燃煤电厂湿式电除尘器喷嘴故障处理及防范对策

燃煤电厂湿式电除尘器喷嘴故障处理及防范对策
陆瑞源;李卓;王利强
【摘 要】为使燃煤电厂达到超低排放要求,湿式电除尘器(简称湿电)在中国一些地区得到应用.湿电所用喷嘴是关键部件, 一旦出现故障即对湿电运行产生危害.运行中湿电喷嘴主要故障为堵塞和脱落.以广东省首次安装的600 MW机组湿电为例,通过分析和对运行经验的总结,给出了切实可行的湿电喷嘴故障应急策略,并提出了一系列有效的防范措施:喷嘴安装前,彻底清理湿电喷淋循环水系统,并辅以细密滤网,尽可能降低系统固体杂质含量;湿电运行中,加大前部阳极板配水管的大流量冲洗频率,优化自清洗过滤器运行方式;机组启动阶段,加大湿电排水箱排污,减少排水箱溢流至循环水箱水量等.实践表明,采取防范措施后,该燃煤机组湿电喷嘴故障率大为下降.
幻听的中药
【期刊名称】《中国电力》
【年(卷),期】2016(049)011
【总页数】5页(P165-169)
【关键词】杯芳烃燃煤电厂;烟气除尘;湿式电除尘器;喷嘴
【作 者】陆瑞源;李卓;王利强
导线分流器【作者单位】广东珠海金湾发电有限公司,广东珠海519050;广东珠海金湾发电有限公司,广东珠海519050;广东珠海金湾发电有限公司,广东珠海519050
【正文语种】中 文
【中图分类】TM621;X511
随着国家新环保标准的实施[1-2],截至2015年4月,中国已建成、在建及签订合同的燃煤电厂湿式电除尘器(简称湿电)约200台,装机容量共计120 000 MW。国内燃煤电厂将湿电安装于脱硫系统之后,可解决末端烟尘排放问题,同时对微细粉尘PM2.5、脱硫产生的石膏雨和重金属汞等复合污染物可起到协同控制的作用[3-4]。湿电在国内应用时间较短,运行经验尚未成熟,特别是湿电喷嘴对湿电的安全运行具有重要的意义,而部分电厂对湿电喷嘴的安装、调试及运行管理等重视不足,出现了各种故障,这将严重危及湿电的正常运行。
湿电喷嘴故障带来的危害主要有:(1)喷嘴堵塞,雾化效果变差,除尘效率下降,严重时导致集尘极板水膜中断,带来腐蚀问题,并可使集尘极、放电极粉尘堆积;(2)喷嘴脱落导致高压电场二次电流大幅度波动,二次电压下降,闪络频繁,最终高压电场因输出短路跳闸;(3)喷嘴的长期磨损和腐蚀,会影响水膜形成,影响喷嘴的喷淋效果;(4)湿电为双室一电场除尘器,没有旁路,也不能实现单侧运行,喷嘴堵塞的清理,必须停机才能进行,而且清理工作困难,检修工期长。
鉴于此,研究湿电喷嘴故障,并在故障时采取有效的控制措施,以及湿电正常运行中如何防范喷嘴故障,对提高燃煤电厂湿电运行的安全性和可靠性、减少机组非正常停运次数,具有重大意义[5]。
以金湾发电公司湿电为例。该发电公司2台机组锅炉为600 MW超临界直流炉。新增湿电(型号为2NYW120)分别于2014年12月、2015年4月投产,其粉尘、SO2、NOx排放质量浓度分别达到燃气轮机排放限值,即5、35、50 mg/m3(标准状态,下文凡与体积相关数值均已换算至标准状态),各项性能指标满足设计要求,其主要设计规范与技术参数如表1所示。
湿电正常运行时,前部阳极板1~5号配水管连续喷淋,回收水排至排水箱,通过加碱调整pH值至5~6,一部分被排水泵输送至废水系统,经处理后作为脱硫除雾器冲洗水,其余的溢流至湿电循环水箱(下文简称循环水箱)。后部阳极板6、7号配水管冲洗水由补水泵提供,水质较好,6号配水管保持连续喷淋,7号配水管根据负荷间断喷淋,回收水排至循环水箱,通过加碱调整pH值至4~5,再经过循环水泵输送供前段阳极板喷淋使用。
阴极线和气体均布板设置有喷淋系统,主要用于湿电停机时阴极线和气体均布板上的粉尘清除。前部阳极板1~5号配水管设置大流量冲洗系统,正常运行时,1~5号配水管每根最佳流量为6.7 t/h,但定期大流量冲洗时,逐一对单根管进行冲洗,流量为50 t/h,目的是通过大流量冲洗每根配管及喷嘴,防止其堵塞。冲洗水大部分经大流量冲洗管道排至排水箱。湿电主要工艺流程如图1所示,其水平衡值如表2所示。
湿电顶棚内部设置了形成集尘板水膜的内部配水管以及喷嘴。内部配水管由阴极线喷淋管路、气体均布板喷淋管路和阳极板喷淋管路3部分组成。喷淋的主要作用是清除阳极板收集的粉尘和吸收SO3气体。喷淋管道分别安装A、B、C 3种不同形式的喷嘴(见图2),口径分别约8、12、1.8 mm。阳极板喷淋管路安装C类喷嘴,用以保证湿电正常工作状态下连续喷淋,每根配水管的最佳流量为6.7 t/h。
金湾发电公司湿电所用C类喷嘴为针孔型喷嘴,是日立公司湿电的关键部件。其技术特点是液膜形状相似,呈对称扇形,水膜扇面刚好覆盖到阳极板长度范围。当水喷到阳极板后无反溅,喷嘴喷射压力相同,流量基本一致。喷嘴的安装质量要求很严格,喷嘴安装角度直接影响到除尘效率、阳极板的工作寿命,甚至影响到能否正常带水升压。
3.1 喷嘴堵塞及其处理3d打印玻纤
据报道,国内某电厂湿电投入运行1个月后,停机检查发现冲洗水喷嘴部分堵塞,主要原因是设备安装好后未将系统管道冲洗干净,而喷嘴孔径又小,首次投入循环水系统后导致较多杂质堵塞喷嘴。由于湿电不设置隔离挡板,无法在线半侧处理,不得不停机进行清理,而且清理工作相当麻烦,检修时间很长。
由于C类喷嘴口径只有1.8 mm,运行中循环水水质控制不好时很容易发生堵塞。金湾发电公司湿电投入运行4个月后,运行中循环泵的频率和压力缓慢上升,由于这时期机组负荷较低,湿电出口烟尘含量变化不明显,停机检查时发现10%左右的喷嘴堵塞,针孔型喷嘴堵塞后冲洗水流量变小,极板边缘出现无水膜现象,集尘极、放电极粉尘堆积(见图3)。
针对上述情况,为避免湿式电除尘器喷嘴堵塞,采取以下处理措施。
(1)在喷嘴安装前要逐一对湿电本体、循环水系统、排水系统的设备管道进行全面清理和冲洗,冲洗水排放;整个系统外部冲洗完成后,在湿电冲洗水母管处安装细滤网再进行深度冲洗,将回水排放;待冲洗水清洁后再接入循环系统运行。
盘鮈鱼(2)湿电投运前进行喷嘴雾化实验,检查喷水的角度和雾化效果,以确保喷嘴的正常运行。
(3)湿电运行中,加大前部阳极板1~5号配水管的大流量冲洗频率,周期缩短为24 h,每根配水管大流量冲洗时的流量控制为50 t/h,冲洗时间2 min。
(4)保持后部阳极板6号配水管连续喷淋;低负荷时调整后部阳极板7号配水管的喷淋间隔(见表3)。
(5)阴极线和均布板冲洗周期缩短为每周1次,A、B侧每侧冲洗时间10 min。
网约车系统
(6)湿电循环水水质的控制。湿电循环水pH值控制在4~5,悬浮物质量浓度小于 1 000 mg/ m3。优化湿电循环水泵出口母管自清洗过滤器的反冲洗频率及时间,自清洗过滤器电机控制方式为 “间歇”,排污电动球阀控制方式为 “自动”,自清洗过滤器电机每运行2 min停
运30 min,排污球阀每4 h排污一次。

本文发布于:2024-09-23 19:13:07,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/3/129650.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:喷嘴   冲洗   运行   阳极板   堵塞
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议