五氧化二钒环评报告Microsoft Word 文档

一、建设项目概况
1、项目名称:年产500吨五氧化二钒生产项目
2、建设性质:新建
3、建设规模:年产五氧化二钒500吨
4、建设地点:池州市牛头山镇宝赛村,见建设项目区域地理位置图(附图2-1)。
5、投资总额及环保投资:本项目总投资资金2390万元,其中环保投资150万元,占总投资的6.3%。
二、项目建设内容
1、本项目组成见表
建设项目组成一览表
工程类别
单项工程名称
工程内容
工程规模
矿石制球准备
破碎、粉磨、制球
矿石+石煤+工业盐
年耗量11.2万吨
焙烧(平窑)
焙烧、炉中焙烧
点焊机电极
焙烧料11.2万吨
浸泡置换
离子交换
572.5吨(18个园池)
沉淀过滤
沉淀池
460m3
加铵
置换
180 m3
辅助
工程
食堂、浴室、宿舍
 
450m2
办公室
已有办公室一幢
200 m2
储运
工程
原料运输
外协为主
汽车、拖拉机
产品运输
外协为主me0407
汽车
原料堆场
石煤、矿石、工业精盐
3000 m2
矿渣暂存
堆场
6000m2
公用
工程
供电
一配电房
装机容量150kw
供水塑木葡萄架
长江
 
 
浴室
职工洗浴
100 m2
宿舍
职工住宿
400 m2
环保
工程
废水处理站
去钡、钒及中和后提盐
600 m2
废气治理装置
吸收塔
二个
噪声治理
减振、噪声
 
绿化
植树、种草
m2
2、总平面布置
生产区占地总面积13000 m2。其中建筑物占地面积4000 m2,道路及堆场占地面积9000 m2
3、产品方案
本项目产品为V2O5,年设计生产能力为500t。
4、污染物排放量总汇
污染物排放量总汇表    单位:t/a
种类
污染物名称
产生量
削减量
排放量
COD
5.4
3.6
生产1.14、生活0.66
NH3-N
1.35
0.85
0.5
钒盐
7.92
7.914
0.006
NaCl
485
469.85
15.15
NH4C1
50
50
0
SO2
20.1
4.02
16.08
NH3
93.41
88.8
4.61
HC1
300
297.65
2.35
C12
250
244.31
5.69
粉尘
216
203.04
12.96
烟尘
100.56
90.5
10.06
固废
工业固废
11.27万t
按:利用量贮存量处置量分类
利用11.24万t+300t(暂存)
生活垃圾
45t
填埋45t
三、项目拟采取的污染防治措施
1、废气防治措施
焙烧炉废气用塑料风机先抽入第一个吸收塔用水喷淋吸收,此时氯化氢的吸收率可达99.2%,对的吸收率可达到80%。然后再进入第二个吸收塔用石灰乳三级喷淋吸收,进一步除去废气中的氯化氢和,最后通过70m高的烟筒排放。根据国家排放标准。经过二级处理后的废气可达标。
在灼烧工序排出的废气含氨气,计算量为偏钒酸铵的15.7%,每小时约有19.4公斤左右的氨气逸出,可用水喷淋吸收回收铵。产生的废氨水可用于中和沉钒酸性废水。
2、废水治理
对于含钒废水采用氯化亚铁还原和石灰乳中和沉淀的方法来处理,处理后废水中含钒低于0.1毫克/升,回收率可达99%以上,沉淀物返回焙烧,废水进入循环。
对于焙烧废气处理的喷淋水,含大量的氯化氢、氯化钙等采用石灰乳中和的办法,使PH值
达6~7,生成的氯化钙沉淀经澄清后上层清液含氯化氢<10毫克/升。生成的氯化钙可利用沉钒废水中的硫铵与之反应生成石膏(CaSO4)沉淀配入废渣中制砖。
3、废渣治理
浸出的石煤废渣及污泥日产量为348吨左右,设计采用压滤机对废渣进行强化处理,使其中可容性钒盐、钾盐、钠盐的含量大大降低,处理后的废渣供碳化砖生产线加工新型墙体钙化免烧砖和水泥砖,原石煤综合利用有限公司可年产200万块,同时大大节约生产成本。
4、废水脱盐工艺
本项目废水中盐含量极高,直接排放对资源是一种浪费,同时污染水环境,因此本项目采取下述工艺对废水中盐进行回收。
生产废水→调节池→预处理→中间水池→膜分离→淡水回用
污泥返回焙烧
盐回用←浓缩水结晶成盐→废水返回成球
工艺说明:
    调节池:生产废水进入调节,经过调节池及均匀水质后进入预处理工序。
    预处理:通过物理方法,包括混凝沉淀、过滤、吸附等手段。除去废水中的悬浮颗粒、胶体等杂质,使水体的浊度、度悬浮物等指标满足膜技术要求。
智能操作票    膜分离:即采用反渗透或电渗析技术,使生产废水中的盐水分离,淡水(含盐量小于210mg)回用,浓水(含盐8~10%)进入蒸发室,蒸发结晶成盐,成品盐回用。
    浓缩水成盐结晶:经膜浓缩的废水中盐含量约为10%,进入蒸发室蒸发浓缩结晶,结晶盐回用,蒸发室利用太阳自然光能量,人工通风,在雨季采用辅助电能源做补充能源。
      绿化
厂区的绿化按因地制宜的原则进行,在厂区内最大限度地植树、栽花、培植草坪,以美化环境,厂区绿化率为10%以上。
四、事故风险
本项目生产过程中,事故风险主要存在停电时,当停电时,矿球中的Nacl仍在分解为HCL和CL2,喷淋塔水泵停止工作,高浓度CL2、HC1排放将造成周围环境空气严重超标,对附近人呼吸道、皮肤等伤害严重。本项目设自备发电机一台,停电转换时间约10分钟,事故排放时间按10分钟计。
避免发生该事故风险,企业应完善自备发电设备机组,以保证停电时及时启用,水泵喷淋装置正常运转可使事故污染降到最低限度。
云南华云钒业有限公司4000吨/年五氧化二钒项目竣工环境保护验收公示材料
酒精壁炉一、项目基本情况
  项目名称:头笼云南华云钒业有限公司4000吨/年五氧化二钒建设项目。
  建设单位:云南华云钒业有限公司。
  项目性质:新建
  建设地点:玉溪市红塔区研和镇工业园区,地理位置见图3-1。
  操作制度:建设项目年有效作业时间300天,连续生产,主要生产岗位按四班三运转配备定员;全厂劳动定员为180人,其中工人168人,管理、技术人员12人。
  项目投资:建设项目概算总投资为18216.7万元,其中概算环保(含绿化和岗位噪声控制防护)投资1832万元人民币,占工程直接投资费用的10.06%。实际总投资为17713.03万元,其中实际环保投资2252万元人民币,占工程直接投资费用的12.71%。
  项目开工时间:2008年9月15日
  试运行时间:2009年5月21日
  环评单位及时间:云南省环境科学研究院,2008年12月
  验收监测单位:云南省环境监测中心站
二、环境保护执行情况
  环评情况:2008年12月,云南省环境科学研究院编制完成《项目环境影响报告书》,2009年4月22日,云南省环境保护厅以云环审[2009]100号文对《工程环境影响报告书》进行审批,同意项目建设。

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