钢包底吹氩工艺改进

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柳钢科技
2007年泛珠三角ll省(区)
炼钢连铸学会论文专辑
钢包底吹氩工艺改进
米源李凤喜邹继新陈念铀韩树良
(武汉钢铁(集团)公司第三炼钢厂)
摘要分析了影响钢包底吹氩成功率的各种因素,提出了改进措施。通过实践使钢包底吹氩
成功率由90%提高到99%。满足了品种钢的生产需要。
关键词炼钢钢包透气砖底吹氩
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Bott咖ArgonBubblingLame
MiYuanHFen鲥zouJi)【inChenNianyouHanShuliang表面微弧氧化处理
(No.3SteelworksofWISCO)
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金属波纹膨胀节
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1前言
钢包底吹氩工艺是炼钢过程中十分重要的一个环节,它的作用是对钢水进行搅拌。钢包底吹氩气吹入钢水中。以气泡形式分散于钢水并上浮,周围的钢水受浮力的驱动,在透气砖上方形成向上流股,达到钢液顶部,向水平方向转向,然后沿钢包壁处向下返流,使钢水在钢包内循环流动,从而使添加在钢水中的合金、熔剂等快速熔化。促进了钢液成分和温度的均匀以及钢液中夹杂物的上浮,去除了钢中的非金属夹杂和有害气体,达到精炼钢液的目的。
武钢某炼钢厂钢包在2006年的一段时期里频繁发生钢包底吹不透气现象。钢包底吹成功率仅为90%。随着品种钢的比例不断提高,钢包底吹氩成功率低不能满足生产的需求。为了提高钢包底吹成功率,针对钢包底吹氩失败的原因进行了分析。同时提出了相应的对策。
2钢包底吹氩存在的问题及影响因素2.1钢水渗入吹气通道堵塞透气砖
透气砖使用条件较为苛刻。300t钢包钢水深约4m,静压力大,同时钢水搅拌强度大。需
要透气砖抗钢水渗透能力强。在实际生产中,经常发生透气砖表面结冷钢渣难以清理干净,容易发生底吹失败现象。这是由于钢水在静压力的作用下进入砖缝内,随温度的降低而逐渐凝固。堵塞透气砖吹气通道,从而引起底吹弱甚至吹不通。冷钢堵塞透气砖吹氩缝照片见图1。
图l冷钢堵塞透气砖吹氩缝照片滴胶卡制作
要使钢水不渗入透气砖狭缝,就须使钢水的静压力P静与透气砖狭缝对钢水的附加压力P附(即毛细管张力)处于平衡状态。钢水渗入透气砖狭缝示意图见图2。拼图板
透气砖狭缝对钢水的附加压力P附(即毛细
管张力)为:
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图2钢水渗入透气砖狭缝示意图
P附=20./R(1)
透气砖狭缝气道孔径r与液相弯月面的曲率半经R的关系为:
仁Rcos(180—e)或R=∥cos(180-e)(2)
将式(2)代入式(1),得出
P酣=一2叮cose/r(3)
钢水的静压力为:
P尊=pgh(4)
式中:R一液相弯月面的曲率半经,m;
造纸废水处理工艺
0一润湿角,。;
r透气砖狭缝气道孔径,m;
盯一钢水表面张力,N/m;
p一钢水密度,k∥m3;
旷重力加速度,N/kg;
h一钢水高度,m。液压卸车翻板
在钢液中.气液表面所产生的附加压力与重力方向相反。在透气砖狭缝孔隙中,当P甜>P静,则存在一个最大孔隙半经。只要孔隙半径小于最大孑L隙半径r嘧时,钢水不充入孔隙内。
Ii。=一20℃ose/(pgh)(5)
由式(5)可见,钢包钢水高度与孔径成反比关系。钢水高度越大,维持平衡所需的孔径越小。在钢水高度一定的情况下,有一个最大孔径值,超过该临界值。钢水将渗入孔内。在实际生产中.透气砖狭缝宽度只能根据具体的钢包使用条件设计最佳缝宽。最佳缝宽应既保证一定的透气量,又使渗钢程度最小。
2.2熔渣堵堵塞透气砖狭缝
对于直接用从烘烤台吊出的加热罐接钢时,
往往底吹效果差。其原因是钢水浇完后,大钢包余渣随温度下降粘度增大;如不及时倒掉,余渣容易积结在罐底罐壁。大钢包若上烘烤台加热,在烘烤过程中,罐底罐壁附渣熔化后,透气砖工作面与熔渣长时间接触,熔渣不断向砖中特别是狭缝内浸润渗透,造成下次使用时底吹失败。
23透气砖材质原因
钢包采用狭缝式透气砖。它采用浇注成型,高温烧成。然后包铁皮后再与座砖整体浇注,养护烘烤。透气砖体积密度大,荷重软化温度高。高温强度高,抗渣性好,但有的抗热震性较差。透气砖在使用过程中因要承受钢水的快速加热和气体的冷却作用,以及透气砖在清烧过程中,煤氧的火焰高温和反吹气流低温的作用产生很大的热应力。在靠近热面处,由于热应力而产生裂纹,而钢水渗透进入裂纹并凝固.或者从裂纹处漏气而导致发生吹通失败的现象。
2.4透气砖的清烧不规范
透气砖清烧后采用压缩空气试气,不易检查出清烧效果。透气砖的清烧过程操作不规范,容易造成透气砖烧偏。透气砖烧偏部分的透气狭缝被残钢残渣覆盖,严重影响透气效果。透气砖烧偏的残砖照片见图3。
图3透气砖烧偏的残砖照片
2.5大钢包底部吹氩管道结构设计不合理钢包透气砖由上、下两块砖组成,大钢包底部吹氩管道原布局示意图见图4。现场大钢包底吹效果差时,往往下透气砖效果好于上透气
砖,上透气砖较弱;而吹氩站喂铝线位置正处

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