南昆线HX_D1C双机重联自动降弓原因分析及对策

要:为了适应南昆线坡道大、隧道多、半径小、单线重载的货运环境,百至威舍站间采用两台HX D 1C
机车重联牵引。本务机车与重联机车通过单根重联线传输控制信号,经常发生“重联机车自动降弓”故障,被迫紧急停车处理,严重影响正常货运秩序。本文通过分析行车操纵方法、控制网络数据和现场调研,探究自动降弓的根本原因,最后从重联部件整治、电器线路优化等方面给出对策,以生产实践验证对策的正确性。
关键词:HX D 1C 机车;双机重联;自动降弓;故障分析中图分类号:U 264.91
文献标识码:B
文章编号:1006-8686(2018)01-045-04
梁发晓1,刘德昌1,钟小凤2
南昆线HX D 1C 双机重联自动降弓原因分析及对策
(1.南宁铁路局
南宁机务段,助理工程师,广西
南宁530001
2.广西职业技术学院,讲师,广西
南宁
530006)
10.13572/jki.tdyy.2017.01.014
自2015年4月以来,南昆线大量投入HX D 1C 型
机车担当货运牵引任务。为了适应线路坡道大、隧道多、半径小、单线重载的货运环境,百至威舍站间采用两台HX D 1C 机车重联牵引,牵引吨位一般在
4500t 以上。本务机车与重联机车通过单根重联线传输控制信号,经常发生“重联机车自动降弓”故障,被迫紧急停车处理,严重影响正常货运秩序。因此,有必要调研、分析故障机车的运行环境、操纵方法、网络数据等,探究自动降弓的根本原因,针对性地制定对策,从源头上进行整治,以减少类似故障发生,降低经济损失。
1原因分析
1.1双机重联控制目前南昆线采用双机重联为该型机车设计所允许。本务机车与重联机车通过单根重联线传输信号,由本务机车司机全程操纵,重联机车司机负责监视与应急处理。重联的两台机车依靠TCN 网络上层WTB 传输控制信号。WBT 为冗余设计,从GWM 模块的X 1与X 3、X 2与X 4接口,分别连接至I 端与II 端的重联插座。重联线束包含三类信号线:机车控制信号线;重联电话信号线;紧急制动与撒砂信号线。其中,存在逻辑控制的两台机车只允许一个司机室占用,即只允许一把电钥匙在开位,否则将引发占用冲突,牵引封锁。其电气原理如图1所示[1]
图1双机重联控制电气原理
1.2重联信号中断由重联控制电气原理可知,控制信号经过重联线、GWM 模块、VCM 模块,而ERM 模块采用MVB 与VCM 通讯,并以50ms 时间间隔采集相关控制参数与状态参数,形成事件记录。通过分析事件记录,可判断重联机车自动降弓的信号来源[2]。首先,重联机车在运行中无需打开电钥匙,即无人工占用,司机占用信号来源于本务机车,如GWM 模块的X 1(或X 3)接口有信号输入,则表示I
钢结构安装端占用,反之X 2(或X 4)接口有信号输入,表示II 端占用。重联机车自动降弓之前必然触发主断路器断开,然后主断路器与受电弓均处于“封锁”状态,即,软件系统执行逻辑条件判断,不再输出升弓和合主断信号[3]。通过对多台故障机车网络数据进行分析,发现重联机车自动降弓是由于司机室占用信号丢失,机车启动了软件保护,VCM 发出分主断信号,最终触发自动降弓。如2016年3月4日9:26分,重联机车0539(本务0550)喜屯站通过时发生自动降弓故障,其网络数据分析如图2所示,充分验证了重
联信号中断是造成重联机车自动降弓的直接原因。
图2
重联机车网络数据分析
1.3
金刚石复合片钻头重联部件失效重联信号中断是造成重联机
车自动降弓的直接原因,而其根本原因在于重联部件,包括重联线、重联插座及其内部元件的失效,主要体现在:重联线插头尾部松动,内部接线缠绕脱出;棘轮卡扣失效,滑扣;胶圈老化或丢失;插头或插座存在缩针;插针氧化、进水或染尘;型号或位置不一致,容易松动等所致。具体失效形式如图3所示。
2对策
2.1制定专项检修范围
在充分调研论证的基础
上,针对重联部件失效形式,为减少和防止类似故障
发生,确保行车安全和运输秩序正常,制定重联插座、重联线等相关部件的专项检修范围,具体如表1
所示。
a.尾部松动脱出
b.棘轮卡扣失效
c.
胶圈老化或丢失
d.缩针
e.插针进水氧化
f.
型号或位置不一致
图3
重联部件失效形式
南昆线HX D 1C 双机重联自动降弓原因分析及对策
2.2执行专项检修工艺2.2.1
重联线的检修
在C 1~C 4修程中,须严格
按照重联线检修范围进行检修。在机车趟检中,将重联线的检查与维护作为工作重点,特别是重联自
动降弓故障的机车,应由检查组检查与报活,行修组及时处理。对于无法处理的,应更换重联线并做重联试验,存在问题的重联线须由专业班组负责检修。检修工艺要求如图4所示。
表1
相关部件的专项检修范围
序号1
2
3
部件重联线检修
重联插座
检修重联试验
项目
1.检查胶皮无破损,内部线束无外露。
2.胶皮两端处的卡箍、螺母紧固,卡箍接头需包扎。
3.检查插针无锈蚀、氧化、缩针现象。
4.用手按压插针紧固牢靠、无缩退现象。
5.检查胶垫无老化现象,胶垫丢失时及时配装。
6.检查锁扣机构良好,按钮下压回弹正常,用手转动锁扣顺畅不卡滞。
车载硬盘黑苦瓜种子7.使用绝缘清洁剂喷洗插针及周围污渍。
8.分解重联插头锁环、锁扣,棘轮咬合正常,磨耗正常。9.退出插针座,检查各个插针安装牢靠良好,无虚接、断股、碰磨等现象。
10.检查止动环安装到位,无松动。11.校线,接线正确,导通良好。
12.检查针孔无缩退、氧化、锈蚀问题,无进水现象。13.检查外盖胶垫无老化、脱落现象。14.作用良好,卡子锁闭正常。
15.使用绝缘清洁剂喷洗插针及周围污渍。
16.退出针孔座,检查各个针套安装牢靠良好,无虚接、断股、碰磨等现象。
17.按HX D 1C 机车重联试验要求执行。
趟检√√√√√√-----√√√---
C 1√√√√√√√----√√√√--
C 2√√√√√√√√√√√√√√√--
C 3√√√√√√√√√√√√√√√-√
C 4√√√√√√√√√√√√√√√√
备注
C2-C4下车
玻璃热转印
检修或互换
图4重联线检修工艺
a.卡箍、螺母紧固,线束无外露
b.插针无氧化、缩针
c.胶垫无老化、无丢失
d.卡环转动灵活,按钮良好
第24卷第1期2018年1月
铁道运营技术
Railway Operation Technology
2.2.2
重联插座的检修当插座针孔存在缩退、锈
蚀、氧化、内部散丝等问题时,应及时拆解重联插座,按质量标准要求,重新压线安装,并严格校线。发现
重联插座有裂损,插座盖锁闭不良问题时,要及时更换重联插座,处理后必须进行重联试验,确保达到质量要求。如图5所示。
2.3规范安装拆解与存放重点抓好以下环节:1)乘务员在使用重联线时禁止将重联线拖行或抛扔。
2)重联线安装和拆解时禁止使用手锤、石块或其他工具敲击。
3)重联线安装要求紧固到位。
4)拆解重联线后,将重联插座盖复位锁闭好,防止插座内部进水。
5)重联线或重联插座有破损时,须在运行日志本上记录好,进库后向整备报活。6)重联线按统一位置进行摆放,放置于机械间I 端配重铁上的篮筐里。7)库内重联线、重联插座备品需包扎防护,保持
整齐清洁。2.4
持续开展优化改造在重联整治过程中,要逐
步进行三项优化改造项目:一是重联插座位置改造,由出厂时的高位,改造安装至低位,以方便安装与拆解,且重联线中部可吊挂于车体前墙吊环,避免重联线晃动引起的接触不良问题。二是统型改造,统一重联插座与重联插头的型号,杜绝不匹配问题。三是双重联线改造,优化重联控制电气线路,加改双重联线控制模式,增加信号冗余,即通过安装信号分流器,将原来的2路WTB 信号分成4路,由双重联线传输,确保重联信号高度可靠。此双重联线改造项目在西宁机务段、重庆机务段有应用,并取得良好效果。
3结束语
通过理论研究与数据分析,得出重联信号中断
是造成南昆线HX D 1C 机车双机重联自动降弓故障
合肥荣事达洗衣设备制造有限公司
的直接原因,而其根本原因在于重联部件,包括重联线、重联插座及其内部元件的失效。经过现场调研,结合生产实际,制定了一系列方案措施,规范了重联线、重联插座的检修工艺,对重联线的安装使用作出了具体的要求,并逐步开展重联插座位置改造、统一型号改造与双重联线优化改造等整治项目。经过半年的生产实践,重联机车自动降弓问题明显减少。据不完全统计,2015年7~12月间,平均每月发生重联自动降弓故障15件。经过系列整治,截至2016年6月,降低到每月不超过4件,取得了显著的效果。参考文献:
[1]陈彦林,刘宏,温中建,等.大功率交流传动7200KW 六轴
货运电力机车电气原理图[M].南车株洲电力机车有限公司,2012:180,242.
[2]时代售后中心.HXD1C 机车网络故障数据下载及分析方法介绍[DK].株洲南车时代电气股份有限公司,2010:33-35.
[3]甘雄华.HXD1B/HXD1C 型电力机车常见故障及处理[M].中国铁道出版社,
2013:109-111.
a.针孔无缩退,锈蚀
b.针孔无缩退、锈蚀、氧化、散丝
c.重联试验
图5重联插座检修工艺

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