浅谈氯碱盐水工序平稳运行的措施

浅谈氯碱盐水工序平稳运行的措施   
刘海欧
(四平昊华化工有限公司,吉林 四平)
[中图分类号]TQ116.4+3  [文献标识码] B [文件编号]

一、盐水工序生产过程中的控制要点体现在:

    1、过碱量的控制。

    保持过量的氢氧化钠是为了降低精盐水的钙、镁含量,确定生产精制所必须的。为保证精盐水的过碱量达标,粗盐水出口过碱量为0.2-0.4g/L,预处理器出口盐水中Mg2+质量浓度为1mg/L,由于生产中采用全卤生产,与同行有些差异,按照常规操作,使盐水生产不平稳,
因此,根据实际情况,需要在预处理器里先除部分Ca2+,正常生产情况下前反应Ca2+质量浓度在50-200mg/L围墙铁丝网,预处理器出口盐水Ca2+的质量浓度控制在50mg/LCa2+含量过低,不利于CaCO3传动力工作室在凯膜表面形成架桥过滤层。造成小颗粒Mg(OH)2絮状物直接进入膜表面,堵塞膜微孔,致使膜压差升高过滤周期缩短,影响生产。

    2FeCl3android退出app加入量控制

    FeCl3作为膜过滤盐水精制生产过程的絮凝剂,对盐水澄清起到相当大的作用,FeCl3与精盐水中OH-反应能生成FeCH3胶状物,能把小颗粒Mg(OH)2及部分有机物等轻质物质胶粘在一起,共同形成絮状悬滤物上浮至预处理器上层,达到除Ca2+的目的。在使用中通常把FeCl3溶液配制成质量分数为:2-3%,为提高FeCl3的利用率,在配制FeCl3溶液过程中加入一定量的盐酸,调节PH到规定范围,同时在运行中根据卤水、回收盐水及预处理的运行效果,随时进行调整,作适时动态监控。


    3、预处理器的排泥

    预处理器内的盐泥积聚对盐水精制的影响非常大。一次盐水开车之初,由于蒸发只产30%没有高盲盐水(SO42-浓度高),盐水用量小,加之除硝系统运行不畅,运行一段时间后,使得SO42-质量浓度升高,系统积累增多,预处理器内盐泥突然增大,由于是新装置经验不足,调节和监控不及时,预处理器出现返浑,造成凯膜过滤器过滤能力迅速下降,导致精盐水质量不稳定,供应量不足,造成三套电解电槽均有不合格盐水入槽,几天后出现槽压骤增,交流电耗升高,后经生产部组织车间反复探讨摸索并去兄弟单位学习,使得问题得到根本解决。
    4、盐泥压滤的影响

    盐泥压滤的滤液质量直接影响预处理器的效果。首先滤布目数和质地的影响,对于盐水生产的盐泥处理,一般采用100目纤维滤布,这种滤布耐用,过滤效果好,但在使用中仍
有滤布损坏,使盐泥随滤液一同进入滤液贮槽,影响预处理器的澄清,为根本解决这一难题,我们采取把滤液送入道尔澄清桶经澄清后清液溢流至卤水池,从而提升了凯膜过滤器过滤能力。

    5、过滤器酸洗

    过滤器运行一定周期后,膜的表面就会形成一层盐垢,盐垢长时间地附着在膜的表面或进入膜的微孔后,正常的反洗根本无法去除这些盐垢,使膜过滤压差升高,导致装置产能下降,这时就需要对过滤器的膜进行酸洗。根据运行数据,过滤器酸洗周期一般为15-20d,酸洗所用盐酸的质量分数为15%左右,每次酸洗1-2小时即可得到效果。

二、凯膜过滤器过滤能力下降的主要原因:

    导卫生产实践证明,在过碱量及各种精制剂加入量均稳定且合理的情况下,凯膜过滤器也会出现生产能力下降的情况,经过酸洗以后产能又迅速恢复,经过查对比工艺数据,使过滤能力下降,主要原因有:

    1、由于前反应的粗盐水中NaCl含量及温度不稳定,导致预处理器返浑,使得大量细小沉淀物进入过滤器,增大其过滤负荷。

    2、由于预处理器出口Ca2+含量过低,影响CaCO3边缘融合处理器结晶在膜表面形成架桥助滤层,导致微小颗粒Mg(OH)2结晶体直接进入膜表面堵塞微孔。

本文发布于:2024-09-20 17:24:02,感谢您对本站的认可!

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标签:盐水   生产   处理器   过滤   过滤器   运行
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