基于PLC的纸张复合机张力控制系统的研究与实现

基于P LC的纸张复合机张力控制系统
单宁酶研究与实现
唐国方
(江苏大亚新型包装材料有限公司,江苏丹阳212300)
摘要:本文结合实际案例,围绕以PLC作为控制核心的恒张力控制系统,针对复合机按放卷、贴合、印刷、卷取四个 部分展开论述。
关键词:PLC;纸张复合机;张力控制
中图分类号:TP273 文献标识码:A文章编号:1671-0711 (2017) 01 (下)-0143-02
Engineering 工程
包装材料的生产设备之一是复合机,复合机经 过优化和改造后已经实现了智能化、微机控制,内装载有信号采集输入等分散型控制结构。各种分立 设备的运行稳定状态关系到生产质量,如果张力控 制不好就会影响系统的稳定性,导致产品质量的下 降,对生产效益有极大的影响。因此,控制张力是 保证产品质量的关键。
1PLC为核心的张力控制新系统的作用
张力控制是复合机的核心,控制得当,材料不 会发生横向或者纵向的形变,结构平整,没有褶 皱,能够在印刷过程中保持平稳和稳定,大大提 高精准率,降低废品率。因此对复合机不断进行优 化的技术改造,核心内容就是要得到稳定的张力 控制系统。在传统的微机系统的基础上,进行了以 P L C(编程控制器)为核心的张力控制系统升级改 造,以满足生产任务,实现复合机稳定控制具有良 好效果。
(1)系统架构(图1)。系统从架构上可以分 为张力控制、放卷、印刷等部分。
图1复合机张力控制结构图
(2)张力控制采用被动式放卷方式,其组成部 分包括放卷张力控制、纸料与复合辊之间的张力控 制,铝箔料和复合辊之间的张力控制。放卷的卷径 越小、越重、越宽,张力就越大。复合张力控制的效果取决于复合辊、印刷辊等的速度。在复合机的
运行中,对上述辊电机的速度调节可以得到不同的
张力。另外,基础材料的伸缩率、厚薄率、干燥情
况等,都会影响张力的产生和效果。速度加快,也
会产生较大张力,导致基材厚度不均匀,发生辊压
力波动;速度加快还会影响张力导致褶皱的发生,
微型核电池甚至出现堆积现象。
(3)放卷张力的控制由纸料、复合辊来实现控 制,纸料以及铝箔料的张力部分的控制,在放卷时
链条传动采用被动的方式,放卷过程基本保持稳定,磁粉制
动器通过调节穿动力满足张力要求。若距离较短,
则放卷张力随着料卷的加重而加重。针对不同材质
进行整流输出、速度差的调整,以得到合适的张力值。
(4)系统运行改造方案。针对原有的卡板分立 的缺点,采用P L C张力控制系统(图2),将数字
量的输人和输出依靠模块的扩展功能进行扩大输入
的功能实现,由原来的8路变为16路。模拟量的输
入和输出改用E M235进行。4路检测器对张力进行
检测和输人,3台调速器控制拖动直流电机,通过
人造细胞P L C来进行系统的逻辑控制。
2硬件部分介绍
本文以台湾生产的某型号复合机为例,在该机
的张力控制系统中,采用的是西门子的P L C逻辑控
制核心实现对复合机的控制,通过对磁粉制动器和
直流拖动电机的运行控制,实现恒张力控制,整个
工艺流程顺为:放卷一贴合一印刷一卷取。
(1)随着放卷的卷径减小,张力可保持恒定。
采用被动式的方式对纸料和复合辊之间、铝箔料和
复合辊之间技能型张力控制,其工作原理为:通过
磁粉控制器的制动力调节,实现张力的负载,这个
负载可以通过传感器进行检测。经过放大器放大后,
送到控制器中。控制器给予张力控制信号,经过制
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覆盖膜图2控制系统总体结构图
动器作用驱动磁粉作用送到卷轴,形成闭环控制系 统。其工作流程为给定张力控制器到恒流源放大器, 经过D C 输出到磁粉制动器,再经转矩输出到张力 传感器,最后进人信号放大器,再进行放卷输人输 出信号闭环系统。使用P L C 核心的张力控制系统, 采用C P U 数字量进行模块的输出和输入等程序的实 现,利用磁粉控制器的放卷过程的张力,实现张力 检测输人,完成P L C 的逻辑控制。
(2)贴合控制流程,经过导辊的牵引力将纸料 和铝箔料放卷,以料带的形式进行贴合操作。第一 步进行涂布,之后在料带上涂上类似于胶水的物质 进行贴合,贴合号的纸料和铝箔料进入贴合辊,在 贴合辊和贴合轮的作用下实现涂布和胶水的粘合。 纸料和铝箔料粘合的过程对于P L C 控制器来说是开 环,提高直流调速器、电动机的转速是关键,否则 电流的闭环逻辑无法控制。P L C 控制器给予电机的 是速度的精确控制和稳定运行。P L C 控制器完成了 直流调速的控制输出,通过直流电动机系统完成电 流内环和转速外环的双闭环逻辑控制,整体运行状 态性能可靠,节省了测速发电机的安装。接通电源后, 进行数字量输入和输出操作,使用P L C 控制器对模 拟量进行输入和输出,分别对四个压力传感器中进 行信号调节。在模拟量输出部分进行电枢电源和励 磁电源的操控,进入三个直流调速器(图3)。
图3贴合过程输入输出信号
(3)印刷控制是将复合后的料带通过导辊输 入印刷单元输入到张力,经过偏差值的输入张力, 从张力控制器中,输出-10 ~ 10V 的电压,进入直 流调速器中,给张力反馈和张力定值进行比较得到 偏差值,得到输出量来控制直流调速器,输出张力 控制器的直流调速大小可以控制电机的转速,经过
D C 输出大直流电动机中,将印刷过程的张力控制
在正常范围内,使用控制P I D 算法,实现印刷工程 的稳定张力控制,从双闭环发展为3闭环控制系统。
(4 )S M O R E G D 全数字直流调速。贴合、印刷、 卷取过程的电路设计,g 区动和控制系统的构件采用 了全数字直流调速装置。这个系统包含了四个模拟 量输人口、八个模拟量输出口、四个开关量输人和 3个开关量输出口。装置软件操作简便,易于替换。 由于复合机正反转的特殊性,可以在短时
间内实现 复合机的点动。选择单相限速调速器可以实现控制 数字化调速器的功能,但要保证系统对控制精准度
卡孔没有要求,可以不通过测速接口就进行参数设置。
3软件部分介绍
控制系统的软件部分的启动是通过开机扫描等
程序完成,系统的存储器的运行通过P L C 在初始化 过程中进行电源和故障的监测。首先开机扫描,进 行初始化部分的操控,运行初始化程序后,如果没 有故障,则进入下一步的扫描。下面是变速操作, 可使系统不断靠近新的系统速度。最后是P I D 调节 部分,通过磁粉制动器和直流电动机完成张力控制。 扫描结束后进行故障检测阶段,发现故障启动报警 系统,如无故障,程序结束。输入过程中,如果电 源关闭,则程序运行结束,执行过程也随之结束。 如果电源部分打开,则程序进行故障输人,程序检 测故障,则进行自动或者手动选择。采用手动操作 进行程序运行时,进入运行和停车判断过程,手动 操作用于调试设备所用,自动操作用于生产。当输 入为停车程序阶段,则设备进入停止状态,如输入 为运行,则程序启动运行。
4结语
现场信号的输入和系统的控制P L C 控制核心可
保证系统的稳定性和快速性。通过系统的运行结果 证明,张力控制系统、模块化设计思路是整机运行 中对质量产生影响的主要因素。通过P L C 控制系统 是为了程序结构的清晰度,为日后的改进和维护做 准备。使用的小型P L C 作为运行系统的核心,可以
令复合机系统设计成本低,性能可靠,控制系统运 行良好。参考文献:
[1] 张亚锋.放卷气动张力控制系统的设计与实现〇].机床与液压, 2015,(2):110~112,120.
[2] 刘枫,杨超君,孙君等•超薄面料用轧光机卷取机构的减张 力控制系统设计〇].制造业自动化,2013,(10):146~148.
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