 流)。排除空气的办法一是在液压系统最高处放空 气,此方法必须经过多次反复操作,才可以彻底放
尽空气;二是把整个系统液压油全部换新,但必须 在满载艏尖舱排空的情况下才能进行;三是在油箱 顶部旋塞处加装一个缓冲容积,使液压油的膨胀有 一个缓冲的空间,不让油溢流掉,同时可以使油气 混合物中的空气慢慢分离,直到最后排尽空气。空 气排尽后就可以恢复原状。本轮就是在采用这种方 法,效果良好。
5结束语
电-液式阀门摇控系统在船舶上应用相当广泛。本轮燃油系统、舱底水系统、压载系统都采用 这种方式,具体结构和要求会有所不同,所以要熟 知它们的工作原理并注意日常维护保养,特别是电 缆线维护和油箱油位偏低时要及时补油,以免系统 进入空气产生不必要的故障,影响船舶各管系阀门 的正常操作。
参考文献
[1]Marine Tank Management System (EMERSON.Process Manag­
ement )

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