制备丙二醇的工艺装置[发明专利]

〔19〕
中华人民共和国专利局
〔12〕发明专利申请公开说明书
[11]公开号CN 1042899A
〔43〕公开日1990年6月13日
[21]申请号89107743.X [22]申请日89.10.12
[71]申请人联合化学反应工程研究所华东化工
学院分所
地址上海市梅陇路130号200237
[72]发明人张瑞生 陆仁杰 张家庭 韩英 宋宏宇 [74]专利代理机构中国石油化工总公司专利代理服务部代理人李艳菁[51]Int.CI 5
C07C 31/20
C07C 29/10
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页
[54]发明名称
制备丙二醇的工艺装置
[57]摘要
本发明提出环氧丙烷水合制丙二醇的反应精馏
工艺,在一座反应精馏塔内完成制备丙二醇的水合
反应同时又使参加反应的环氧丙烷和所取得反应产
物丙二醇得到分离,简化了工艺过程,降低了进料
水比,提高了反应收率,降低了环氧丙烷的单耗,
直接生产成本可下降8.1%。
89107743.X权 利 要 求 书第1/1页    1、一种用环氧丙烷的水合反应制备丙二醇的工艺装置,其特征是以反应精馏塔作为该水合反应的反应器,在反应精馏塔内同时完成丙二醇的浓缩过程,环氧丙烷和水进入反应精馏塔,浓度为50~85%的浓缩反应产物进入脱水塔,经脱水后浓度达93%以上的丙二醇进入精馏塔,从精馏塔顶得到纯度98%以上的丙二醇,反应精馏塔为板式塔,操作压力为8-23kg/cm2,进料水比(摩尔比)为1.5~4.5。
2、根据权利要求1所述制备丙二醇工艺装置,其特征是反应精馏塔较佳操作压力为11-19Kg/cm2。
3、根据权利要求1所述制备丙二醇工艺装置,其特征是环氧丙烷和水之较佳进料摩尔比为1.6~2.0。
89107743.X说 明 书第1/3页
制备丙二醇的工艺装置
本发明属于化学工程领域,涉及环氧丙烷水合制丙二醇的反应精馏工艺。
环氧丙烷(PO)水合制备丙二醇(PG)是目前工业常用的方法。环氧丙烷的化学性质比较活泼,易水解,加压条件下其水合反应就在液相状态下完成,该反应过程主要发生以下两种反应:
C3H6O+H2-C3H8(CH)2
C3H8O+C5H8(OH)2-C6H12O(OH)2
即环氧丙烷水合反应除了生成目的产物丙二醇的主反应外,还同时有一个并串联付反应,生产付产物一缩丙二醇,为了得到较高的丙二醇收率,现有制备丙二醇工艺采用增大进料水比,即水与环氧丙烷的摩尔比达15~20。见附图1,环氧丙烷5和水6的混合物予热至125℃进入水合塔1,在20Kg/cm2压力下进行水合反应,水合塔1底流出物料中除重量浓度为20%左右的丙二醇之外,还含有大量水和少量未反应的环氧丙烷及付产物。该物料经管-9进入蒸发器2,从蒸发器顶部经管10脱去大部分水和环氧丙烷经管10,管17,和管8返回水合塔1循环利用。蒸发器2底部的丙二醇浓度达到80%左右经管11进入脱水塔3进一步除掉水,脱水塔
3顶部馏出物经管13与蒸发器2顶部馏出物经管17,管8一并返回水合塔1,脱水塔3底部物料经管14进入精馏塔4,从精馏塔4顶部管15馏出纯度为9 8%以上的丙二醇,精馏塔4底部经管16排出一缩和多缩丙二醇高沸物。附图1所示工艺进料水比为15(摩尔比),反应收率为84%,分离系统收率95.9%,全程收率80.6%,单耗为0.947吨PO/吨PG,原料费占直接生产费用92.7%。
本发明目的在于对现有制备丙二醇工艺进行改进,用一个反应精馏塔来代替水合塔和蒸发器,简化工艺过程,提高反应的选择性,降低丙二醇生产过程的单耗。
本发明中反应精馏塔为板式塔,制备丙二醇工艺见附图2,环氧丙
烷由管4进入反应精馏塔1,而水从管5进入塔1,环氧丙烷和水之进料比
为1.5~4.5,较佳进料水比为1.6~2.0,反应精馏塔的择作压力为8~2
3Kg/cm2,较佳操作压力为11~19Kg/cm2,塔顶采用全回流或有少量出料。塔1顶馏出物由管15导经冷凝器14后分为两股:一股作为回流由管7引入
塔顶部;另一股循环液由管6通入管5返回塔1,浓度为50-85%反应产物丙
二醇由塔1底经管8至脱水塔2,在塔2内脱水后的浓度达93%以上丙二醇
从塔2底经管10去精馏塔3,脱除水从塔2顶管9排出,精馏塔3顶部经管1
1馏出纯丙二醇产品,塔3底经管12排付产物(一缩和多缩丙二醇)。
本发明采用反应精馏塔,使反应物进料水比由15~20大幅度下降,
反应产物不再需要蒸发浓缩,可直接进入脱水塔和精馏分离。由于在常
压下环氧丙烷和丙二醇有较大的沸点差,很容易采用精馏方法分离。本
发明使精馏过程和反应过程在反应同时精馏塔内进行,促使反应产物丙
二醇能迅速离开反应场所,抑制付反应的发生,从而提高反应选择性,
使反应收率从84%提高至92.1%,使单耗从0.947吨PO/吨PG降至0.864吨P
O/吨PG,直接生产费用可下降8.1%以上。同时,由于反应精馏塔内各组
的浓度分布抑制了付产物,可使进料水比从15~20下降至1.5~4.5,塔
底反应液中丙二醇的浓度提高,不再需要蒸发浓缩,反应液可直接进入
脱水和精馏工序,缩短了流程。
附图1为现有制备丙二醇工艺装置
1、水合塔        9、水合塔出料管
2、蒸发塔        10、蒸发器2顶部馏出管
3、脱水塔        11、蒸发器底部排出管
4、精馏塔        12、放空管
5、环氧丙烷进料管        13、脱水塔3顶部馏出管
6、水进管        14、脱水塔3底部排出管
7、环氧丙烷和水混合进料管        15、精馏塔4顶部丙二醇流出
8、水合塔顶部进料管        16、精馏塔4底部排出管    附图2为本发明工艺装置
1、反应精馏塔        9、塔-2顶馏出线
2、脱水塔        10、塔-2底流出线
3、精馏塔        11、塔-3顶馏出线
4、环氧丙烷        12、塔-3底排出线
5、水        13、排放管
6、塔-1顶馏出物循环线        14、冷凝器
7、塔-1顶回流线        15、塔-1顶馏出线
8、塔-1底排出线
实施例一
按照附图2所示制备丙二醇工艺装置,塔1为一座有16块塔板的反应精馏塔,进料环氧丙烷和水的进料摩尔比为1.6,塔1操作压力为13Kg/c m2(表压),塔顶为全回流,反应收率为92.1%,在精馏塔3顶得到纯度9 9%以上的丙二纯。
实施例二
按照附图2所示制备醇工艺装置,塔1为填料塔,其填料高度为137c m,水的进料速率为0.0756mol/min,环氧丙烷的进料速率为0.0168mol/ min,进料水比为4.5(摩尔比),操作压力10Kg/c
m2(表压),塔顶有部分出料,回流比为33,反应收率为96.7%,在精馏塔3顶得到纯度99%以上的丙二醇。
实施例三
如附图2所示的装置中采用填料塔,其填料高度为209cm,水的进料速率为0.0544mol/min,环氧丙烷的进料速率为0.0188mol/min,进料水比为2.89(摩尔比),塔1操作压力为16Kg/cm2(表压),全回流操作,反应收率为93.0%,在精馏塔3顶得到纯度99%以上的丙二醇。

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标签:反应   精馏塔   水合
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