水冷壁泄露原因

水冷壁泄漏(爆管)原因分析
一、#2机组水冷壁泄漏事故
    1、事故经过
#2机组水冷壁爆管事故发生在423日上午0605分,当时机组负荷100MW#2炉运行值班人员在监盘时发现锅炉负压波动大,汽包水位呈下降趋势,就地检查后发现锅炉前墙#5下二次风管处水冷壁发生泄漏。经过事故处理,由于锅炉汽包水位维持不住,为了保证设备的安全,于0652分与电网解列。
2、原因分析
1电量控制)、停炉后我厂立即组织相关人员对锅炉设备进行了细致的检查,发现这次爆管位置在下二次风口密封盒内水冷壁让管处,具体爆管位置位于密封盒内二次风口背火侧,密封盒内浇注料缺失,此处浇注料设计为保温浇注料,耐磨性及附着性差。管壁的磨损主要因保温浇注料缺失后,炉内渣料反串磨损引起。同时此部位位于密封盒内,停炉检查较难发现,进入密封盒内床料的反复冲刷管壁,造成水冷壁爆管。
2)二次风管和水冷壁鳍片未焊牢、存在缝隙,密封盒内的轻质保温浇注料已被从缝隙窜入的二次风吹走。同时,床料通过此缝隙进入密封盒内反复冲刷管壁,造成水冷壁爆管。
32#炉于20081125日启动后,至4电子灯丝23日已连续运行五个月,运行时间较长,机组负荷率较低,锅炉低负荷运行二次风量低,相应二次风压低。二次风对风口的冷却能力差,且下层二次风口位于锅炉下部密相区,二次风口易超温变形。床料从变形后产生的缝隙进入密封盒,反复冲刷管壁,造成水冷壁爆管。
3、防范措施
针对这次爆管及流化床锅炉磨损大的的特点,我厂二次风口及给煤口密封盒内浇注料已更换为耐磨浇注料。这样密封盒内采用重度大的保温浇注料或耐磨浇注料。防止二次风管磨穿后,炉渣进入二次风口密封盒,磨损密封盒内水冷壁让管。
在运行操作调整方面,召开低负荷运行调整分析会,进行低负荷运行调整试验,制定了科学可行的低负荷运行调整措施,提高下层二次风口风量、二次风压防止二次风口变形。
二、#1机组水冷壁泄漏事故
中远电梯1、事故经过
962000 #1机组负荷120MW。运行人员在监盘时发现#1炉给水流量较平时相同负荷下增加了约20T/H#1机组除盐水补水量也比平时增大,引风机电流也较正常运行时偏大,床温偏低。初步判断为#1炉水冷壁泄漏。现场检查发现9M层炉膛左侧有异常响声,A侧前墙二次风管道非金属膨胀节处有水滴。
值长汇报相关领导后于2220柴油机起动器开始停炉,2342解列。在停炉后,保持一次风机开度,锅炉继续放渣,并维持炉膛负压。
2、原因分析
我厂水冷壁为膜式水冷壁,水冷壁管子与鳍片属焊接连接。此次泄漏位置为前墙上层左数第一个二次风口水冷壁让管处,共两处,如图所示。
对二次风管管壁破口进行了分析,发现二次风管破口1是由管外至管内的气(汽)流冲刷导致,破口2是由管内至管外的气(汽)流冲刷导致,中间钢板的冲刷痕迹是由12 的方向,如下图所示:
此次水冷壁泄漏是由于破口1处让管鳍片焊缝咬边,经过几次启停炉以及正常运行中的负荷交变,形成此处的应力交变,造成鳍片焊缝处出现裂纹,裂纹经长时间运行后,发展成约3mm长、0.5mm宽的缝隙。从缝隙中喷出的汽水流直接射穿二次风管,位置1处的二次风管被射穿后,进一步射穿沿其汽流方向的二次风管的另一侧,最后把破口2处的水冷壁让管冲穿,破口2长约12mm(右图所示)。
无氰镀银3、防范措施
此次水冷壁让管泄漏,水冷壁破口pwm转模拟电压1处采用补焊的方法,破口2采用更换泄漏处水冷壁管的
方法。二次风口密封盒内重新填充浇注料,并做好其它二次风口的检查,防止类似现象发生。

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