一.问题描述:
贵司反馈我司供应PCB板,型号为AB72-15PB,发现PTH槽孔无铜现象,不良数量为7PCS。(不良图片见如下)
二.原因分析:
根据贵司反馈的问题,我司生产、品质、工艺共同分析原因如下:
1、产生原因:
1.1此板生产流程为:①开料→②钻孔(钻孔+锣槽孔)→③沉铜(PTH)→④外层图形→⑤二铜→⑥蚀刻→⑦中检AOI→⑧防焊→⑨文字→⑩沉金→⑾ 成型(锣边)→⑿V-CUT→⑿E-T→⒀FQC,造成槽孔无铜主要环节为成型时,将槽孔中的一次铜锣掉导致。
1.2经内部调查此板不良发生批次于8月3日订单,此板在钻孔(钻孔+锣槽孔)时, 槽孔经图形电镀后已镀上成PTH孔,但在成型(锣边)时,由于CNC锣带异常,将3SET首件板上的PTH槽孔锣掉成NPTH槽孔,故造成槽孔无铜不良之情形。
2、流出原因:
2.1CNC操作员未将首件异常板,及时送至MRB报废处理,放置于作业现场,导致不良首件混入批量板中而流至下工序。
2.2经查此板测试架,发现测试架上的两个槽孔上、下测试针一个为尖角针,另外一个为圆形针,如果上、下治具合拢后,稍微有轻微偏移,尖角针就直接插入到槽孔中间,致使尖角针与圆形针接触在一起,形成回路状态,即短路,故导致槽孔无铜不良直接流至客户端。(如下测试种针设计不合理图) 三、改善对策:
1. 锣房及时纠正错误资料,由之前成型资料(锣槽孔+锣边),改正为锣边,无需锣槽孔,防止再次发生。(8月5日已执行,改善前后对比如下)
2. CNC首板制作:
A.流程: 单轴试机→初检→四轴wp首板成型→检板→量产。
B.锣板:首先模拟CNC程式路径,看是否有异常出现,然后在纸浆板上放1块待生产首件板,开动CNC单轴头进行锣板,经IPQC初检OK后,方可批量生产;若有不良,则要求重新制作锣板首件,同时,操作员必须将NG品送至MRB判定报废处理,不允许放置于现场,谨防混出。
3.工程部将此料号测试架重新制作和设计,由之前槽孔测试针为尖角针,现改为:圆形针进行测试,杜绝不良再次流出。(如下图)
4. 成品测试标识:经E-T测试OK的板在板边画上一条大于或等于3mm以上的测试线,以便品质追踪。同时,FQC成品检验首要检查项为测试线,要求每片板边上都要画上测试线;若无测试线,则退E-T进行重测,防止漏测不良品流出。
5.以不良实物板及图片对电镀操作员、QA在班前会议加以宣导和培训,并将客诉不良图片信息张贴于电镀作业现场,以致引起员工对其问题问题重视。
四、风险评估:
根据贵司反馈的问题,我司生产、品质共同作出风险评估如下:
序号 | 分布状况 | 周期 | 风险评估 | 安全级别 |
1 | 长江厂内 | PCB光板 约1600PCS | 1342 | 槽孔无铜不良已排除,同时贵司帮忙加锡处理 | 安全 |
2 | 半成品PCBA 约6000PCS | 已贴片未分板 D/C:1342 | 槽孔无铜不良已排除,同时贵司帮忙加锡处理 | 安全 |
3 | 已贴片已分板 D/C:未知 | 贵司帮忙加锡处理 | 安全 |
4 | 终端客户 | PCBA 约2100PCS | 已贴片已分板 D/C:未知 | 贵司帮忙拆装并加锡处理 | 安全 |
5 | PCBA 已装车 约6000PCS | D/C:未知 | 我司首检取按程序的1set,根据锣刀长度,我司锣板叠板数量是2-3块,所以不良品的数量预计在10set,最多15set。目前客户端已经选出7set,所以目前流出做成PCBA的数量应该是3set,最多8set。 |
评估意见: 1、目前流出做成PCBA的数量应该是3set,最多8set;此剩下的数量有可能在第3、4、5种状态中,而第3、4种状态的板件,贵司帮忙加锡处理补救;所以最终流入装车的数量应该很少,进一步推算最终汽车的坏机比例较少。 2、综合以上信息,我司建议目前PCBA已装车约6000PCS按正常交付客户使用,若因此槽孔无铜缺陷而产生的品质责任,将由我司承担。 |
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以上报告供贵司参考,望贵司给予理解和支持!