生物质锅炉 30MW机组锅炉热效率 试验报告

生物发电机组
锅炉热效率试验报告
电力研究院
1.本报告只对本次试验工况负责;
2.报告如有以下现象均视为无效:无试验单位盖章;无试验、报告编写、审核、批准人签章;报告涂改等;
3.对报告结果有异议者,请于收到报告之日起十五日内向本试验单位提出;
4.未经本试验单位许可,不得复印本报告的部分内容。

委托单位:XXX生物发电有限公司
工作地点:XXX生物发电有限公司
项目负责人:
工作依据GB10184-88《电站锅炉性能试验规程》
试验结果:
200852123日对#1机组锅炉热效率进行了测试,在六个工况下测得的锅炉热效率如下表所示。
     
工况1
工况2
工况3
工况4
工况自制纳米胶带教程5
工况6
最大
出力
90%
额定
80%
额定
平行
工况
平行
工况
全切
高加
实际电负荷
MW
29.90
27.69
24.49
28.42
28.05
27.56
排烟热损失
%
8.52
8.54
10.28
8.28
8.57
7.83
化学未完全燃烧热损失
%
1.27
0.52
0.28
1.58
0.88
0.11
机械未完全燃烧热损失
%
0.44
0.45
0.46
0.51
0.54
0.45
散热损失
%
0.91
0.98
1.05
0.93
0.94
0.96
灰渣物理热损失
%
0.20
0.20
0.19
0.29
0.44
0.65
热损失总和
%
11.34
10.68
12.26
11.59
11.38
10.00
实测锅炉效率
%
88.66
89.32
87.74
88.41
88.62
90.00
修正后的锅炉效率
%
87.96
88.64
87.11
87.72
去离子水机器
87.98
89.33
以下空白
试验人员:         
报告编写:          审核:              批准:       
XXX生物发电有限公司#1机组
锅炉热效率试验报告
1、设备概况
本锅炉采用丹麦BWE公司先进的生物燃料燃烧技术的130t/h振动式炉排高温高压蒸汽锅炉。锅炉为高温、高压参数自然循环炉,单汽包、单炉膛、平衡通风、室内布置、固态排渣、全钢构架、底部支撑结构型锅炉。
本锅炉设计燃料为棉花秸杆,可掺烧碎木片、树枝等。在高温受热面的管系采用特殊的材料和结构,以及有效的除灰措施,防止腐蚀和大量渣层产生。
本锅炉采用振动炉排的燃烧方式。该锅炉采用“M”型布置,炉膛和过热器通道采用全封闭的膜式壁结构,很好的保证了锅炉的严密性能。过热蒸汽采用四级加热,三级喷水减温方式。尾部竖井布置两级省煤器,一级高压烟气冷却器和两级低压烟气冷却器。空气预热器布置在烟道以外,采用水冷加热的方式。经过烟气冷却器的烟气和飞灰,由吸风机将烟气吸入旋风除尘器再进入布袋除尘器净化,最后经120m的烟囱排入大气。
1.1 锅炉主要设计数据
锅炉型号:          YG130/9.2-T型单汽包自然循环锅炉
制造厂家:          济南锅炉厂
锅炉额定蒸发量:    130/
饱和蒸汽压力:      10.7MPa
过热蒸汽压力:      9.2MPa
过热蒸汽温度:      540
给水温度:          210
冷空气温度:        35
空气予热器出口风温: 190
排烟温度:          124(燃用棉花秸秆和树枝)
锅炉设计效率:      92
锅炉计算燃料量:    22.266/时(燃用棉屑)
燃料粒度要求:      <100mm      100
                    <50mm        90
                    >5mm        >50
                    <3mm        5
允许负荷调节范围:  40%—100%
灰和渣的比率:      82
NOx排放量:        <450mg/Nm3
CO排放量:          <650mg/Nm3
噪声水平:          <85dBA
1.2 满负荷热力计算汇总表
1 锅炉满负荷热力计算汇总表
名称
烟气温度℃
介质温度℃
进口
出口
进口
出口
炉膛
 
967
 
 
三级过热器
967
876
362
516
四级过热器
876
688
486
540
过热器2-2
688
611
437
495
过热器2-1
688
563
337.5
405
过热器1-2
611
454
331.4
383
过热器1-1A
563
387
315.8
322
过热器1-1B
563
387
315.8
334
省煤器
387
244
210
268
高压烟气冷却器
244
201
145
211
低压烟气冷却器
201
124
90
157
1.3 锅炉燃料特性
2 锅炉燃料特性
水烟炭
项目
单位
设计燃料
最差棉屑
设计棉屑
设计木屑
收到基碳Car
%
46.11
30.3
42.68
收到基氢Har
%
5.9
3.48
5.46
收到基氧Oar
%
35.1
25.74
32.4
收到基氮Nar
%
0.32
1.0
0.29
收到基硫Sar
%
0.18
0.03
0.17
收到基水分War
%
9.92
40
15
收到基灰分Aar
%
2.57
0.55
4.0
低位发热量Qnet.ar
kJ/kg
16460
10319
14214
干燥无灰基挥发分Vdaf
%
71.1
灰的变形温度DT
1050
灰的软化温度ST
1050
灰的熔融温度FT
1500
1.4 高压空气预热器和烟气冷却器设计数据
给水设计流量:                            8.5kg/s
给水设计温度:                            210
最低的给水温度:                          158
高压空气预热器入口的设计给水压力:        113.2bar
高压空气预热器入口的设计空气温度:        136
高压空气预热器的设计空气流量:            45.3kg/s
高压烟气冷却器入口设计烟气温度:          250
高压烟气冷却器的设计烟气流量:            55kg/s
1.5 低压空气予热器和低压烟气冷却器设计数据:
给水设计流量:                            20kg/s
给水设计温度:                            158
低压空气预热器入口的设计给水压力:            bar
低压空气预热器入口的设计空气温度:        35
低压空气预热器的设计空气流量:            45.3kg/s
低压烟气冷却器入口设计烟气温度:          207
低压烟气冷却器设计烟气流量:              55kg/s
低压空气预热器后给水温度设定值:          90
锅炉启动时低压空预器后给水温度设定值:    110
锅炉启动时最大烟气温度:                  130
最小烟气温度报警值:                      110
2、试验标准
GB10184—1988《电站锅炉性能试验规程》。
新型秸秆气化炉3、试验项目
3.1 测试机组电负荷为28.5MW27MW24MW时的锅炉效率,其中28.5MW进行两个平行工况。
3.2 测试机组最大出力时的锅炉效率。
3.3 测试高加全切时的锅炉效率。
4、试验测量内容和方法
4.1 排烟温度测量
排烟温度采用等截面网格法,在低压烟气冷却器出口截面上布置校验合格的工业一级K车载卫星电视型铠装热电偶测量,信号接入IMP分散式数据采集系统,间隔1min采集一次。
4.2 排烟烟气成份测量
排烟烟气成份在低压烟气冷却器出口烟道上采用等截面网格法测量。烟气由取样管引至预处理装置进行清洁、除湿、冷却后接入kM9106烟气分析仪,测量排烟中的CO2O2CO浓度,间隔5分钟测量记录一次。
4.3 燃料取样
试验开始后在燃料输送皮带上取燃料样,每20分钟取样一次,每次不少于2公斤。取得的样品混合均匀并缩分后,由电厂进行燃料的全水分、工业分析、元素分析和发热量分析。
4.4 灰渣取样
销子材料飞灰在布袋除尘器处取样,炉底灰在1号捞渣机出口取样,沉降灰在1号捞渣机出口取样。试验结束后,样品应混合均匀并缩分,由电厂进行灰渣含碳量的化验。
4.5 灰渣比例测量
试验开始前清空所有灰渣,试验结束时分别测量试验期间得到的飞灰、沉降灰和炉底灰的总量,并化验炉渣的全水分,获得灰渣比例。
4.6 环境条件测量
在送风机入口附近,用膜盒式大气压力计测量大气压力。用温湿度计测量干球温度和相对湿度。每15分钟测量一次。
4.7 运行参数记录
主要运行参数采用DCS数据,每5min记录一次。其它运行参数30min记录一次。
5、试验前应具备的条件
5.1 机组主辅设备运行正常,并满足试验要求:
1)锅炉机组各主辅机能连续稳定运行,能适应正常负荷变化的要求。
2)蒸汽温度、压力均能满足设计的技术规范。
3)过热器减温水系统投运正常。
4)送风机、引风机调节门,炉底风、二次风调节挡板操作灵活、指示正确。
5)正式试验前,经有关各方认可,机组运行状态已达到满意状态。
5.2 消除烟、风系统不应有的泄漏;消除汽水系统不应有的泄漏,整个机组严密性检查合格。
5.3 锅炉蒸汽温度、给水、风量调节等自动控制系统投入运行且运行可靠。
5.4 锅炉吹灰器投运正常,所有受热面能保持正常运行的清洁度。试验前进行吹灰,试验期间不吹灰。
5.5 所有参和试验的仪表仪器检定合格,主要运行表计经过校验,投运正常,指示正确。运行参数记录采集系统投入正常运行。
5.6 确定已具有足够的、符合试验规定的试验燃料。试验期间锅炉燃料应尽量接近设计值并稳定。
5.7 试验前进行系统隔离,暖风器停用。
5.8 试验前机组连续正常运行3天以上,正式试验前的12h中,前9h机组运行负荷不低于试
验负荷的75%,后3h应维持在试验负荷。
6、试验期间要求
6.1 做好系统的隔离,保持机组的单元制运行,试验前1小时完成锅炉吹灰,关闭定排、连排。
6.2 试验期间不进行风压、风量的调整,不吹灰、不打焦、不排污、不进行燃料供给系统的切换。过热蒸汽流量、压力、温度,再热蒸汽压力、温度,给水流量、压力、温度,汽包水位,燃料量,表盘氧量,配风方式等应尽可能保持一致和稳定。不进行影响锅炉稳定运行的操作。
6.3 试验期间,试验工况如发生大的波动,如炉膛压力、汽温或给水温度的突变、炉侧设备突然停运等情况,运行人员应及时通知试验负责人,以便做出相应调整,或决定本次试验的有效性。

本文发布于:2024-09-21 16:20:21,感谢您对本站的认可!

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