高速机车用301L不锈钢无缝管工艺的研发

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高速机车用301L不锈钢无缝管工艺的研发
王连华,郭玲,刘富强,刘静
(新兴铸管股份有限公司,河北邯郸560460 )
摘要:介绍高速机车用301L不锈钢无缝管的研发情况。采用热穿孔工艺制备301L不锈钢荒管,再通过多 道次的冷轧变形成功研制出044 mmx2 m m规格的无缝管材。结果表明:经过冷轧变形,钢管沿轧制方向产生了大量的马氏体组织,加工硬化明显;随后经950 T;固溶处理、再结晶充分,晶粒均匀。开发的301L不锈钢无缝管的化学成分、组织及性能均满足ASTM A 666—2015标准要求。
关键词:无缝管;301L不锈钢;冷轧工艺;固溶处理;加工硬化
中图分类号:TG335.71 文献标志码:  B 文章编号:1001-2311(2020)06-0022-03
Research & Development of Process for 301L Stainless Steel Seamless Tube for High-speed locomotive Service
WANG Lianhua, GUO Ling, LIU Fuqiang, LIU Jing
(Xinxing Ductile Iron Pipes Co., Ltd., Handan 560460, China )
Abstract :Elaborated in the paper is the situation concerning the R & D of the 301L stainless steel seamless pipe for the hi-speed locomotive service. The stainless steel blank pipe is prepared with the hot-piercing process, and then successfully turned into the <l>44 mmx2 mm seamless steel pipe via multi-pass cold-rolling deformation. As the result of the said deformation,    a great number of martensite develops along the rolling direction, and the work-hardening is obvious. The solid solution treatment as conducted at 950 °C that follows results in full re-crystallization with good grain size homogeneity. It is concluded that the 301L stainless steel seamless pipe as developed is in full compliance with applicable requirements as specified under ASTM A 666—2015 for chemical composition, microstructure and property.
Key words:seamless pipe; 301L stainless steel; cold-rolling process; solid solution treatment; work-hardening
301L不锈钢是在301不锈钢化学成分基础上 通过降碳增氮工艺开发出的一类新牌号不锈钢1W],是一种亚稳态的奥氏体不锈钢,具有很高的加工硬 化和相变增塑效应。通过降碳增氮,减少碳化物析 出,固溶处理后具有高耐蚀性、冷作硬化性、切割 性,同时弯曲、冲压等加工性能及焊接性能也较 好,成为轨道交通领域的首选车体材料+5]。
应用在高速机车上的301L不锈钢无缝管按压 延量分为1/16H、1/8H、1/4H、1/2H,本次所需管 材性能需要满足压延量1/8H,替代传统的301、
王连华(1979-),男,工程师,主要从事钢管技术研发工作。
通信作者:郭玲(1978-),女,硕士,工程师。304材质。目前国内外对车体材料性能方面,尤其 是301L的研究还主要集中在板材上,极少有针对 301L不锈钢管的研究。本文对301L管材进行多道 次大变形量的冷乳成型设计,而后进行不同固溶温 度下组织和性能的研究,成功地研发了满足1/8H 压延量性能的高速机车用管,目前已经应用于时速 更高的机车上。
1产品的试验材料及技术要求
试验钢在10 t真空感应炉内进行冶炼,冶炼过 程中采用氩气进行保护,然后进行模铸。铸锭经过 锻造,其锻造工艺为:加热至1 220~1 250 1,保 温2.5~3.5 h,然后在1 200 t左右开锻,终锻温 度为950〜1 050 1。热轧穿孔工艺为:棒料加热到
STEEL PIPE Dec. 2020, Vol.49, No.6钢管2020年12月第49卷第6期
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1160〜1 180丈,保温1.5~2.0h,三辊斜轧进行穿
孔,制备成0112mmx7.5mni的荒管。301L不诱
钢管化学成分见表1。
表1301L不锈钢管化学成分(质量分数)%
C Si Mn P S Ni Cr N
0.0110.50  1.75 0.0380.0017.47 17.43 0.171
2 301L不锈钢无缝管冷轧工艺
通用模型冷轧工艺路线主要为:热轧荒管修磨—冷轧— 去油—固溶^矫直—平头^探伤—检验,因成品管 规格为中糾mmx2 mm,荒管规格0112 mmx7.5 mm,设计经过三道次冷乳成型,平均分配每道次 变形量,并将每道次变形量控制在40%以下,冷 轧在皮尔格两辊轧管机LG90、LG60上进行轧制。图1所示为钢管40%变形量冷轧态金相形貌,图2 所示为钢管40%变形量冷轧后马氏体、滑移带、孪晶SEM形貌。由图2可知,40%变形量冷乳后,沿轧制方向发现大量马氏体,并且在晶粒中出现交 叉滑移带,晶界模糊,很难分辨。李京筱等研究表 明:交叉滑移带为a马氏体的形核提供场所,冷轧 301L不锈钢会发生形变诱发马氏体转变,a马氏 体会在交叉滑移带位置形核长大[6],在40%变形量 冷轧后,晶粒碎化,晶界模糊,成纤维化。聂志水 等研究表明:造成这一现象的主要原因是材料在一 定的变形积
累下,位错密度增加,位错之间的交 互作用增加了位错进一步运动的阻力,位错滑移在 晶界受阻,产生位错塞积,越来越多的位错塞积 使得晶粒内部被位错分割,最终导致晶粒碎化[M1。
图1钢管40%变形量冷轧后金相形貌
从图2可见晶粒内部出现了交叉滑移带,且滑 移带终止于晶界附近,这说明位错运动受到晶界阻 碍,造成晶界附近位错塞积,形成位错塞积,位 错平面塞积的形成造成了应力集中,导致晶粒变 形,变形量越大,位错塞积越多。
钢管40%变形量冷轧后亚晶SEM形貌如图3王连华等:高速机车用301L不锈钢无缝管工艺的研发
图2钢管40%变形量冷轧后马氏体、滑移带、丙烷脱氢制丙烯
孪晶SEM形貌
所示,晶粒内部被位错分割,在位错塞积上应力 集中位置出现亚晶,位错分割晶粒和晶粒变形最终 导致晶粒碎化,晶界变模糊,这与之前显微组织观 察一致。有研究表明:a马氏体在交叉滑移带形核,并且晶核不断形成,促进马氏体长大,因此交 叉滑移带附近存在大量马氏体组织,变形量越大,马氏体形核的区域范围增大,提高了发生马氏体相 变的概率〜°]。
图3钢管40%变形量冷轧后亚晶SEM形貌
3 301L不锈钢无缝管热处理工艺
301L不锈钢无缝管1/8H压延量性能相当于双 相钢的性能,这要求成品管在热处理工艺上要有准 确的把握,既要保证晶粒充分回复再结晶,又不能 使晶粒过度长大。图4所示为温度分别860, 910, 950, 1000 t的金相形貌,保温时间均为20 min。由图4可知,在860 1刚刚开始形核,晶粒尺寸较 小,仍然存在一些未溶的碳化物、氮化物["_|4]。但 由于固溶温度较低,此时处于大量形核阶段,该温 度下固溶再结晶不充分。随着温度提高到910 T,部分晶粒开始长大,还有部分晶粒仍然较小,没有 来得及长大。此时温度较低,一部分细小的晶粒在 此温度下长大的动力不足。当温度提高到950 t (图4c),晶粒较之前有明显长大,晶界清晰可见。当温度提高到1000 t后,晶粒迅速长大。
无人机控制
对比图4不同显微组织可发现,随着固溶温度 的增加,晶粒合并长大,相比来说,高温下晶粒长 大的程度明显较低温条件时大,随着温度增加晶粒
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(a) 860 X. (b ) 910 X. (c) 950 t  (d) 1 000 X
图4钢管不同温度下的金相组织形貌
更加均匀,固溶变得充分。
不同固溶温度条件下301L 不锈钢管的力学性 能见表2。固溶温度1 000 时,屈服强度和抗拉 强度均低于标准值415 MPa 和760 MPa ,不符合微机消谐装置umg92
ASTM  A  666—2015《退火或冷加工的奥氏体不锈钢 薄板,带材,厚板和扁棒材的标准规范》要求;固 溶温度860,910^时,延伸值低于标准值35%; 而固溶温度950 t 时,性能满足标准要求,此时晶 粒均匀,回复再结晶充分。故成品固溶温度选取 950 保温20 min ,水冷,较为合理。
表2
不同固溶温度条件下301L 不锈钢管的力学性能
固溶温度/t
抗拉强度/MPa
屈服强度/MPa
延伸率/%
8609405612591085149234950797445451 000712
386
52
ASTM A 666
要求
彡760
彡415
预测地震的方法彡35
4结论
(1) 301L 不锈钢在40%变形量冷轧后,沿轧 制方向发现了大量的马氏体,并且在晶粒中出现了 交叉滑移带,晶界模糊,很难分辨,成纤维化。
(2)
马氏体在交叉滑移带形核,晶核不断形成
促进马氏体长大,这是交叉滑移带附近存在大量马 氏体组织的原因。
(3) 301L 不锈钢无缝管冷变形后,在固溶温 度860 1刚刚开始形核,晶粒尺寸较小,随着固溶 温度的增加,晶粒合并长大,950丈+保温20 min  的固溶工艺能满足1/8H 压延量性能要求。
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(收稿日期:2019-10-29;修定日期:2020-03-05)
STEEL  PIPE  Dec . 2020, Vol . 49, No .
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